白均紅
【摘要】朔里礦業(yè)公司與安徽省煤炭科學研究院強強聯(lián)合,成功的采用錨梁帶網(wǎng)封閉式聯(lián)合桁架支護,找到了復(fù)雜地質(zhì)條件下高應(yīng)力巷道最佳支護方式,取得了顯著的效果。
【關(guān)鍵詞】高應(yīng)力巷道 軟煤層 巷道支護
【中圖分類號】TD353 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158(2013)04-0292-01
淮北朔里礦業(yè)業(yè)公司3、5煤層屬典型“三軟”煤層,特別是北四采區(qū)為高應(yīng)力集中區(qū),巷道壓力大,斷層多,地質(zhì)條件復(fù)雜,采用傳統(tǒng)的工字鋼梯形棚或者是錨帶網(wǎng)支護后,壓力顯現(xiàn)明顯,巷道兩幫及頂?shù)装逡平看螅ёo損壞嚴重,前掘后修,嚴重影響安全生產(chǎn)。如何掌握復(fù)雜條件軟煤層巷道礦壓顯現(xiàn)規(guī)律,找出最佳支護對策,是迫切需要解決的問題。
一、工程概況
N344工作面位于北四采區(qū)。煤層埋深在-155m~-218m,地面標高+33m,煤層總厚度2.0~3.95m,平均3.19m,普遍含兩層泥巖或炭質(zhì)泥巖夾矸。煤層傾角12°~23°,平均18°,煤層直接頂為泥巖,厚1.85-6.76m,平均厚度3.48m,呈深灰色~灰黑色塊狀,老頂為深灰色~灰色粉砂巖與細砂巖互層,局部為泥巖,厚1.36-23.99m,平均厚度15.8m。瓦斯相對涌出量1.1-1.3m3/min,煤塵爆炸指數(shù)11.56~20.13,有爆炸危險。煤層裂隙較發(fā)育,煤層自燃發(fā)火趨勢為III類,不易自燃。N344風巷長480m,上沿N342機巷(工作面已回采),與其水平凈垛1.0米。
二、原先巷道支護
巷道跟頂掘進,巷道斷面參數(shù)為:凈寬×中高=3.6m×2.4m,凈斷面8.64m2。
支護方案:頂板采用5根GM20/2400高強錨桿配合3.8米的w鋼帶和金屬網(wǎng)(4 0×1.0m)支護,兩幫采用3根GM20/2000高強錨桿配合長2.2米的w鋼帶和金屬網(wǎng)(2.4×1.0m)支護,在巷中每隔2排施工一根預(yù)應(yīng)力錨索,規(guī)格為YMS15.24/5.4,錨桿間距800mm,排距900mm。
支護效果:直接頂泥巖厚度變化大,部分區(qū)段7m以內(nèi)無穩(wěn)定、強度高的巖層;煤層傾角大,巷道圍巖小構(gòu)造發(fā)育,圍巖破碎,且巷道底板留有底煤,形成軟底巷道,巷道圍巖變形及穩(wěn)定性控制較為困難。支護后兩幫位移,巷道底鼓,支護效果差。在切眼內(nèi)布置了觀測點,掘進15-20天后巷道基本趨于穩(wěn)定,兩幫總移近量在700-1000mm左右,頂?shù)装逡平吭?00-850mm左右。
N344工作面復(fù)雜條件軟煤層巷道與支護的變形與破壞十分嚴重;在工作面超前支承壓力的作用下,巷道的斷面收斂率高,難以保證生產(chǎn)與通風安全的要求,甚至造成工作面瓦斯超限,維護十分困難,甚至影響和制約工作面的正常推進。巷幫煤體松軟、夾遇水泥化、崩解的鋁土質(zhì)泥巖給巷道支護帶來了不利影響;同時由于巷道開掘后頂板壓力想兩幫傳遞,在支承壓力作用下使支護兩幫變得松散破碎,破壞后兩幫可錨性迅速降低,使得錨桿的支護作用十分有限,難以阻止已經(jīng)破壞了的煤柱向巷道空間內(nèi)的移動。頂板錨索為單體錨索,控頂面積小,錨索高預(yù)緊力形成的壓應(yīng)力不能有效疊加;頂板支護強度偏低。
三、改進后巷道支護方案
1、巷道支護對策
提高頂板的支護強度,變單體錨索為組合錨索。加裝14#b槽鋼,槽鋼桁架錨索梁與頂鋼帶十字交叉,從而形成桁架支護網(wǎng),使頂板支護強度大大增強;當支護的預(yù)應(yīng)力達到一定程度時,能形成預(yù)應(yīng)力承載結(jié)構(gòu),能通過大變形實現(xiàn)對外層結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性讓壓,在大變形中保持整體穩(wěn)定性。這種支護方式充分發(fā)揮了各自的優(yōu)勢,剛?cè)嵯酀?nèi)外并舉、標本兼治,即控制變形又保證安全,達到了良好的安全和經(jīng)濟效果。
加大錨索強度和密度。由原來每隔2排施工一根YMS15.24/5.4錨索,調(diào)整為每隔一排施工一根YMS17.84/6.3錨索。幫頂采用封閉式鋼帶,減小巷道肩角的壓剪破壞。巷道開掘后,減角也是巷道支護的重點部位,容易受到壓剪力的破壞。幫頂全封閉式鋼帶,即:將頂鋼帶設(shè)計成比巷道寬度長600mm,頂支護好后將肩窩處多余的鋼帶折成直角,然后與幫鋼帶疊加在一起,眼孔相對,共用一根錨桿,疊加后強度增強,折成直角后可使尖角鋼帶貼緊巖面,起到支撐作用,從而使幫頂鋼帶形成封閉式,連成了整體。
2、巷道支護方案
巷道跟頂掘進,巷道斷面參數(shù)為:凈寬×中高=3.6m×2.4m,凈斷面8.64m2。
巷道頂板支護由兩部分組成。第一部分由錨桿和w鋼帶組成。鋼帶沿巷道頂板橫向布置,每根鋼帶上安裝5根錨桿,錨桿垂直頂板錨入,采用GM20/2400左旋螺紋鋼等強錨桿;采用網(wǎng)孔不大于40mm的金屬網(wǎng)緊貼頂板鋪設(shè),縱向搭接,搭接長度100mm,搭接處用鐵絲扎結(jié),且用鋼帶壓茬。第二部分由槽鋼和錨索組成。槽鋼梁在巷中沿巷道縱向且與鋼帶呈十字交叉布置1排。槽鋼梁長度為2m,每根槽鋼梁上安裝3根錨索,錨索垂直頂板布置。
煤幫支護采用錨桿+w鋼帶+金屬網(wǎng)支護,幫頂鋼帶折角壓茬連成整體。
巷幫錨桿采用GM20/2200左旋螺紋鋼錨桿。錨桿垂直巷幫錨入,每片鋼帶安裝3根錨桿。金屬網(wǎng)鋪設(shè)方法同頂板。鋼帶沿巷道縱向鋪設(shè),同一排頂幫鋼帶肩角處相互搭接并壓緊金屬網(wǎng),在搭接處錨桿從搭接孔中錨入煤幫。
四、施工工藝
頂板及實體幫錨桿間排距:800×800mm;頂板錨桿:GM20/2400;幫錨桿:GM20/2200;錨索:YMs17.8/6.3,強度等級為1860Mpa,錨索安裝預(yù)緊力:≮120KN;槽鋼:14#b普通熱軋槽鋼,長度2000mm;頂板鋼帶:w鋼帶(2900×220×3mm);巷幫鋼帶:平鋼帶(2000×200×3mm);金屬網(wǎng):10#鍍鋅鐵絲機械編制,網(wǎng)孔<40×40mm,寬1000mm,長度:頂4000mm、煤幫2400mm。
掘進主要采用炮掘、輔助鎬掘方式破煤,采用“短掘短支”的支護方法,炮眼深度控制在800mm,兩幫留有距巷道輪廓線不少于500mm的煤垛,采用風鎬破煤刷至設(shè)計斷面;按照800mm的排距沿巷道橫向架設(shè)頂板w鋼帶,并壓緊金屬網(wǎng)的搭茬頭,同時在鋼帶兩端支設(shè)臨時支柱,以此作為掘進時的臨時支護;安裝頂板錨桿、錨索的同時,鋪設(shè)金屬對煤幫進行背護,頂板w鋼帶和幫w鋼帶壓茬后壓住幫金屬網(wǎng),同時平行作業(yè)安裝實體煤幫錨桿,盡量縮短巷幫支護滯后時間和實現(xiàn)平行作業(yè),幫錨桿滯后迎頭距離不超過2排。
N344切眼內(nèi)共設(shè)置3個測站,相鄰測站間距30-50m。各測站均布置頂?shù)装搴蛢蓭臀灰屏繙y點,同時在2#測站、3#測站設(shè)置兩點式頂板離層儀,在1測站、3測站布置錨桿壓力表。錨梁帶網(wǎng)封閉式聯(lián)合桁架支護從根本上控制了圍巖,有效控制了巷道變形,避免了前掘后修現(xiàn)象,維護了巷道的穩(wěn)定與安全。減少了二次修復(fù)材料投入,也為綜采工作面安裝和回采創(chuàng)造了安全條件,提高了采煤面的生產(chǎn)率。
朔里礦業(yè)公司與安徽省煤炭科學研究院強強聯(lián)合,成功的采用錨梁帶網(wǎng)封閉式聯(lián)合桁架支護,找到了復(fù)雜地質(zhì)條件下高應(yīng)力巷道最佳支護方式,并取得了顯著的效果。該支護方式的應(yīng)用,僅在工作面就節(jié)約巷道修復(fù)投入費45萬元,安全效益更是不可估量。