張春寧 李榮亮
(濰柴重機股份有限公司,山東濰坊 261100)
我們單位購買了兩臺無線遙控、手動兩用無軌平板轉運車。該平板車具有前進、后退、左右各45°轉向以及90°平移功能。操作者跟在平板車左右,操作搖桿前進或后退及轉向,與駕駛車輛一樣。當后退時,一般人站在車后部,倒退著操作,這樣方向才不易轉反了。此法既不方便也不安全。還有一臺龍門立式加工中心的松刀與鎖刀,采用一個按鍵,按一次松刀,再按一次鎖刀的方法。這很容易疏忽,造成誤操作,輕者將刀具跌壞;嚴重時,刀具在高速旋轉中松刀,人員和設備及被加工的工件將遭到更大的損傷。
對于平板車原控制方法是手控盒和遙控器并列(有轉換互鎖控制邏輯),控制低壓直流電動機正反轉通斷,驅動轉向機構,來改變方向,左右各有相關的45°轉向極限等聯鎖安全保護。前后方向還增加了障礙探測雷達,近地面障礙防撞檢測連鎖的保險杠,帶聲音的閃光警示燈等安全防護措施。
首先分析電路圖,遙控器上原設計沒用的按鍵,在接收器上并沒有接到控制箱中。重新穿線比較麻煩,且增加成本。從圖1梯形圖中看到X17是遙控器上的啟動鍵,啟動完成后便沒有作用了,我們利用定時器來增加一轉換作用。如圖1所示,啟動遙控器的控制后,再按住X17持續5 s不放,M35得電自保持(按住超過10 s時,M35又復位了,防止按鍵卡住),進入轉換步驟。同時原前后狀態指示燈Y20從常亮變為閃爍狀態,提醒操作者注意。再按一次M33得電,進行方向的轉換,按兩次M33失電。即前后狀態指示燈閃爍后,單數轉換(平移指示燈也開始閃爍),雙數恢復(如圖2所示)。單次時,平移指示燈Y21從不亮轉換為閃爍,提示已換向;按雙數時該燈熄滅,方向為正常方向狀態(圖3)。

下一步,改進。將梯形圖中遙控器搖桿前進所有輸入X21用M41替換;后退所有輸入X23用M43替換;以及遙控器搖桿所有向左輸入X25用M25;向右輸入X27用M27替換。用M33轉換后(圖4。左右轉換圖略),這樣操作搖桿向前時相當于向后操作;向左扳動搖桿相當于向右操作。同理向后,向右扳動搖桿時原理相同。這樣原設計的連鎖不會改變失效,但操作方向與看到的一致,與人的習慣相符,不易發生誤操作。所有Y20用M20替換;所有Y21用M21替換,使原指示燈含義不變,從而能增加新的含義。


圖5是龍門立式加工中心的松夾刀的部分梯形圖。X25.5是原松夾刀按鈕的輸入,X26.3是機床的備用按鈕。將X26.3與X25.5串聯,使松夾刀時只有同時按這兩個按鈕,才能起作用,增加了安全系數,減少了誤操作的機會。K79.0是機床中沒使用的一個參數位,目的是能快速恢復到原機床的出廠狀態或原按鈕定義。如果機床沒有備用按鈕可用時,可參照圖1的相似方式,用兩個時間繼電器,設計成X25.5按下幾秒后(如5 s),再按一次完成松夾刀動作,并且10 s之內有效的方法。

(1)首先將原梯形圖上載到電腦中保存好。然后在監控狀態下查找需要改動的相關M繼電器位置等做好記錄。反復查找幾次,確認沒有與原設計重復使用的,再將梯形圖中所有X21用M41替換;所有X23用M43替換;所有Y20用M20替換;所有Y21用M21替換。以及(遙控器)所有左右輸入X25用M25;X27用M27替換后,再進行其它梯形圖的改動。
(2)對于備用按鈕的檢查要細心閱讀機床說明書,并在梯形圖中反復查找幾次,確認沒有其它的用途時才能改動。并且要如圖5所示加上一個沒使用的K參數位,以便能快速轉換。
(3)改動前切記要備份原圖,改動后要編寫新的操作說明和備份梯形圖,附加到原操作指導書中。
通過對兩臺設備的分析和PLC的改進,在不增加硬件的基礎上,優化邏輯控制。使人在習慣動作中,減少誤操作的機會。保障設備與人員的安全。
[1]MITSUBISHI.FX1S FX1N FX2N FX2NC 編程手冊[Z].JY992D62001.
[2]BEIJING-FANUC.PMC梯形圖語言編程說明書[Z].B-61863C.
[3]相關各機床電氣圖冊.