裴力君,于鳳寶
(中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司,遼寧 盤錦 124022)
遼河石化分公司南蒸餾電脫鹽系統是在2001年裝置改造時將原罐加長至15m,采用的交直流電脫鹽工藝,該工藝同時具有交流電脫鹽和直流電脫鹽的優點,并克服了各自的不足。在裝置運行初期,運行狀態良好,但后期由于原油的劣質化,特別是重質原油與超稠原油的混煉,對電脫鹽系統造成了不良影響。由于稠油中含有大量泥沙、鹽類,致使電脫鹽罐內大量油泥沉積。最后造成反沖洗系統不能發揮作用。電脫鹽也無法正常工作,經分析發現反沖洗系統不好用是造成罐底泥沙沉積的主要原因,因此對反沖洗系統進行改造。
遼河石化公司南蒸餾裝置現有電脫鹽反沖洗系統屬常規設計,在電脫鹽罐底部設置兩條反沖洗主管線,在主管線側面分布著一定間距的噴頭,這種設計對于加工遼河重質原油長周期運行十分不利,主要表現如下。
(1)電脫鹽罐脫水脫油泥范圍小。
(2)反沖洗系統在罐內存在死區,造成泥沙局部沉積,嚴重影響電脫鹽正常操作。
(3)不能滿足于主體裝置長周期運行的要求。
由于沖洗效果不好,電脫鹽罐兩端死區沉積的油泥就會堵塞反沖洗系統噴頭,影響電脫鹽的運行效果,以至系統無法正常工作。
1.總體思路
分段反沖洗,合理調整反沖洗噴頭水的壓力和流速,進而提高了反沖洗效果。同時,采用單獨分段沖洗可減少脫鹽罐的死角,使罐中油泥得到徹底清理。
2.技術方案
(1)在電脫鹽罐底設置4路反沖洗管路,并能分段按區域控制,做到罐內無死區(圖1)。

圖1
(2)將兩側的噴頭向外安裝以沖洗罐壁(圖2)。

圖2
(3)將中間部分的噴頭向脫水包方向安裝。
(4)在電脫鹽罐底設置4路脫水脫油泥線,擴大底部脫水脫油泥范圍。
1.實施效果
(1)使操作更加靈活,提高了反沖洗壓差,保證了反沖洗效果。
(2)有效避免了泥沙沉積,保證了電脫鹽的有效容積,脫鹽率大幅提高,達到70%以上。
(3)為后續產品質量提供了有力的保障,減緩了塔頂系統的低溫腐蝕,為裝置長周期運行打下了良好的基礎。
2.經濟效益
(1)解決了換熱系統換熱效率低的問題,使換熱終溫保持在265℃以上,提高了加熱爐熱效率1%。每年可節約燃料油100t,可節約費用30萬元。
(2)脫鹽率由原來15%提高70%以上,解決了裝置后路腐蝕、后續產品加工等一系列問題。
(3)電脫鹽系統、換熱設備的維修費用,每年可減少5萬元。