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淺談159m2燒結機設備技術改造

2013-12-31 00:00:00劉振華王文君張先堂
科技創新與應用 2013年24期

摘 要:文章介紹了張鋼159m2燒結機,自投入使用3年以來,針對系統運行中出現的重點問題,通過實施技術改造,使燒結機作業率、利用系數、燒結礦質量明顯提高,滿足了高爐生產需要。

關鍵詞:燒結機;保溫段;自調型機尾密封;彎軌

1 前言

張鋼159m2燒結機自生產以來,系統設備出現許多問題,如點火室保溫段短、臺車欄板斷裂彎曲變形、機頭機尾漏風嚴重、板式給礦機故障頻繁、機尾彎軌座存在故障隱患,一系列問題制約著燒結機的正常運行,影響燒結礦的產量。針對上述問題,我廠利用2013年4月份設備中修時間,進行了相應設備技術改造,取得良好效果。

2 主要設備技術改造

2.1 點火室后加裝保溫段

2.1.1 現狀及改造方案。張鋼159m2燒結點火爐現有長度為5250mm,為保證該點火爐發揮更好的功效,將點火爐保溫段在原有點火爐保持不變的基礎上,在出料端加長4960mm。

2.1.2 改造后效果。點火室后增設4960mm保溫段,能充分利用點火爐的輻射熱,解決燒結料層上層溫度不足和下層溫度過高的問題,使上下層燒結礦質量更加趨于均勻。料層受高溫作用的時間較長和冷卻速度減慢,有利于液相的生成和數量的增加,有利于晶體的析出和長大,各種礦物結晶較完全;能減少急冷而引起的內應力,燒結礦結構均勻,從而使燒結礦強度提高。

增加保溫段后燒結礦轉鼓強度、成品率、燒結礦冶金性能得以改善,燒結礦成品率提高0.5%,轉鼓強度提高0.5%。

2.2 環冷機出料系統改造

2.2.1 設備運行現狀。燒結環冷機出料系統由環冷機卸料槽、板式給礦機、卸料槽、皮帶機組成。由于工況差,粉塵濃度大,板式給礦機轉動摩擦部位潤滑得不到保證,使用中鏈帶、輸送板螺栓、銷軸等部件磨損快,使用周期短,檢修量大,半年內發生故障6次,故障率高,設備作業率低,成為制約燒結正常生產的瓶頸。

2.2.2 設備改造方案。利用中修時間將板式給礦機拆除,設計制作更換階梯式斜溜槽、導料槽,階梯式斜溜槽底部焊接箱式結構,儲存部分燒結礦,避免環冷機落料直接沖擊磨損溜槽,延長使用壽命,徹底解決板式給礦機設備頻繁故障帶來的停機現象。

2.2.3 改造后效果。階梯式斜溜槽安裝使用后,解決了出料系統檢修周期短的制約,溜槽維護簡便,運行費用大幅降低;溜槽密封性好,減少了出料系統揚塵,改善了環境狀況,故障點消除以后,使燒結機作業率得到提高。

2.3 燒結機機頭機尾密封改造

2.3.1 設備運行狀況。使用的是四連桿橫向接觸(機尾兩道)密封型,存在蓋板活動不靈活的問題,主要因密封裝置的鉸軸等構件暴露在空氣中,由于燒結機燒結環境惡劣,空氣中含有大量的灰塵,而且,從密封板間隙漏下的燒結礦料顆粒很容易進入鉸軸的轉動副中,使之卡住不能轉動,密封板不能抬起恢復到原來的位置和高度,致使上蓋板與臺車表面存在間隙,大量的風帶著燒結物料從間隙進入風箱,對上蓋板和臺車表面沖刷磨損,漏風率較高,每次檢修都要對其修復復位處理。

2.3.2 技術改造方案。拆除原四連桿密封結構,采用秦皇島隆正科技生產的自調型機頭機尾密封,它的結構分為上下兩個組成部分(見圖1),上部分為活動蓋板部分,采用橫向分段技術,有5塊密封板拼接而成,臺車底梁變形后可跟蹤底梁形狀變形,減少漏風率;段與段之間由軟連接相互連接在一起,不會造成兩塊密封板之間的漏風與卡料。在活動蓋板下部裝有耐高溫壓縮彈簧組,由于彈簧組的作用,使活動蓋板能夠跟蹤臺車底面保持永久接觸。密封板能夠橫向自由傾斜及上下浮動,實現最小漏風量,尤其是較大異物(如斷蓖條)通過密封裝置時,密封板隨異物在密封面上不同的位置自行隨機調整不同傾斜角度,將漏風量減少到最小程度,并且內部彈簧能使密封板快速復位,達到最佳密封效果。

下部分為箱體結構即基座部分,內有合理的冷卻器設計,能實現良好的傳導冷卻,既冷卻了密封面,又降低了彈簧區的溫度,保證彈簧不超溫失效,使密封裝置能夠正常工作。密封的箱體,使燒結礦及粉塵不能進入裝置的工作區,保證裝置正常運行。

燒結機自調型機頭機尾密封長度1000mm,寬度配套為2970mm,頭尾部使用相同部件,改造時頭部密封去除灰斗,自調型機頭密封安裝在原密封位置,制作新支撐梁與燒結機骨架,與燒結風箱間隙用鋼板焊接密封。尾部拆除灰斗,自調型機尾密封安裝在尾部第一道密封位置,拆除第二道密封增設為燒結風箱,燒結面積增加3m2。

2.3.3 實施后效果。燒結機的頭尾部分漏風明顯得到控制,漏風率降低3%左右,主抽風機運行電流降低,燒結有效面積增加3m2,燒結礦產量增加,據推算年增加經濟效益約85萬元。

2.4 機尾下部軌道座改造

2.4.1 使用現狀。燒結機機尾下部軌道座是單件分離式,分別焊接在機尾擺架上,強度低且受力大,壓軌用螺栓把接在軌道座上面,因臺車起拱嚴重,運行過程中頻繁產生劇烈震動,使道軌座開焊;道軌座安裝位置處在機尾星輪、臺車、機尾架和南側殘礦倉溜槽縫隙之間,且處在高溫區,燒結機運行中無法點檢,給維修帶來一定的困難,導致故障難以防范。2012年11月曾發生因道軌座開焊,一側壓軌被星輪齒板頂出剪斷,導致燒結機停13.16小時的事故。

2.4.3 實施后效果。經中修改造機尾下部道軌座和更換壓軌后,消除了臺車起拱現象,臺車運行正常,燒結機停機時不用再鉆進去焊補,降低了維修強度,消除了此處的設備故障隱患。

參考文獻

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[3]祝燮權.實用五金手冊[M].上海科學技術出版社,2006.

[4]金哲.機電技術[M].中國機械出版社,2004.

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