摘 要:文章通過分析引起大型機組振動的實例,論述引起振動的原因,通過在線狀態監測這一有效手段,提出解決方案,對從事該類型工作的設備管理人員解決現場振動問題,具有一定的借鑒意義。
關鍵詞:大型機組;振動位移;振值
1 引言
大型機組的振動問題是較復雜的一個課題,涉及到許多方面。比如,轉子動靜平衡不好,聯軸器不對中,地腳螺栓松動,軸承間隙過大或過小,管線應力等。一個機組振動超標后,首先要找出振動源,并分析排除可能的情況。有些時候引起振動的原因并不是唯一的,可能存在多項引起振動的原因,這個時候判斷問題就比較困難一些,但是只要我們仔細排查,便能最終找到問題所在。
2 化工一廠機組振動實例分析
2.1 由于BC101機組振動位移明顯超標,在準備采取停車檢修時通知狀態監測站進行檢測。在轉速為5616轉/分時的振動狀態行了監測和分析,測點位置見下圖、振值見表,齒輪箱體多點振動超標。
該機齒輪箱體3H測點振幅21.8mm/s,3Y測點振幅13.9mm/s,4Y測點13.8mm/s,4Z測點15.7mm/s,6Z測點24.7mm/s。振動信號中的主要分量是輸入軸一倍頻93.5HZ、輸出軸一倍頻150.6HZ和高頻1183HZ、1242HZ、1336HZ、1391HZ、1779HZ、2102HZ、2784HZ的成份,振動信號的特點是水平向和軸向幅值高。
該機齒輪箱輸入軸齒輪齒數是:74個、過輪齒數是:234個、輸出軸齒輪齒數是:46個。振動信號頻譜圖中齒輪的嚙合頻率成分不明顯,而高頻分量中表現出明顯的以輸入軸轉速頻率為間隔的成分,另外齒輪嚙合時的沖擊較大。
通過分析認為該機齒輪箱振動大的主要原因是:齒輪磨損和輸入軸齒輪偏心齒隙不勻。監測數據如下:
在檢修處理時,現場技術人員跟蹤測試了軸承的振動以及溫度,獲取了大量的數據,并對數據進行了分析處理。經過檢修驗證,證實了該結論。
2.2 化工一廠的EC-301機組中壓缸自某日振動明顯增大,通過對EC-301機組中壓缸運行在5130~5180轉/分時的振動狀態行了監測和分析,測點位置見下圖。
機組配置及測點位置圖
振動最大測點是中壓缸出口的測點,其中測點水平方向的相對軸振動由4月26日的67微米增加到目前的83微米,測點的垂直方向的相對軸振動位移值由61微米增加到目前的82微米,振動信號中的主要成分是工頻分量。譜圖如下。
中壓缸水平向測點譜圖
根據機組在前一日做過負荷等調整等現場實際情況分析,機組的中壓缸振動增大的主要原因是,轉子葉輪流道結焦分布狀態經過負荷調解后,沖擊程度、氣體流量流速等影響,使分布狀態發生較大改變,改變了轉子的平衡狀態,增大了不平衡量。
因此在不影響生產、保證機組氣動熱力性能平穩的情況下,盡量將機組轉速降低,盡可能控制振幅在70微米以下。經一段時間后,再適當提速。采取這一措施后,振動明顯緩解,平穩運行至計劃周期。
3 結束語
大機組的振動是一個比較復雜的問題,分析與判斷的難點在于機組的重要性,關鍵性機組在生產中是不輕易停車的,這樣分析問題起來就比較困難,這就需要我們對機組進行長期的現場跟蹤監測、分析,只有這樣方能在實踐中積累經驗,從而快速準確的解決問題,從而避免無謂的停車。
參考文獻
[1]濮良貴,紀名剛.機械設計[M].高等教育出版社.
[2]冉繼勇,董良.滾動軸承狀態監測技術與失效根本原因分析[J].現代零部件,2006(12).
[3]王燕橋,寇子明.皮帶輸送機滾動軸承狀態監測與故障診斷的研究[J].機械管理開發,2009(1).