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國產(chǎn)超臨界600MW汽輪機(jī)組低壓缸抽汽超溫治理

2013-12-23 04:01:36黃揆馮雪
機(jī)械工程師 2013年11期

黃揆, 馮雪

(哈電集團(tuán)現(xiàn)代制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司,哈爾濱150046)

1 引 言

某電廠安裝有哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超臨界600MW汽輪發(fā)電機(jī)組。型號:CLN600-24.2/566/566,為超臨界、一次中間再熱、三缸、四排汽、凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。機(jī)組運(yùn)行至今,發(fā)現(xiàn)其漏汽較嚴(yán)重,導(dǎo)致5~8 段抽汽口蒸汽泄漏,抽汽溫度超過設(shè)計(jì)值,其中5 段抽汽超溫約40℃,6 段抽汽超溫約70℃,7 段抽汽超溫約110℃,8 段抽汽超溫約50℃。本文在分析了機(jī)組抽汽超溫原因的基礎(chǔ)上,提出并實(shí)施了改造方案。

2 抽汽超溫原因分析

經(jīng)過分析,產(chǎn)生抽汽超溫的原因有如下六點(diǎn):

(1)由于結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,低壓缸在運(yùn)行中存在較大的內(nèi)部“不均勻”溫度場,這容易導(dǎo)致低壓缸中分面變形,低壓進(jìn)汽并沒有經(jīng)通流部分作功,而是直接漏入5~8 段抽汽夾層,使該處溫度超過設(shè)計(jì)值。

(2)低壓缸是一個(gè)焊點(diǎn)多而且復(fù)雜的焊接成型較大的設(shè)備,如果在焊接過程及去應(yīng)力處理不到位,就會產(chǎn)生殘余焊接應(yīng)力,隨著機(jī)組運(yùn)行將易導(dǎo)致中分面變形,從而引起漏汽。

(3)低壓隔板套中分面較厚,在運(yùn)行中易變形,也可能會漏汽。

(4)低壓隔板套和內(nèi)缸的密封面,若接觸不良,將導(dǎo)致漏汽。

(5)低壓抽汽插管的密封不嚴(yán),將導(dǎo)致漏汽。

(6)低壓通流部分的汽封間隙不合理,易導(dǎo)致5~8 段抽汽漏汽。

3 改造方案

針對以上產(chǎn)生漏汽的原因,確定了以下處理方案。

3.1 低壓隔板套(調(diào)、電)改造措施

(1)隔板套中分面增加把緊螺栓和密封鍵,使隔板套、低壓內(nèi)缸中分面處的漏汽量大大降低,從而改善5、6 抽溫度過高問題。如圖1 所示為改造后隔板模型。(2)將隔板套法蘭螺栓材料改為20Cr1Mo1VTiB,抗松弛性能提高,這有利于增大剩余應(yīng)力,從而保證密封性。

圖1 改造后隔板模型

(3)隔板套軸向定位面處增加環(huán)形擋汽片。

(4)在隔板套上開一圈槽,用來放擋汽片。

(5)在低壓內(nèi)汽側(cè)補(bǔ)焊環(huán)形法蘭,然后開槽。

3.2 低壓1 號內(nèi)缸改造措施

圖2 改造示意圖

圖3 工藝孔焊接示意圖

(1)增大螺栓預(yù)緊力和增加法蘭中分面密封鍵。

(2)將如圖2 所示的原螺栓1、2、3的材料均改為20Cr1Mo1VTiB-Ⅳ,加工尺寸按原圖加工,螺栓抗松弛性能提高,有利于增大剩余應(yīng)力,從而保證密封性。

(3)減少如圖2所示的雙頭螺栓4的長度,減小螺栓伸長量;將內(nèi)六角螺母5 改為內(nèi)六角罩螺母,減少螺栓自由長度和密封面,保證初應(yīng)力。

(4)將工藝孔蓋板焊牢,如圖3 所示。

3.3 低壓正反向1~6級隔板和葉頂汽封圈

圖4 汽封齒改造圖

將汽封齒由兩齒改為三齒,如圖4 所示。具體材質(zhì)要求:1~4 級隔板汽封和1~6 級葉頂汽封兩齒改三齒,材質(zhì)為15CrMoA;5、6級隔板汽封兩齒改三齒,材質(zhì)為1Cr12Mo。

3.4 隔板套軸向定位面改造

隔板套軸向定位面處增加環(huán)形擋汽片,改進(jìn)后漏入5、6 段抽腔室的。在隔板套上開一圈槽,用來放擋汽片;在低壓內(nèi)汽側(cè)補(bǔ)焊環(huán)形法蘭,然后開槽,如圖5 所示。

圖5 隔板套軸向改造圖

3.5 抽汽插管的形式改造

對抽汽插管的密封形式進(jìn)行改進(jìn),改為碟片形式。在自由狀態(tài)時(shí)碟片形式抽汽插管內(nèi)環(huán)的裝配與進(jìn)汽插管相配,碟片形式抽汽插管外環(huán)與內(nèi)環(huán)間留有徑向間隙,工作時(shí)內(nèi)環(huán)與接管和外環(huán)槽端面依靠壓差產(chǎn)生的徑向力和軸向力貼緊,從而減少原結(jié)構(gòu)的蒸汽泄漏。對1#內(nèi)缸抽汽管活塞環(huán)槽進(jìn)行堆焊后補(bǔ)充加工;對2#內(nèi)缸5、6#抽汽管進(jìn)行補(bǔ)充加工,改進(jìn)后漏入5、6 段抽腔室的汽量大大減少,如圖6 所示。

圖6 抽汽插管改造后示意圖

3.6 嚴(yán)格控制現(xiàn)場螺栓熱緊程序,保證設(shè)計(jì)的螺栓伸長量

3.7 對低壓缸汽封間隙進(jìn)行調(diào)整

表1 改造前后抽汽溫度對比表/℃

按照哈汽廠提供的新的通流間隙對低壓缸動葉葉頂、隔板汽封間隙、端部汽封間隙進(jìn)行調(diào)整。

4 改造后效果分析

改造前,低壓缸5~8 段抽汽溫度偏高,低壓缸經(jīng)過以上改造后,5~8 段抽汽溫度偏高得到了明顯改善,雖然抽汽溫度仍略高于設(shè)計(jì)值,但已經(jīng)較改造前有了很大的改觀。

根據(jù)改造后熱力試驗(yàn)報(bào)告計(jì)算,機(jī)組熱耗降低了25.67kJ/kW·h,折合標(biāo)煤0.87g/kW·h、年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約3400t,可見機(jī)組低壓缸改造后的節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益都較改造前有了明顯的改善。

5 結(jié) 語

機(jī)組通過低壓缸改造后,解決了低壓缸5~8 段抽汽口超溫的問題,設(shè)備運(yùn)行中存在的不安全隱患被消除,使機(jī)組的運(yùn)行更加安全、可靠,并提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。

[1] 靳智平.電廠汽輪機(jī)原理及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2006.

[2] 李少華,姚亮,宋東輝,等.汽輪機(jī)缸效率和熱耗值之間關(guān)系的分析研究[J].黑龍江電力,2012(2):89.

[3] 劉海昌.600MW 火電機(jī)組低壓缸抽汽超溫治理[J].黑龍江電力,2012(12):470-474.

(編輯 明 濤)

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