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多繩摩擦式提升機導向輪常見故障及處理方法的研究與應用

2014-01-01 00:00:00肖偉
中國機械 2014年6期

摘要:本文針對多繩摩擦式提升機導向輪更換后出現的常見故障現象,通過研究和探索,提出了導向輪異響消除、導向輪異常游動控制、磨損軸瓦刮研、主軸破損修復等一系列做法,通過在呂家坨礦新主井上導向輪的實施和應用,有效地解決了新導向輪異響、大幅游動、軸瓦燒瓦、主軸擋板槽破損等難題,取得了明顯的效果。

關鍵詞: 多繩摩擦式提升機天輪;導向輪;現場加工;異常游動;安全高效

1.概況

河北開灤股份公司呂家坨礦混合井井徑8.3m,井深876.5m,井架高度62.5m,井筒內運行四層三車罐籠兩個,20t箕斗兩個。新主井提升機型號:JKMD—4.5×4落地式四繩摩擦輪提升機,井架安裝導向輪兩個,導向輪直徑:4500mm,天輪寬度:1400mm。自新主井上導向輪更換后,即先后出現了周期性異響,軸瓦異常磨損,游動輪、固定輪南串,游動輪擋板燒軸等問題。由于導向輪質量龐大、安裝位置較高,更換周期長,經研究決定,利用檢修時間根據故障現象現場逐一組織處理。

2.故障現象及原因分析

故障現象一:天輪擋板磨損,1#輪軸瓦(擋板)螺栓切,游動輪南移。

原因1:天輪安裝工藝錯誤,導致各天輪2.5mm游動間隙消失,天輪運轉過程中軸向游動導致擋板磨損,1#天輪軸瓦螺栓切斷。

原因2:天輪中心線偏移提升中心線約3.5mm,天輪運轉過程中自動調中,造成天輪整體南移,同時也進一步加大了擋板磨損及軸瓦螺栓徑向負荷。

故障現象二:4#天輪(固定輪)左右游動。

原因1:天輪主軸、鍵、固定輪設計過盈配合等級偏低。

原因2:施工工具設計不合理,預緊力不足,對口螺栓松動。

故障三:3#天輪左右游動量大,1#、2#游動輪游動量極小。

原因1:初步判斷為由于鋼絲繩捻向自旋。

原因2:3#天輪主軸軸位磨損。

故障四:3#天輪主軸軸位磨損。

原因:組裝天輪過程中未對加油孔進行徹底清理含雜質。

故障五:周期性異響。

可能性1:異響來源于4#輪(固定輪):

原因:固定輪輪轂、主軸配合間隙過大,運轉過程中,固定輪與主軸間相對錯動。處理方法:根據塞尺測量數據,增設銅皮調整間隙。

可能性2:異響來源于3#輪(游動輪):

原因(1):由于安裝過程中對口螺栓預緊力不足,運轉過程中軸瓦在一個圓周內受力不均,或軸瓦螺栓松動導致軸瓦磨損嚴重或變形,進而造成軸與軸瓦之間出現錯動。

原因(2):主軸在3#輪軸位處磨損、表面形態被破壞,以致當主軸與3#輪出現相對轉動過程中出現異響。

原因(3):主軸在3#輪軸位處磨損、表面形態被破壞,以致當主軸與3#輪出現軸向錯動過程中出現異響。

可能性3:異響來源于天輪偏擺:

原因:由于天輪偏擺過大(安裝測量最大值為4mm),導致輪輻受力變形產生異響。

故障六:天輪中心線偏離提升中心線3.5mm。

原因1:新天輪軸承座中心間距較舊天輪小7mm,安裝基準選擇錯誤,以1號游動輪為基準。

3.處理過程及方法

更換天輪限位擋板形式。1號輪(游動輪)外側軸瓦螺栓切斷11條,擋板無法定位,且出現了擋板、主軸高溫摩擦現象,導致擋板及主軸不同程度磨損。因天輪輪轂螺栓孔內有切斷的螺栓,第一次使用改造前形式擋板對游動輪進行定位。自此先后兩次更換擋板,擋板均嚴重磨損,且出現主軸限位槽、擋板研磨現象,當軸向磨損量達8mm后,磨損現象消失,綜上分析得知,新天輪運轉過程中產生了向擋板方向的軸向力。

主軸水平度、垂直度測量。根據異常軸向力產生原因,分別組織測量主軸水平度及垂直度,水平度:0.13‰、垂直度:0.11‰,均滿足安裝要求,進而排除了水平度、垂直度問題。

對天輪各對口螺栓二次預緊,消除周期性異響。安裝公司分4班組織完成了對天輪各螺栓緊固工作,異響明顯降低,但仍然存在類似于主軸、軸瓦錯位的異響。

現場安裝刀架,利用提升機運轉,現場制作主軸限位槽。根據現場實際完成車刀架、夾具的設計安裝。利用提升機帶動導線輪主軸轉動,選用CA6140手動進給刀架,完成限位槽初次加工。利用電銼刀,現場修補2mm倒角,表面粗糙度處理。

對擋板重新選型,利用卡箍式擋板對天輪軸向限位。由于軸瓦內切斷的螺栓無法取出,原擋板已無法固定,現場研究決定將擋板形式更換為卡箍式,為延長軸瓦螺栓處理贏得了時間。

主軸修磨,軸瓦修補。針對主軸3#輪位置及軸瓦出現的磨損現象,組織了主軸表面修磨及軸瓦接觸面、瓦背修整。

增設銅皮調整固定輪、主軸間隙。測量固定輪C型鍵對面輪轂、主軸間隙為0.15mm,墊100mmX30mmX0.1mm銅皮兩塊,提升機試車,周期性異響及南串現象消失。

4.應用效果

呂家坨煤礦目前共有提升機5部,導向輪多已到達使用周期,此次新主井上天輪暴露出來的天輪異響、異常軸向串動、燒瓦、燒軸等一系列故障均為天輪安裝的疑難問題,通過故障原因分析及各項應急措施,既保證了礦井安全生產,又成功地解決了各類問題,積累了大量工作經驗,對今后天輪安裝工作具有較高的指導意義。

5.結束語

天輪異響消除、軸向串動控制、軸瓦修補、主軸現場加工、卡箍式擋板等做法,保證了天輪安全高效的運行,消除了設備隱患,為礦井創造了可觀的經濟效益。

參考文獻:

[1]晉民杰,李自貴.礦井提升機[M]. 北京:機械工業出版社, 2011.

[2]張復德.礦井提升設備[M].北京:煤炭工業出版社,1998.

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