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西門子PLC在轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)中的應(yīng)用

2013-12-31 00:00:00劉寧雁景志峰
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年36期

摘 要:文章簡述了西門子S7-400PLC應(yīng)用于昆鋼煉鋼廠4號轉(zhuǎn)爐煤氣回收控制系統(tǒng)的技改項目中。在煉鋼過程中,通過HMI人機操作界面用鼠標(biāo)點擊活動煙罩的下降按鈕,煙罩下降到位后,遠(yuǎn)方除塵風(fēng)機房的煙氣氣體分析儀自動啟動,當(dāng)一氧化碳、氧氣成份達(dá)到回收要求,以及其他聯(lián)鎖條件均滿足時,即可對轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)行自動回收,提高了煤氣回收的質(zhì)量及回收率。

關(guān)鍵詞:PLC;煤氣回收;分析儀;聯(lián)鎖

1 前言

隨著自動控制技術(shù)的不斷發(fā)展,自動控制得到了廣泛的應(yīng)用,傳統(tǒng)的人工手動操作控制方式已不能滿足當(dāng)前快節(jié)奏生產(chǎn)的需要。由于轉(zhuǎn)爐氧氣頂吹煉鋼的特點決定,煙氣量及煙氣成分隨冶煉周期不斷變化,要安全有效地進(jìn)行轉(zhuǎn)爐煤氣回收,先進(jìn)的回收工藝、自動控制的實現(xiàn)是非常必要的。

可編程控制器(簡稱PLC)是一種通用性很強的新一代工業(yè)控制設(shè)備,廣泛地應(yīng)用在工廠自動化控制中,擁有抗干擾能力強、工作可靠、組態(tài)及編程靈活方便、易于系統(tǒng)擴展和維護(hù)等特點,它的出現(xiàn)有力地推動了生產(chǎn)力的發(fā)展。

2 4號轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機房煤氣回收系統(tǒng)PLC改造

4號轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機房煤氣回收系統(tǒng)原來采用控制方式較為落后的繼電器控制,由于控制系統(tǒng)較為復(fù)雜,聯(lián)鎖報警信號多,繼電器輸出觸點經(jīng)常出現(xiàn)接觸不良或誤動作現(xiàn)象,導(dǎo)致控制點無輸出或誤輸出,使煤氣回收系統(tǒng)得不到有效控制,影響著煤氣回收的質(zhì)量和回收率,決定用PLC對煤氣回收控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。

改造最終采用的是西門子S7-400系列PLC。設(shè)備選型的理由如下:(1)目前各PLC廠家的PLC控制系統(tǒng)都是成熟而可靠的產(chǎn)品。就改造的技術(shù)要求而言,無論是GE、Siemens還是AB的PLC都能滿足,Siemens價格較為適中。(2)Siemens PLC在冶金行業(yè)應(yīng)用比較多,且代理商多,比較容易獲得技術(shù)支持。(3)我廠現(xiàn)有的PLC控制系統(tǒng)絕大多數(shù)采用西門子S7系列PLC,技術(shù)人員無需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)即可操作維護(hù)。

3 4號轉(zhuǎn)爐風(fēng)機房煤氣回收系統(tǒng)工藝簡介

在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,產(chǎn)生的煤氣通過冷卻煙罩與煙道冷卻后,經(jīng)過除塵系統(tǒng)凈化裝置的過濾,在除塵風(fēng)機的抽引下,純凈的煤氣進(jìn)入風(fēng)機。轉(zhuǎn)爐下槍開氧吹煉,爐長執(zhí)行轉(zhuǎn)爐活動煙罩下降操作,煙罩下降到位后,降罩信號送到轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機房PLC系統(tǒng)。當(dāng)煤氣回收各聯(lián)鎖條件滿足,CO、O2含量合格時,水封逆止閥打開,三通閥由放散側(cè)切換至回收側(cè),煤氣經(jīng)水封逆止閥、U型水封送入儲氣柜;如不達(dá)標(biāo)則三通閥切換至放散狀態(tài),經(jīng)放散塔燃燒后排放到大氣中。

4 PLC控制原理及方式

爐長進(jìn)行降罩操作,降罩信號送到4號轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機房控制煤氣回收的西門子S7-400PLC系統(tǒng),PLC發(fā)出信號啟動煙氣分析儀,通過分析儀檢測煙氣中CO、O2的含量,當(dāng)CO的含量大于35%,O2小于2%,并滿足以下煤氣回收聯(lián)鎖條件:(1)轉(zhuǎn)爐降罩信號。(2)風(fēng)機后煙氣壓力小于7KPa。(3)轉(zhuǎn)爐降罩后延時3分鐘。(4)風(fēng)機出口煙氣溫度小于70℃。(5)旁通閥已關(guān)閉信號。(6)遠(yuǎn)方儲氣柜允許煤氣回收。

PLC系統(tǒng)立即發(fā)出煤氣回收指令,通過自動控制指令打開水封逆止閥,水封逆止閥打開到位后,三通閥從放散側(cè)切換至回收側(cè),合格的煤氣便送往遠(yuǎn)方的儲氣柜進(jìn)行儲存。轉(zhuǎn)爐冶煉末期,提起煙罩,降罩信號消失,回收結(jié)束,PLC系統(tǒng)發(fā)出指令完成一次煤氣回收,PLC自動對煤氣回收量進(jìn)行累計。若回收過程還未正常結(jié)束,但有煤氣回收聯(lián)鎖條件不滿足時,PLC系統(tǒng)會立即發(fā)出指令使三通閥由回收側(cè)轉(zhuǎn)到放散側(cè) ,水封逆止閥關(guān)閉,停止煤氣回收。

HMI人機操作界面采用西門子WINCC 6.0編程軟件進(jìn)行編制,煤氣回收過程的各種聯(lián)鎖條件、儀表參數(shù)及相關(guān)閥門狀態(tài)在界面都有顯示。通過監(jiān)控畫面可以掌握煤氣回收系統(tǒng)各設(shè)備的工作情況。一旦設(shè)備發(fā)生故障,PLC會發(fā)出指令驅(qū)動外部報警器進(jìn)行聲光報警,及時提醒操作人員,監(jiān)控畫面會對故障信息進(jìn)行記錄,操作人員可以從監(jiān)控畫面中方便地確定設(shè)備故障點。

5 煤氣回收系統(tǒng)聯(lián)鎖控制部分

5.1 回收和放散切換的自控和聯(lián)鎖

煤氣的回收和放散是靠三通閥切換動作實現(xiàn)的,回收側(cè)打開時,放散側(cè)關(guān)閉,反之亦然。轉(zhuǎn)爐降罩,啟動煙氣分析儀,分析CO和O2含量,當(dāng)煙氣中CO、O2含量滿足回收要求,則三通閥回收側(cè)打開、放散側(cè)關(guān)閉,完成一次煤氣回收。

5.2 水封逆止閥與三通閥的聯(lián)鎖

按工藝要求當(dāng)開始回收煤氣時,先打開水封逆止閥,水封逆止閥開到位后,再將三通閥由放散側(cè)轉(zhuǎn)到回收側(cè);反之,當(dāng)停止煤氣回收時,三通閥由回收側(cè)切換到放散側(cè),同時關(guān)閉水封逆止閥。

5.3 旁通閥與三通閥、水封逆止閥的聯(lián)鎖

正常情況下,旁通閥始終處以關(guān)閉狀態(tài),旁通閥關(guān)閉到位信號還是煤氣回收聯(lián)鎖條件之一。當(dāng)故障造成三通閥、水封逆止閥在30秒之內(nèi)動作不能到位,PLC則判斷為閥門故障。為了確保設(shè)備以及煤氣回收的安全,PLC將立即發(fā)出指令自動打開旁通閥,對煙氣進(jìn)行強制放散。

6 PLC控制程序的調(diào)試及運行效果

程序編制完成后,進(jìn)行程序邏輯及功能的調(diào)試。在對三通閥、水封逆止閥的控制調(diào)試中,為避免閥門誤動作,采用先斷開PLC輸出點所接繼電器的方法,待調(diào)試正常后,再用PLC的輸出點帶動隔離繼電器對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行實際操作控制,避免了在PLC調(diào)試過程中因誤動作對外圍設(shè)備的損壞。

通過改造,實現(xiàn)了安全、科學(xué)可靠的回收煤氣,結(jié)束了手動回收煤氣的歷史,煤氣回收無需人工干預(yù),減輕了風(fēng)機房操作人員的勞動強度,提高了煤氣回收合格率,增加了煤氣回收量,為煉鋼廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。

7 結(jié)束語

通過西門子PLC改造后的煤氣回收控制系統(tǒng),在整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、設(shè)備的先進(jìn)性和對新工藝新品種開發(fā)的促進(jìn)及拓展等方面都表現(xiàn)出色,滿足了實際生產(chǎn)當(dāng)中的需要,降低了生產(chǎn)成本,較好地實現(xiàn)了煉鋼過程中轉(zhuǎn)爐煤氣安全、高效的自動回收。

參考文獻(xiàn)

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