摘 要:我公司5000t/d生產(chǎn)線,窯主傳動使用直流電動機傳動,電動機型號YSN9400L2-6,額定功率315kW,額定電流610A, 配備(Mentor Ⅱ 1850A)直流控制器,減速機型號TC710,稀油站型號0408-074A,三菱FX-PLC控制器。油站信號通過PLC與DCS遠程站通信,與中控進行信息交換,可實現(xiàn)就地/遠程的啟停控制方式。
關(guān)鍵詞:稀油站;不明故障;控制程序
1 存在的問題
從2008年8月設(shè)備安裝結(jié)束后投入運行一直到2011年8月運行較好,基本沒有稀油站原因引起窯主傳電機跳停,2011年8月到2012年4月期間稀油站出現(xiàn)4次不明原因故障引起窯主電機設(shè)備跳停,現(xiàn)場及中控沒有異常情況,起車能正常起車,不定時間又出現(xiàn)。查找原因及故障點恢復較困難,因窯主傳電機的突然跳停,還引起一次工藝事故(預熱器堵料),造成事故擴大。
2 分析及處理
通過專人現(xiàn)場跟蹤觀察和2012年4月中旬檢修期間反復試驗, 發(fā)現(xiàn)該稀油站電氣控制回路和PLC控制程序邏輯在設(shè)計方面均存在重大缺陷,嚴重影響著主電機及整窯系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。主要有一下幾個問題:
2.1 稀油站電氣控制柜出現(xiàn)的報警及故障信號不能保持,當出現(xiàn)報警及故障時,控制柜對應(yīng)的指示燈亮,報警及故障消失時,指示燈滅。以油站液位低為例(圖2):油箱液位低時PLC X024端子無輸入信號,延時2秒plc輸出故障,控制柜液位低指示燈亮,油箱液位低信號恢復后,指示燈滅,對于油箱液位處于臨界點、電氣線路接觸不良或信號的干擾,不易發(fā)現(xiàn)故障原因。通過更改控制程序把出現(xiàn)過的報警或故障信號保持住,可直接發(fā)現(xiàn)故障原因,如(圖3):油箱液位低發(fā)生故障時指示燈閃爍,故障消失時,指示燈常亮保持,只有按復位按鈕才能解除(T22時間脈沖 圖1)。
2.2 當油泵電機電源空開斷電時稀油站備妥丟失,稀油站停。例:主油泵空開跳,PLC X006無輸入信號,Y024無輸出,稀油站備妥丟失,中控接受不到稀油站備妥信號,停止油站工作,窯主傳電機連鎖跳停(圖1),從總電源空開輔助觸點引入PLC總電源備妥信號X014(圖2),X006、X007作為啟動備用泵條件,主泵空開斷電后,泵用泵立即啟動(圖6表示1),可避免電機出故障空開跳閘設(shè)備跳停,便于日常巡檢過程發(fā)現(xiàn)電機或泵有問題時,切換泵后在運行中直接處理故障,使備用泵時刻處于泵用狀態(tài)。
2.3 泵的過載保護,控制回路采取硬連鎖,熱元件動作時主泵跳停,備用泵不立即啟動,中控啟動稀油站后等待油泵的運行信號時2秒,超過2秒后,中控接受不到泵運行信號,就會停止稀油站,如主泵不工作壓力下降到壓力低需要的時間加上壓力低信號延時2秒,已超過中控設(shè)定時間。利用PLC備用通道引入X035、X036兩個電機過載信號,主泵過載動作后,泵用泵立即啟動(圖6表示2),1#泵過載跳停,2#泵立即啟動,避免停車事故。
2.4 現(xiàn)場電接點溫度開關(guān)改為熱電阻,增加溫度控制器;現(xiàn)場開關(guān)量及DCS驅(qū)動信號使用直流24V電源,加裝線圈電壓為交流220V中間繼電器轉(zhuǎn)換,可避免信號干擾引起的誤動作;油箱油溫低信號起車前參與連鎖,稀油站啟動后取消連鎖(圖6表示3),減少故障點。
3 結(jié)束語
通過窯主傳動稀油站控制系統(tǒng)分析實驗,對硬件的改造和PLC程序邏輯的修改完善,優(yōu)化了控制系統(tǒng),避免了誤動作、提高事故分析判斷能力,保證了窯主傳稀油站的安全穩(wěn)定運行,提高了整個機組的安全性和經(jīng)濟性,經(jīng)過一年多時間的連續(xù)運行,改造效果非常顯著,在2013年上半年創(chuàng)造了公司十幾年來窯系統(tǒng)連續(xù)運行112天的紀錄。