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降低高速線材精軋設備故障發(fā)生率

2014-01-01 00:00:00宋艷黃亞彬
中國機械 2014年5期

摘要:分析了高速線材精軋設備故障的主要原因,即備件質(zhì)量問題、裝配工藝不完善、軋制工藝不完善、設備管理不到位等,從而提出了解決措施,使精軋設備故障率降低到7.8%-15.6%。

關鍵詞:線材精軋機;故障發(fā)生率;解決措施

1.概述

精軋設備是高速線材車間的關鍵設備,主要包括預精軋機組、精軋機組、增速箱、分速箱、夾送輥、吐絲機,精軋機組采用了頂交(側交)45°布置,懸臂輥環(huán)式結構,由電機經(jīng)增速箱驅動10組機架集中傳動,具有傳動效率高、傳動精度高,運行速度快,軋制穩(wěn)定等優(yōu)點,實現(xiàn)了無扭軋制,保證了成品線材的質(zhì)量。

2.現(xiàn)狀調(diào)查

2.1. 各線材車間精軋設備,由于裝配工藝、點檢維護不到位等因素的影響,故障發(fā)生率一直偏高,誤時較多。

2.2. 自2012年3月份實施了控軋控冷以來,精軋機來料溫度偏低,引起軋制變形抗力變大,軋機軋制負荷增加,使得設備的故障發(fā)生率上升,誤時率升高。

2.3. 2012年3月-8月期間線材一廠精軋機的故障率為27.5%,線材二廠為37.5%,線材三廠54.6%。

3.原因分析

3.1 . 維護不到位

通過對精軋設備故障詳細分類,發(fā)現(xiàn)在點檢時出現(xiàn)異常后,由于檢修維護不及時,造成異常擴展,導致設備故障發(fā)生的情形占很大比例。

3.2. 設備滿運行周期

通過對發(fā)生故障的設備運轉時間的統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)輥箱故障發(fā)生時運行時間大多集中于4~5個月之間,而目前的保養(yǎng)周期為6個月。

3.3 . 齒輪嚙合及齒輪齒隙不理想

在日常的點檢中,發(fā)現(xiàn)輥箱、錐箱運行時振動值偏大,在檢修時發(fā)現(xiàn)設備內(nèi)部齒輪、螺傘之間嚙合印跡不合理,齒頂處無倒角,通過對齒隙進行測量,一般都存在偏大的情形。

3.4 . 調(diào)整螺母結構不合理

通過對線材三廠輥箱故障的統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)6個月間連續(xù)發(fā)生了5次在線斷調(diào)整螺母事件,占故障總數(shù)的16.6%。

3.5. 來料溫度偏低

在試軋螺紋鋼期間,由于進精軋機的來料溫度偏低,一般在850℃左右,軋制力大,輥箱故障發(fā)生率較高。

3.6. 油膜軸承裝配方式欠合理

一直以來,輥箱裝配油膜軸承時,采用的軸承冷凍后,用榔頭敲進偏心套內(nèi),在操作方式上,有可能對油膜軸承造成損傷。

4.解決措施

4.1. 嚴格驗收、技術改進

4.1.1 . 軸承方面

錐箱內(nèi)錐齒軸上162250J軸承走內(nèi)圈現(xiàn)象嚴重,占該軸承總數(shù)的70%以上,主要由于所使用的軸承與錐齒軸的配合過盈量不足,其軸頸設計尺寸φ50±0.008mm,實際裝配時,大多分布在φ50±0.005mm以內(nèi),而軸承內(nèi)圈孔徑實際測量值大多在φ50(-0.003~+0.005)mm,過盈量不足0.01mm。

精軋機在軋制過程中,錐齒軸高速旋轉,承載著較大的軋制扭矩和軸向力,由于軸承與軸的過盈量不足,摩擦力小,從而二者之間產(chǎn)生相對滑動,摩擦產(chǎn)生間隙。同時,在軸向力的作用下,因軸向間隙產(chǎn)生,導致間隔環(huán)、鎖緊螺母與止退墊片均發(fā)生磨損現(xiàn)象,錐齒軸發(fā)生軸向竄動,設備振動變大,嚴重時損壞傘齒輪,引發(fā)設備事故。

為了消除軸承走內(nèi)圈的現(xiàn)象,必須要增大軸承與軸配合的過盈量。為此,我們將軸承的內(nèi)孔直徑設定為φ50(-0.042~-0.025)mm,保證過盈量在0.02mm~0.04mm,來替代原來的進口MRC軸承。從2012年12月份開始,逐步由國產(chǎn)軸承TK-7310PD7B替代進口軸承162250J,到目前為止,共使用了12套國產(chǎn)軸承,未發(fā)生一起軸承走內(nèi)圈的現(xiàn)象。

4.1.2. 調(diào)整螺母方面

在輥箱正常的運行過程中,調(diào)整螺母在根部位置應力集中,沖擊載荷大;同時應力不斷發(fā)生變化,導致銅螺母的疲勞度上升,斷裂幾率大,最終因調(diào)整螺母斷裂而發(fā)生輥箱故障。

為了消除軋制過程中,調(diào)整螺母斷裂現(xiàn)象嚴重的情況,延長其使用壽命,降低故障率,對調(diào)整螺母的直角、無過渡形式,增設半徑R=3mm的過渡圓角,降低該部位的應力集中程度,提高其承載能力,同時選用擠壓成型銅棒件制作,以提高其本身強度。

4.2. 裝配工藝改善

4.2.1. 齒輪嚙合及齒輪齒隙方面

對于部分齒輪齒頂無倒角的情形,在裝配時,對齒輪進行修磨、倒角,降低齒輪齒面的接觸應力,噪聲以及設備運行時的振動值。

對在線運行的整機,在檢修時嚴格檢查齒輪齒面的使用情況,對齒面接觸不良,產(chǎn)生毛刺、凹凸的現(xiàn)象用油石現(xiàn)場精心修磨,以減少危害設備運行的不安全因素,降低設備運行的振動值。

4.2.2. 油膜軸承

采購了1臺鼓風加熱箱,利用熱脹冷縮原理,使得油膜軸承與偏心套之間裝配間隙變大,便于二者順利裝配。具體做法:烘烤偏心套至180℃~200℃,保溫2個小時左右,使得偏心套各部分溫升均勻,避免局部冷熱不均;冷凍油膜軸承至-80℃左右,利用自制的油膜軸承導向套,迅速將油膜軸承輕輕地推入到偏心套內(nèi),避免油膜軸承發(fā)生損傷或者變形。

4.3. 完善軋制工藝

由于螺紋鋼軋制工藝的不斷完善,精軋機來料的溫度由原來的850 ℃,提高到進鋼溫度900 ℃以上,減小了坯料的軋制變形抗力,降低了設備的振動值,保障了精軋機的安全運行。

4.4. 加強設備管理

制定精軋設備的保養(yǎng)周期,控制設備在線運轉時間,具體為成品架次輥箱4個月,非成品架次輥箱5個月;

加強設備點檢,預防精軋設備故障發(fā)生。通過點檢數(shù)據(jù)預測設備運行趨勢,發(fā)現(xiàn)設備運行存在異常時,及時開展檢修和維護作業(yè),消除設備的不良狀態(tài),保證設備的運行安全。

5.結語

采取以上措施后,線材一廠由原來的27.5%降低至7.8%,線材二廠由原來的37.5%降低至12.2%,線材三廠由原來的54.6%降低至15.6%;由于精軋設備故障發(fā)生率的大幅下降,使設備誤時少,減少了設備的停機檢修時間,節(jié)約了生產(chǎn)時間,保障了車間生產(chǎn)的持續(xù)有序進行,同時也為公司帶來了一定的經(jīng)濟效益。

參考文獻:

[1]房世興,肖治維.高速線材軋機裝備技術[M].北京:冶金工業(yè)出版社。1997.

作者簡介:

宋艷(1982-)女,滿,遼寧鞍山人,江蘇永鋼集團有限公司,助理工程師,本科學歷。

黃亞彬(1981-)男,漢,江蘇張家港人,江蘇永鋼集團有限公司,助理工程師,本科學歷。

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