歐陽克儉,陳紅冬,劉純
( 國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學研究院,湖南 長沙410007)
2013 年1 月9 日14 時10 分,某220 kV 輸電線路#37 鐵塔左相 (A 相)OPGW 線夾斷開,OPGW 掉落于橫擔上,OPGW 掉落后彈跳過程中接近左相導(dǎo)線導(dǎo)致放電跳閘,線路重合不成功。線夾材質(zhì)為鑄鋁件,型號為TK-7B。
事故當時,天氣轉(zhuǎn)暖,氣溫約2 ℃,OPGW 覆冰開始自然融化并逐漸掉落,北風約3 級。地線覆冰厚度約18 mm,設(shè)計覆冰厚度為20 mm。事故耐張段(#36—#39)在2008 年冰災(zāi)倒塔后發(fā)生過3次線路故障,其中2 次為#38 塔右側(cè)地線(XGJ-80)滑移造成導(dǎo)地線放電事故,另一次為#38—#39兩相導(dǎo)線舞動放電事故。
故障地點位于高海拔、微地形、微氣候地區(qū),其中#37—#38 檔和#38—#39 檔分別跨越一個山溝風口區(qū)。事故耐張段的桿塔參數(shù)見表1,#37 鐵塔呼撐高度為42 m,海拔618 m,為該耐張段位置最高點。詢問現(xiàn)場運維人員,事故發(fā)生前在該線路其它耐張段發(fā)現(xiàn)過由于地線自然融冰,冰塊掉落導(dǎo)致地線大幅上下振動現(xiàn)象(脫冰跳躍),在國內(nèi)由于線路覆冰發(fā)生導(dǎo)線脫冰跳躍的事故時有發(fā)生〔1-3〕。現(xiàn)場勘查排除外破、雷擊因素造成的線夾斷開故障。

表1 事故耐張段的桿塔參數(shù) m
#37 塔線夾斷開,線夾喇叭口局部在#37—#38側(cè)斷裂掉落,說明線夾出口受到局部的擠壓力作用,如圖1 所示。OPGW 掉落至左橫擔上,OPGW整體向大號側(cè)#38 塔偏移,如圖2 所示。#37 塔線夾附近的#37—#38 檔防振錘在跌落過程中隨OPGW掉至#37—#36 側(cè)。#37 塔線夾附近的#37—#36 檔防振錘和#37—#38 檔防振錘之間OPGW 表面沒有摩擦痕跡,但是OPGW 在橫擔往大號側(cè)方向有較長一段距離表面摩擦明顯,受損嚴重,如圖3 所示,同時發(fā)現(xiàn),OPGW 與鐵塔橫擔角鋼棱角有明顯的摩擦痕跡,說明OPGW 跌落后在橫擔上往返滑移摩擦,該現(xiàn)象主要由于OPGW 振動脫冰和后期的脫冰跳躍所致。

圖1 #37 鐵塔OPGW 線夾斷開

圖2 #37 鐵塔OPGW 掉落于橫擔上

圖3 #37 鐵塔OPGW 斷裂掉落于橫擔上后往返抽拉
#37 塔斷開線夾軸銷部位沒有摩擦痕跡,如圖4 所示。說明線夾斷開前具有足夠握著力,沒有發(fā)生不平衡張力過大導(dǎo)致縱向滑脫摩擦現(xiàn)象。另因事故發(fā)生在天氣轉(zhuǎn)好的自然融冰階段,且在日平均氣溫相對較高的14 時左右,OPGW 覆冰自然融化頻率加劇,冰塊掉落導(dǎo)致OPGW 彈性勢能轉(zhuǎn)化為動能與重力勢能。OPGW 在脫冰動載荷作用下,上下彈跳,線夾承受極大的脫冰動載荷沖擊作用,因此,可判斷#37 塔OPGW 線夾斷開主要原因為脫冰跳躍造成OPGW 對線夾出線口擠壓,并給予線夾縱向軸銷方向彎矩載荷作用,最終線夾失效斷裂。

圖4 #37 塔OPGW 軸銷部位無摩擦痕跡
#38 塔OPGW 線夾在#37 塔OPGW 掉落至橫擔上后,OPGW 在線夾中滑脫,OPGW 整體向#38—#39側(cè)滑移。#38 塔OPGW 線夾嚴重受損,線夾本體軸銷部位與OPGW 劇烈來回滑移摩擦,損傷嚴重,如圖5 所示。#38 塔OPGW 小號側(cè)(#37 塔)出線口裂開,其主要原因是與#38 塔OPGW 線夾小號側(cè)(#38—#37)防振錘在往返運動中不斷撞擊擠壓所致。由圖6 可以看出,由于脫冰振動原因,OPGW從線夾滑出后與線夾之間往返摩擦,線夾本體和OPGW 兩側(cè)表面受損。

圖5 #38 鐵塔OPGW 線夾嚴重受損

圖6 #38 塔OPGW 線夾軸銷部位嚴重磨損
分別對2 個線夾進行成分分析,分析表明線夾不同部位Si 含量極不均勻,最小Si 含量為5.54%,最大Si 含量為22.71%,線夾布氏硬度HBS 為44,GB/T1173-1995 規(guī)定(ZAlSi12,合金代號ZL102)Si 含量為10.0%~13.0%,布氏硬度HBS 為50。據(jù)資料表明〔4〕,AlSi 合金的抗拉性能隨Si 含量上升而升高,且結(jié)構(gòu)脆性增強,該現(xiàn)象將導(dǎo)致線夾不同區(qū)域組織及力學性能不一致。對2 個線夾斷口部位截樣進行金相試樣,放大倍數(shù)為100。試驗表明組織內(nèi)部有疏松,其中較大的#37 塔鑄鋁線夾疏松約有450 μm。金相見如圖7,8 所示。試驗分析表明鑄鋁線夾Si 含量超標,且組織內(nèi)部存在疏松空洞,這將增加線夾的脆性,降低其沖擊韌性。

圖7 鑄鋁線夾開裂部位金相圖
#37 塔斷開線夾軸銷部位沒有摩擦痕跡,說明線夾斷開前具有足夠握著力,沒有發(fā)生不平衡張力過大導(dǎo)致縱向滑脫摩擦現(xiàn)象。#37 鐵塔左側(cè)OPGW線夾材質(zhì)缺陷導(dǎo)致沖擊韌性下降,在OPGW 脫冰跳躍中,線夾受到動荷載沖擊斷裂。
建議將OPGW 單線夾改為雙線夾并將TK-7B線夾更換為TK-10B 或更高強度等級線夾;同時運行單位應(yīng)登塔對中、重冰區(qū)OPGW 和地線線夾進行檢查,重點檢查線夾本體、螺栓緊固力、開口銷等部位,發(fā)現(xiàn)線夾出現(xiàn)裂紋、開口銷脫落、地線受損滑移等缺陷及時處理。
〔1〕歐陽克儉,陳紅冬,劉純,等. 特高壓八分裂覆冰導(dǎo)線風場特性研究〔J〕. 湖南電力,2013 (1):1-4.
〔2〕孟曉波,王黎明,侯鐳,等. 特高壓輸電線路導(dǎo)線脫冰跳躍動態(tài)特性〔J〕. 清華大學學報,2010 (10):1631-1636.
〔3〕孫曉光. 架空導(dǎo)線脫冰振蕩機理及仿真研究〔D〕. 華北電力大學碩士論文,2007.
〔4〕卡默. 鋁手冊〔S〕. 北京:化學工業(yè)出版社,2009.