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KTA50發動機冷卻風扇故障的分析

2014-01-01 00:00:00唐開林
中國機械 2014年6期

前言:CumminsKTA50發動機,較多地配備于154噸即170短噸的電動輪汽車上,已成為該噸級的礦用電動輪汽車的主要動力源。在國內外,被很多黑色冶金、有色礦山、煤炭礦山所采用。在國內,隨著進口設備件國產化進程加快,有部分質量較差的冷卻風扇被裝機使用,呈現發動機主要附件???—冷卻風扇良莠不齊的狀態,帶來了嚴重的后果,且經濟損失的巨大,本文僅就此作初步的分析。

關鍵詞:KTA50發動機 冷卻風扇 故障分析 技術措施

一.故障案例

1.某礦山154噸甲號卡車,4月20日發生故障,風扇葉片根部加強筋8顆鉚釘斷裂,風扇固定螺栓外緣中心骨架斷裂約150mm,80%為舊裂紋,導致骨架根部構件與根部加強筋整體甩出,打壞散熱器,設備因此故障而停機。

2. 同一礦山的154噸乙號卡車,5月1日更換發動機后,更換了新風扇輪固定螺栓,5月3日下午發生故障,風扇葉片甩掉一葉,幸好沒有打壞水箱。經查記錄,乙號卡車于3月1日在采場干線坡路頂端轉彎處,風扇損壞,由于地處交通主干道,加班搶修,更換新風扇裝機,當晚生產,那么,可以說該風扇只運行2個月即損壞發生故障。

經對損壞風扇檢查,一葉風扇整體從根部斷裂甩出,風扇固定螺栓處有裂紋(與甲號車風扇大致相同)。目測可見沒有完全斷裂的裂紋存在,斷裂部位呈“L”型斷裂形狀。

二、故障分析

我們都知道,cumminsKTA50發動機,額定功率為1600馬力。在全負荷工況下,為滿足發動機的正常運轉,從設計上講,必須有足夠尺寸的風扇運轉,對發動機的冷卻介質(防凍液)進行強制風冷。以便達到水溫在85℃~94℃之間的理想發動機工作溫度,保證發動機正常工作。據Cummins有關資料介紹,KTA50發動機全負荷工況下將消耗功率50馬力左右,風扇運轉的平穩性、動平衡性要求相當嚴格,如風扇本身存在動平衡的問題、強度不夠的問題,高速高負荷運轉工況下,風扇高頻的振顫及離心力相當之大,足以造成相關機件故障的產生。具體的說:如風扇輪軸承的早期損壞,風扇軸端部鎖帽脫出,風扇輪固定螺栓的松動與斷裂,風扇葉片在應力集中區的斷裂,甩出打壞散熱器等一系列問題,造成嚴重的經濟損失及較大的檢修工作量。

三、具體分析

僅就某礦154卡車甲、乙兩車故障分析看,風扇在高速高負荷運轉工況下,由于高頻巨大的振動力、慣性力作用,風扇葉本身會產生振動微量變形,由于風扇葉子本身為鋁合金材質,可以承受微量變形,這是由鋁質材質本身的特性所決定的。而故障部位出現在根部固定螺栓外緣處,首先是出現裂紋,隨著使用時間的延長,達到相當程度后斷裂甩出,就其原因,初步分析有以下兩點。

1、斷裂處在固定螺栓外緣處,位于風扇骨架的中心部位,在無外力的作用下,本不應損壞。實際情況是,在高速運轉工況下,葉片振動大,葉片本身鋁質材質,不易斷裂,而產生斷裂處鐵質骨架根部,一是適應變形能力差,二是有風扇螺栓固定不允許變形導致應力集中,在固定螺栓外緣呈不規則斷裂,由此可見風扇葉子整體的強度是不夠的,不能承受高負荷,高速運轉工況下的載荷,因而產生故障。

2、分析認為,某些國產風扇葉強度不夠,造成故障的原因是第二位的。最根本的原因是,風扇葉本身的動平衡性不好,是否經過動平衡臺架試驗,值得探討。如風扇葉子本身動平衡性不好,或則沒有經過臺架試驗。高速高負荷工況下,其本身存在的失衡慣性呈百倍的加大,必然導致在應力集中,在承載力較弱的部位斷裂。為此,風扇葉本身的質量和動平衡性至關重要,否則將帶來一系列的故障與損失。

簡言之,風扇的動平衡性不好,可直接影響破壞風扇本身的強度,造成葉片本身的損壞。

四、技術措施

由于實際工況中,風扇葉、風扇輪屬高速運轉機件,負載受力大。為此,選用質量上乘的風扇葉至關重要,核心問題一是動平衡性;二是承載強度。具體可采取如下措施。

1、選用質量上乘的風扇,最好采用進口原機廠家風扇。例如: Cummins公司產品,他們的產品均經過嚴格的動平衡檢測。外觀目測檢查,進口風扇質量較輕,均打有“made in USA”字樣。且單體為一個包裝箱。采用國產風扇,必須具有動平衡測試合格證,有資質、質量上乘的廠家產品。

2、采用進口風扇軸、進口螺栓及軸承。實踐證實,國產軸,如要保證其裝配尺寸,其承載能力是不夠的,極易產生斷裂,造成損失極為嚴重。而Cummins的風扇軸,它的選材、加工及質量是與發動機主體壽命匹配的,不會出現早期斷裂問題。進口螺栓可以保證在標準的擰緊力矩下承受更大的工作載荷。

3、嚴格執行Cummins風扇軸承裝配技術標準,配合間隙,軸向竄動量、徑向擺差量,必須符合技術規范并按規定力矩,鎖緊端部固定螺母。采用質量上乘的潤滑油進行裝配,可借鑒使用Cummins公司推薦的“殼牌”5號航空高溫潤滑脂為好。按標準調整風扇皮帶張力,過緊,風扇軸承負載大,易產生早期損壞、過松,皮帶打滑,降低皮帶壽命,并影響散熱功效。

4、加強設備點檢,及時消除例如:散熱器下座螺栓松動、竄位、散熱器大小拉桿松動、散熱器內護板固定螺栓松動、上下左右竄位以及風扇內護圈固定情況,盡力避免風扇運轉過程中,由于上述部位存在問題,產生刮磨現象,減少機械損壞。

5、改變風扇結構:風扇安裝轂采用雙向壓合結構,葉片采用獨立

葉片軸系安裝結構,即配合方式為孔軸配合,能夠有效減小葉片高速旋轉時應力集中問題,防止葉片根部斷裂。葉片獨立生產能夠保證葉片模型精度,提高風扇整體動平衡性。

6、改變葉片材質,葉片采用玻璃纖維增強聚酰胺材料,該材料具有質量輕、剛性高、耐溫耐候等特點。風扇轂采用硅鋁合金壓鑄件,這樣的組合結構能使風扇質量分布集中,減小葉片離心力,增強風扇使用性能。

以上所述,看似僅為冷卻風扇問題,實為不可小視,因為此故障產生,將產生一系列嚴重問題,影響發動機的正常工作,造成檢修工作量大,造成昂貴的機件損壞、損耗,停機時間較長,嚴重影響生產,為此,冷卻風扇好壞也是發動機正常運轉的關鍵問題之一,必須引起高度重視。

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