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制氫站焦爐煤氣壓縮系統的完善及優化

2013-12-06 09:28:44張寶強趙家龍
冶金動力 2013年2期
關鍵詞:工藝

張寶強,趙家龍,楊 兵

(馬鞍山鋼鐵股份有限公司第二能源總廠,安徽馬鞍山 243000)

1 前言

為滿足煉鋼板坯切割工藝的需求,馬鋼第二能源總廠制氫站配置了2臺K S 31 L T X型螺桿壓縮機,屬容積型旋轉式壓縮機,工作原理是通過工作容積的減少來提升煤氣壓力的,根據需要,通過設定參數可將煤氣壓力提升至0.8~0.85M Pa。經過2年多的運行,由于設備設計制造等方面的缺陷,壓縮機出現不同程度的問題,影響了產品煤氣的質量。

2 制氫站壓縮系統工藝介紹

具體工藝為TSA凈化后焦爐煤氣通過入口過濾器除去焦爐煤氣中的塵埃雜質,進入壓縮機的吸氣腔進行壓縮,壓縮過程中焦爐煤氣與潤滑油混合,經壓縮后的油氣混合物被排入到壓縮機機組的油回收槽中進行冷卻,再進入油槽兩端的過濾器進行一次分離,含少量油的焦爐煤氣再依次經過煤氣冷卻器、排液分離器進入緩沖罐,通過新增的除油過濾器對煤氣中的油進行二次分離,最終將干凈煤氣送往煉鋼用戶及200#預處理工序。

3 壓縮機控制系統的完善和優化

3.1 存在問題

壓縮機PLC控制柜內部除采用了簡單的雙電源并聯輸出(非冗余設計)外,CPU及其內部通訊模塊均未采用冗余設計,CPU與觸摸屏通過D P方式連接,但在線數據的讀取及控制均未以以太網的形式連接到現場DCS控制系統中。實際操作時,壓縮機啟動、停止、緊急停機僅限在控制柜或現場機旁操作箱上完成,數據只能在觸摸屏上查詢,且趨勢曲線記錄只有15min,報警記錄的數量也有限,這給運行人員監控壓縮機運行及采集數據帶來不便。

3.2 完善、優化措施及效果

采用點對點通訊方式連接備用壓縮機,在線通過讀取P L C程序后并參考廠家提供的通訊數據表,對各個工藝測點(模擬量和開關量)與觸摸屏上數據進行比對,整理出所有測點內部地址。用H M I組態軟件(WinCC 6.0版)繪制工藝、趨勢、PID、設定值及光字牌畫面,并按工藝需求添加所需測點及趨勢曲線。

改造完成后,位于操作臺上的人機界面從PLC內部讀取所有數據,采用與觸摸屏基本相同的工作模式,完全實現了控制方式從控制盤移植到中控室D C S系統。現在,運行人員只需把畫面切換至壓縮機畫面,就能對壓縮機的運行狀況進行監控,數據采集也很方便,曲線及報警信息的記錄時間可以保存3個月或更長時間。

42#螺桿壓縮機液壓系統內漏的分析及處理

4.1 存在問題

2#機組自投運以來,控制油液位持續下降,根據壓縮機在2007年10月和11月40多天的數據分析,壓縮機每運行24h平均漏油8L左右。據不完全統計,補充控制油約700多升。

4.2 原因分析

現場無油泄漏的痕跡,根據油回收槽液位的數據統計,初步判斷2#機控制油可能泄漏至氣缸,與潤滑油、煤氣形成的混合物一起回到油回收槽。通過試驗表明,控制油泄漏主要發生在1級、2級滑閥動作幅度比較大的情況。后經解體檢測,發現部分部件組裝時公差較大,是導致控制油內漏的主因。

4.3 整改及效果

針對2#壓縮機控制油內漏問題,廠方幾次對壓縮機滑閥進行檢查,更換周圍部件的密封件、一級滑閥內密封環的O型圈、金屬環及環蓋,問題未得到解決,通過施加油壓的方法對懷疑漏油的密封處檢查,初步斷定泄漏點在第一段密封處。

2011年7月,對壓縮機解體檢查,發現低壓段液壓缸底部密封環蓋壓蓋面有加工遺留的凸點,滑閥驅動軸軸向有微小的傷痕,再次更換了密封材料及滑閥驅動軸,低壓處密封環蓋壓蓋重新加工,降低油回收槽的液位,試運行發現控制油液位仍然以0.3 L/h的速度下降,問題依然存在。通過與廠方技術交流,12月初對壓縮機本體進行了大修,更換高壓、低壓側的液壓缸、機械密封、活塞密封、軸承、氣缸及密封用的O型密封圈。壓縮機運行至今控制油液位無明顯下降,內漏問題得到解決。

5 出口煤氣氣液夾帶嚴重的分析及處理

5.1 存在問題

自投運以來,用戶多次反映切割煤氣質量不合格,經常堵塞燒嘴,通過跟蹤200#預處理系統進、出后的煤氣質量,發現200#填料已失效。

5.2 原因分析

注油螺桿壓縮機中,壓縮氣體的同時,大量的油被噴入壓縮機的齒間容積,這些油與煤氣形成油氣混合物,在經歷壓縮和排氣過程后,被排到機組的油氣分離器中,為了降低排氣中的含油量和循環使用潤滑油,必須有效的利用油氣分離器把潤滑油從氣體中分離出來。煤氣出口含油量過高的原因有以下幾點:

(1)排氣溫度和壓力過高,潤滑油的飽和蒸汽壓過高。在壓縮煤氣與潤滑油形成的油氣混合物中,潤滑油以氣相和液相兩種形式存在,處于氣相的潤滑油是由液相的潤滑油蒸發所產生的,其數量的多少除取決于油氣混合物的壓力和溫度外,還與潤滑油的飽和蒸汽壓有關。油氣混合物的壓力和溫度愈高,則氣相的油愈多;飽和蒸汽壓愈低,則氣相的油愈少。氣相油與其他氣體類似,無法用機械方法予以分離,只能用化學方法清除。

(2)缺少二次油分離裝置。噴油螺桿壓縮機工藝設計時,氣路系統中,要求被壓縮煤氣經過入口過濾器出去煤氣中的塵埃、雜質后,進入壓縮機的吸氣腔,在壓縮的過程中與潤滑油混合,經壓縮后的油氣混合物被排入到一次油分離器中,在經過二次油分離器進一步分離后,把潔凈的煤氣送到下游用戶。油路系統中,潤滑油經過溫控閥進入油冷卻器,再經過油過濾器除去雜質微粒后,大多數的潤滑油被噴入壓縮機的壓縮腔,其余潤滑油分別通向軸承、軸封等處,起到潤滑、密封的作用。最后,所有的潤滑油均與被壓縮氣體一起排入一次油分離器中,分離出大多數的潤滑油,以便循環使用。在二次油分離器中分離出少量的潤滑油,也被引回到吸氣側的低壓處。

5.3 改造思路及效果

降低排氣含油量的方法之一是,降低排氣壓力和溫度,在實際工況中,出口煤氣壓力設計是根據工藝要求的,排氣溫度不允許低到水蒸氣被冷凝的程度;方法之二是,采用飽和蒸汽壓較低的潤滑油,如合成油和半合成油,具有相當低的飽和蒸汽壓,特性穩定,不易揮發,能達到更高的粘度。最有效的方法是增加二次除油裝置。查閱相關資料發現以超細玻璃纖維為材料的除油過濾器,效果佳、壽命長、壓降小,這類過濾元件可以使氣體中的含油量降至(5~10)×10-6m3。

為保障產品煤氣質量,延長200#預處理塔填料的使用壽命,經討論決定在切割氣管道上增加一套除油裝置,2008年10月利用煉鋼停產檢修機會,在焦爐煤氣緩沖罐的出口管道上增加了兩臺除油過濾器,在實際運行過程中效果明顯。

6 結語

通過長期的摸索探討,工藝的不斷優化,使壓縮機運行日趨穩定,煤氣品質得到大幅度的提高。

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