趙連元,王 楷,楊明明
(中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833600)
反再系統(tǒng)是催化裂化裝置的核心設備,腐蝕泄漏嚴重時可造成裝置停工,嚴重影響裝置長周期運行。反再系統(tǒng)腐蝕主要表現(xiàn)為高溫氣體腐蝕、催化劑的沖蝕、應力腐蝕及露點腐蝕。該文通過分析催化裂化反再系統(tǒng)主要存在的腐蝕形式、腐蝕機理,找出了易發(fā)生腐蝕部位并提出了相應措施。對反再系統(tǒng)發(fā)生腐蝕案例進行了分析,并針對腐蝕情況采取了相應的防護措施,減緩了催化裂化裝置反再系統(tǒng)的腐蝕。
再生器高溫部位內(nèi)部構件;再生器內(nèi)構件各支撐筋板;再生器內(nèi)部旋風器龜甲網(wǎng);再生器內(nèi)部構件選材不符合高溫使用要求等部件。
檢修中主要對兩器內(nèi)構件進行選材確認,保證設備內(nèi)構件材質(zhì)符合高溫使用要求;在正常生產(chǎn)過程中,要嚴格控制再生器床溫,保證不超溫;每周定期進行兩器系統(tǒng)熱檢,主要對兩器外壁進行宏觀檢查。檢查兩器外壁有無局部過熱、紅斑、漏點現(xiàn)象等。
2008年9月再生煙氣濃度、粒度超標,催化劑單耗上升較大,催化劑跑損嚴重,最終導致裝置停工檢修。鑒定時發(fā)現(xiàn)再生器一級旋風分離器東北組出口筒節(jié)部分磨蝕穿洞,最大直徑約360 mm。原因為旋風分離器使用時間過長(已經(jīng)運行14 a)所致;再生器內(nèi)高溫條件下一級旋風分離器被氧化,同時還會產(chǎn)生脫碳,使鋼中的碳被氧化后生成CO和CO2離開金屬表面,使鋼的表面的固溶碳減少,影響了鋼的機械強度,同時降低了鋼的疲勞極限和表面硬度;催化劑沖蝕,造成旋風分離器局部穿孔。針對腐蝕情況在穿孔部位進行修復補焊,更換鋼板,同時修復內(nèi)壁襯里,在2009年鑒定時該部位未出現(xiàn)異常情況,考慮裝置長周期運行,在2009年大修時將再生器旋風分離器更換,至今運行正常。
旋風分離器出口、翼閥閥板、主風分布管管嘴和煙氣管道上彎頭等。
在檢修中嚴格控制檢修質(zhì)量,對沖蝕較嚴重的部位應合理使用耐磨襯里材料,旋分器及兩器內(nèi)部異型部位的內(nèi)部襯里應選用合理的耐磨襯里材料如:剛玉、TA-218等材料;在裝置開停工過程中嚴格按照升溫曲線圖控制升溫速度;在正常生產(chǎn)過程中合理控制加工量,防止設備超負荷狀態(tài)運行,降低催化劑沖蝕磨損。
2008年8月對反再系統(tǒng)檢查時發(fā)現(xiàn)反應溫度熱偶套管磨損嚴重(見下圖1)。

圖1 反應熱偶磨損Fig.1 Reaction heat even wear
分析原因認為:該熱偶在沉降器粗旋出口,由于此部位催化劑流速較快,導致熱偶套管磨損嚴重。針對該問題在熱偶下方增加V型帶龜甲網(wǎng)襯里保護熱偶套管,有效地解決了該問題(見圖2)。

圖2 采用V型帶龜甲網(wǎng)襯里熱偶套管Fig.2 V-belt hexsteel thermocouple sleeve lining
兩器頂部焊縫處;兩器外壁與熱偶套管焊縫處;三旋進出口焊縫處;膨脹節(jié)。
在檢修中嚴格控制施工質(zhì)量,確保焊接質(zhì)量;在正常生產(chǎn)中定期對反再系統(tǒng)檢測,主要對再生器頂、大煙道管線、三旋進出口、膨脹節(jié)等部位進行定期檢查,并制作相應表格,對檢查情況進行記錄,對異常部位進行分析,查找出原因,及時處理。
2009年4月9日16∶00車間人員巡檢時發(fā)現(xiàn)再斜管卸料線焊縫處有裂紋,裂紋長達100 mm(見圖3)。立即通知檢修公司搶修,并在斷裂部位進行標記。10 min后搶修人員到現(xiàn)場,該裂紋兩邊又各擴展10 mm左右。17∶30開始補焊,處理過程中焊縫已經(jīng)有氣體泄漏出來,18∶50恢復正常。

圖3 斜管卸料線焊縫處裂紋Fig.3 Inclined tube discharge line weld cracks
由于該部位斜管溫度在300℃左右,而焊縫部位只有100℃左右,并且該部位為盲頭死區(qū),存在露點腐蝕條件;該管線閥門與平臺接觸,提升管斜管工作存在振動工況,該部位受到交變應力作用,存在疲勞現(xiàn)象;管線材質(zhì)為15CrMo,焊縫為不銹鋼,斷裂部位為焊縫,存在應力集中現(xiàn)象。針對裂紋情況對反再系統(tǒng)重點部位進行清查,在檢修中落實整改;對兩器、分餾系統(tǒng)加強檢查,每兩月進行一次徹底檢查(包括所有焊縫、熱偶、引管等),制定關鍵設備特護細則;積極開展裝置易腐蝕部位查找以及定點測厚、測溫工作,確保對敏感部位重點監(jiān)控,值班干部確保熱點部位的檢查質(zhì)量,有效利用設備研究所熱成像儀進行高溫部位監(jiān)測。
煙氣系統(tǒng)膨脹節(jié),膨脹節(jié)內(nèi)襯筒體與膨脹波之間沒有反吹氣,導致內(nèi)部區(qū)域形成死區(qū),當溫度低于140℃時,形成酸性凝液,導致膨脹波腐蝕失效;低溫部位熱電偶套管間隙,由于該間歇存在死區(qū),同樣可以形成酸性凝液,導致腐蝕失效;大煙道內(nèi)部襯里出現(xiàn)鼓包或者裂紋,導致煙氣在器壁形成凝液,導致設備腐蝕;廢鍋低溫省煤器,由于底溫省煤器管束內(nèi)無鹽水溫度在80℃左右,進入低溫省煤器的煙氣在200℃左右,經(jīng)過換熱后溫度低于140℃時,形成酸性凝液,導致省煤器管束腐蝕。
煙氣系統(tǒng)膨脹節(jié)沒有反吹風的在檢修中更換為反吹風膨脹節(jié),抑制凝液形成。在膨脹節(jié)外表面增加外伴熱,提高膨脹節(jié)溫度,從而減緩露點腐蝕;對反再系統(tǒng)所有熱偶套管、測壓管嘴、引線接管進行專項檢查,對熱偶套管、測壓接管進行保溫,提高接管壁溫,減緩腐蝕速度。對熱偶套管、測壓接管保溫處留測溫孔,對接管進行熱成像測溫監(jiān)控,及時觀察各個接管溫度趨勢。廢鍋增加預熱器,提高無鹽水進低溫省煤器溫度,嚴格控制無鹽水進低溫省煤器溫度不小于145℃,減緩省煤器管束腐蝕。
2012年2月16日20∶15車間人員檢查發(fā)現(xiàn)再生器測壓管嘴有催化劑泄漏,立即進行了現(xiàn)場處理。由于該漏點在再生器器壁與測壓接管夾角焊縫處,處理困難。高溫、高流速催化劑磨損使泄漏部位持續(xù)擴大,催化劑大量噴出,處理人員無法靠近。立即降低加工量至80 t/h、減小再生器壓力至0.12 MPa,同時啟用應急預案做好裝置停工準備。將測壓管嘴反吹風閥門全開(風壓0.4 MPa大于再生器壓力0.12 MPa),阻止了催化劑向外噴出,緊張局面得以緩解。立即組織施工人員現(xiàn)場包焊處理,23∶25現(xiàn)場處理、試壓完畢。1 h后生產(chǎn)恢復正常(見圖4)。

圖4 再生器測壓管嘴腐蝕部位Fig.4 Regenerator pressure nozzle corroded areas
熱偶套管及測壓管腐蝕痕跡都處于迎風側(cè),而熱偶套管及測壓管長期處于死區(qū)狀態(tài),加上冬天環(huán)境溫度較低,煙氣中含有大量的NOx,SOx及水汽遇冷后會產(chǎn)生強酸介質(zhì),形成露點腐蝕環(huán)境,加劇了對套管腐蝕,從而導致套管腐蝕穿孔。對反再系統(tǒng)所有接管及熱偶套管進行排查,對查出隱患部位進行包焊處理;對反再系統(tǒng)熱偶套管、測壓接管進行保溫,提高接管壁溫,減緩腐蝕速度;對反再系統(tǒng)熱偶套管、測壓接管保溫處留測溫孔,對接管進行熱成像測溫監(jiān)控,及時觀察各個接管溫度趨勢;按照現(xiàn)在反再系統(tǒng)熱偶套管、測壓接管,進行預制包焊管殼,在緊急情況下以作備用,節(jié)約搶修時間,防止事故的擴大。
催化裂化裝置反再系統(tǒng)的腐蝕不利于裝置的長周期安全平穩(wěn)運行,因此在檢修過程中嚴格控制施工質(zhì)量,在正常生產(chǎn)中加強易腐蝕部位設備的運行監(jiān)控,不斷完善腐蝕的防護措施,才可減緩裝置反再系統(tǒng)腐蝕。
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