摘 要:文章介紹了羅克緯爾公司AB-PLC在井下排水泵房控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,介紹了在排水泵房中的設(shè)備配置、工作原理、實(shí)現(xiàn)方法及主要環(huán)節(jié)控制程序,使排水泵房實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動化控制,從而達(dá)到降低勞動強(qiáng)度、降低運(yùn)行成本、延長設(shè)備使用壽命、提高了工作效率及安全性等目的。
關(guān)鍵詞:排水泵房;PLC;自動化控制
1 引言
萬利一礦是神東煤炭集團(tuán)最北端一個千萬噸級礦井,位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)萬利鎮(zhèn),礦井井田面積92平方公里,地質(zhì)儲量15.3億噸,服務(wù)年限73年,全礦實(shí)現(xiàn)對井下生產(chǎn)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程自動化控制。為滿足生產(chǎn)需要,需新建萬利一礦31煤三盤區(qū)盤區(qū)排水泵房,并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動化控制。
2 井下排水泵房集中控制系統(tǒng)的概述
該排水泵房設(shè)置工作、備用、檢修三臺水泵[1],此處選用臥式多級離心泵,配套電機(jī)132kW,二趟DN200管路,一用一備。正常涌水時(shí),一趟工作,一趟備用;最大涌水時(shí),二趟同時(shí)工作。水泵工作制為:正常涌水時(shí),一臺工作,一臺備用,一臺檢修,最大涌水量時(shí),兩臺工作,一臺備用或檢修。排水泵房的控制,宜為就地控制選距離集中監(jiān)控,有條件時(shí),可設(shè)計(jì)為自動化排水集中監(jiān)控。集中監(jiān)控應(yīng)裝設(shè)電動機(jī)電流、電動機(jī)溫度、軸承溫度、啟動水泵時(shí)真空度、排水管流量、水倉水位等監(jiān)測裝置,并應(yīng)就地及集中顯示,同時(shí)應(yīng)能超限報(bào)警。自動化排水集中監(jiān)控,應(yīng)根據(jù)水倉水位監(jiān)測信號及水位變化率完成自動注水、閘閥的自動操作或多功能水泵控制閥的監(jiān)測、自動開停,并應(yīng)能輪換工作水泵。集中監(jiān)控裝置與排水泵站分設(shè)時(shí),與排水泵站之間應(yīng)設(shè)置標(biāo)志明顯的啟動聯(lián)系信號。機(jī)旁就地控制箱和集中監(jiān)控裝置應(yīng)裝設(shè)水泵緊停按鈕。礦井裝備的安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng),宜在排水泵房設(shè)置系統(tǒng)分站,并應(yīng)將工況參數(shù)及必要的監(jiān)測信息納入安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)[1]。
此系統(tǒng)中設(shè)計(jì)三臺水泵及其附屬的真空系統(tǒng)與管路電動閥、傳感器等裝置實(shí)現(xiàn)PLC自動化控制及運(yùn)行自動檢測,并通過人機(jī)操作界面及上位機(jī)以圖形、圖像、文字、數(shù)據(jù)等方式,形象、直觀、實(shí)時(shí)的反映系統(tǒng)工作狀態(tài)以及水倉水位、電機(jī)溫度、軸承溫度、兩趟排水管流量等參數(shù),并通過工業(yè)以太網(wǎng)將這些參數(shù)傳至地面生產(chǎn)調(diào)度中心,與綜合監(jiān)測監(jiān)控主機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,以便進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測監(jiān)控水泵運(yùn)行狀態(tài)、水泵啟??刂品绞竭x擇、水泵自動輪換及故障報(bào)警等控制。實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)集中監(jiān)控、顯示、通訊為一體的集中自動化控制系統(tǒng)。
2.1 集中控制系統(tǒng)的工作原理
數(shù)據(jù)的自動采集主要由PLC實(shí)現(xiàn),PLC模擬量輸入模塊通過傳感器連續(xù)檢測水倉水位的變化,并將相應(yīng)的變化信號進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換處理,然后計(jì)算出單位時(shí)間內(nèi)不同水位段水位的上升速率,進(jìn)而判斷出礦井的涌水量大小,控制排水泵的啟停。排水管流量、水泵軸溫、電機(jī)溫度、電機(jī)電流等傳感變送器,主要用于監(jiān)測水泵和電機(jī)的運(yùn)行狀況以及超限報(bào)警,以避免水泵與電機(jī)損壞。而PLC的數(shù)字量輸入模塊則把各種開關(guān)量信號采集到PLC中作為邏輯處理判斷的條件及依據(jù),控制排水泵的啟停。
2.2 控制過程說明
2.2.1 水倉水位檢測。整個控制系統(tǒng)都是繞圈水倉水位為核心進(jìn)行的,因此,保證精確的水位檢測至關(guān)重要。為此,本系統(tǒng)特采用水位傳感器監(jiān)測水位的變化,從而控制整個排水系統(tǒng)。
2.2.2 啟動水泵。水倉水位上限傳感器傳送PLC輸出控制指令,PLC檢測返回的出水口壓力信號,PLC檢測水泵泵組設(shè)備的信息,在確定無故障的情況下,輸出啟動水泵電機(jī)信號,電機(jī)返回啟動信號,水泵出水壓力大于設(shè)定值,啟動排水泵閘閥,啟動水泵電機(jī)。
2.2.3 出水口壓力檢測。通過在水泵出水口處設(shè)置壓力傳感器[2],用以檢測水泵的水口壓力。當(dāng)水泵已啟動但排水閘閥尚未打開時(shí),要求壓力必須大于設(shè)定值才能打開閘閥,否則說明水泵未上水,需要立即停泵。正常運(yùn)行,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測出水口壓力值來判斷水泵排水是否正常。
2.2.4 停機(jī)。為了防止水錘效應(yīng)的產(chǎn)生,當(dāng)水倉水位下降到設(shè)定的低水位時(shí),首先關(guān)閉排水管的電動閘閥,然后關(guān)閉水泵電機(jī),使其停止工作。
3 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
控制系統(tǒng)硬件主要包括PLC控制柜及柜內(nèi)模塊配置、就地控制箱配電柜、液位傳感器、流量傳感器、壓力傳感器、電動閥等。系統(tǒng)的主要被控對象為:水泵電機(jī)、電動閘閥等。
PLC柜采用礦用一般型,安裝于井下中央變電所內(nèi)??删幊踢壿嬁刂破鬟x用羅克韋爾公司(Rockwell Automation)旗下AB的ControlLogix系統(tǒng)PLC產(chǎn)品,并選用1756系列相應(yīng)的模塊配置與之配合工作。ControlLogix控制器采用了模塊化的設(shè)計(jì),無源數(shù)據(jù)總線背板結(jié)構(gòu)。包括處理器在內(nèi)所有單元,根據(jù)功能設(shè)計(jì)成各種模塊,典型的處理器模塊如Logix5000處理器,所有的模塊都安裝于標(biāo)準(zhǔn)的ControlLogix機(jī)架內(nèi)。為實(shí)現(xiàn)水泵監(jiān)控子系統(tǒng)與全礦井監(jiān)控系統(tǒng)可通訊,PLC柜通過工業(yè)以太網(wǎng)模塊接入全礦井自動化控制系統(tǒng)。
3.1 集控電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)
集控電源(AC660V)引自井下泵房組合開關(guān),進(jìn)入PLC柜后,通過變壓器DG-0.5-660/220V,將660V電壓變?yōu)?20V,再經(jīng)電源濾波器PU IIIR 230V 6KV濾波變化等變換,最終處理為AC220V和DC24V電源,分別向機(jī)架電源、儀器儀表、傳感器、PLC模塊、Flex等供電。
3.2 PLC柜內(nèi)模塊配置
根據(jù)模塊點(diǎn)位統(tǒng)計(jì),PLC柜內(nèi)應(yīng)安裝13槽機(jī)架1756-A13一個,機(jī)架電源選用1756-PB72一個,CUP處理器選用1756-L61一塊,機(jī)架號為000,以太網(wǎng)通訊模塊1756-ENBT一塊機(jī)架號為001,DeviceNet通訊模塊1756-DNB兩塊,機(jī)架號分別為002、003、16點(diǎn)開關(guān)量輸入模塊1756-IB16兩塊,機(jī)架號分別為004、005,16點(diǎn)繼電器輸出模塊1756-OW16I一塊,機(jī)架號為006,模擬量輸入模塊1756-IF16一塊,機(jī)架號為007,溫度模塊1756-IR6I三塊,機(jī)架號為008、009、010,機(jī)架空槽余量為兩個。與輸入/輸出模塊相對應(yīng)的20P接線臂1756-TBNH五塊,36P接線臂1756-TBCH兩塊。
3.3 井下排水泵房監(jiān)測儀表的選擇[1]
水倉中安裝兩只DB1010-5m液位計(jì),離心泵的吸水管上裝設(shè)DY1151GP真空表又稱壓力計(jì),水泵排出管上裝設(shè)流量計(jì)裝置。以上儀表均具有防沖擊功能。
4 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1 水位監(jiān)控
水位信號是水泵控制一個非常重要的參數(shù),本系統(tǒng)采用雙水位計(jì)測量水倉水位的變化。水位信號為Hi,最低水位點(diǎn)為H1,高水位點(diǎn)為H2,警戒水位點(diǎn)為H3,極限水位點(diǎn)為H4。當(dāng)Hi
4.2 單臺水泵啟停的邏輯實(shí)現(xiàn)
首先, PLC進(jìn)行初始化,各泵組處于停機(jī)狀態(tài),PLC接受來自各傳感器的數(shù)字量、模擬量進(jìn)行計(jì)算分析,若無故障且水位信息超過了水位的允許波動范圍,即檢測到水位值大于或等于設(shè)定的水位高度時(shí),PLC檢測水泵出水口壓力,若壓力值大于或等于設(shè)定值,則打開出水口電動閥進(jìn)行正常排水。程序流程圖2所示。
5 監(jiān)控系統(tǒng)概述
本系統(tǒng)借助工業(yè)以太網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)完成控制器與觸摸屏、上位機(jī)的通訊,并最終實(shí)現(xiàn)其自動化;從人機(jī)界面設(shè)計(jì)和上位機(jī)組態(tài)兩方面完成監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì),并做出人機(jī)交互界面,通過觸摸屏和上位機(jī)組態(tài)的實(shí)際應(yīng)用,很好的提高了礦井自動化。
監(jiān)控系統(tǒng)部分主要由上位機(jī)組態(tài)來完成[2]。組態(tài)軟件是運(yùn)行于PC平臺的一個通用工具軟件,和PC機(jī)或工控機(jī)一起可組成HMI(人機(jī)操作界面)產(chǎn)品,PLC同時(shí)將水泵的運(yùn)行狀態(tài)與參數(shù)經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)測系統(tǒng)分站傳至地面生產(chǎn)高度中心,與全礦井生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)共網(wǎng),管理人員在地面可實(shí)現(xiàn)對井下水泵房的操作、監(jiān)控和管理工作。
組態(tài)軟件的選擇:組態(tài)軟件是排水監(jiān)控系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控中心、數(shù)據(jù)收集處理中心和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)中心,它與各種檢測、控制設(shè)備共同構(gòu)成快速影響控制中心。在本系統(tǒng)中選用RSView32作為工業(yè)監(jiān)控組態(tài)軟件,與PLC建立通訊連接,建立廣闊的監(jiān)控應(yīng)用。能過在工控機(jī)上運(yùn)行,可遠(yuǎn)程看到現(xiàn)場的畫面,參數(shù)值,報(bào)警等。
6 結(jié)束語
煤礦井下排水泵房PLC控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對井下排水系統(tǒng)的遠(yuǎn)程自動化控制,減輕了員工勞動強(qiáng)度,提高了勞動效率和工程質(zhì)量,有效提高了安全系數(shù)。
參考文獻(xiàn)
[1]GB 50451-2008.煤礦井下排水泵站及排水管路設(shè)計(jì)規(guī)范[S].
[2]李澤松.井下水泵房自動排水系統(tǒng)研究[J].2005.