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CNG站脫水裝置節能技術

2013-10-20 06:44:20李雙雙田家林朱小華張力文
天然氣工業 2013年9期
關鍵詞:工藝流程

梁 政 李雙雙 田家林 朱小華 張力文

1.石油天然氣裝備教育部重點實驗室·西南石油大學 2.中國石油西南油氣田公司銷售分公司3.中國石油寶雞石油機械有限責任公司

CNG加氣站脫水裝置的脫水效果對加氣站的安全運行至關重要[1]。車用壓縮天然氣增壓后的水露點應符合GB 18047的規定,CNG加氣站脫水裝置宜采用吸附法脫水[2-4]。為保證CNG加氣站連續運行,至少需要2個脫水塔,一個塔進行脫水操作,另一個塔進行吸附再生和冷卻,然后切換操作。按照脫水裝置在CNG加氣站工藝流程中的位置分為低壓脫水、中壓脫水、高壓脫水3種方式[5-7]。

脫水裝置是CNG加氣站的主要耗能單元,其能耗主要體現在加熱爐電耗、再生氣用量上。目前脫水裝置存在再生過程能耗較大、再生氣用量大、再生時間和溫度不合理、分子篩再生不徹底、再生頻率較高、操作次數多等問題[8-14]。為此,結合CNG站脫水裝置實際工藝流程,提出了再生氣余熱利用節能技術,使能量(熱量和冷量)互補利用,實現脫水裝置節能降耗與優化再生效果的雙重目的[15-16]。試驗數據表明:在不改變其他設備及參數的條件下,節能改造后再生時間縮短了3h,節能比為27.3%;單次再生氣用量減少了60.7m3,節能比為18.4%;加熱爐的電耗降低了28.6%。

1 脫水裝置工藝流程

兩塔脫水裝置運行時,保持一個塔處于吸附狀態,另一個塔處于再生狀態。其單塔循環過程為:吸附→卸壓→加熱再生→冷吹→充壓→吸附[17]。脫水裝置工藝流程包括脫水操作和再生操作兩部分,其高壓脫水工藝流程如圖1所示。現假設塔A進行脫水操作,塔B進行再生操作,對其工藝流程進行簡述[18-19]。

脫水操作流程:被壓縮后的高壓天然氣經前置過濾分離器分離可能存在的游離水、油和雜質,然后經A高進閥從塔A頂部進入,與塔內分子篩充分接觸,分子篩吸附高壓天然氣所含的水和部分烴得到干燥的天然氣,干燥后的天然氣從塔A底部排出,經A高出閥進入后置過濾分離器分離后進入高壓儲氣容器。后置過濾分離器主要濾掉氣流中攜帶的分子篩粉末,以免堵塞后續設備。

再生操作流程:再生氣(儲氣容器內的干氣)經調壓柜節流降壓后進入加熱爐加熱,溫度上升至210℃左右,經B熱進閥從塔B底部進入,與分子篩接觸傳熱,隨著分子篩溫度升高,分子篩吸附的水分及部分烴被再生氣帶走,逐步完成分子篩的再生。當脫水塔頂部溫控儀溫度顯示為125℃左右時,標志加熱再生階段完成。隨后進入脫水塔的冷吹再生階段,關閉加熱爐電源,繼續通干氣對分子篩進行冷吹降溫,當脫水塔頂部溫度降至40℃以下時,分子篩恢復吸附能力,停止冷吹,脫水塔再生完成。再生氣經脫水塔頂部排出,經B熱出閥進入冷凝分離器冷卻分離后進入回收罐。

圖1 脫水裝置高壓脫水工藝流程圖

2 再生氣余熱利用節能技術

由脫水裝置工藝流程知,再生氣從塔A頂部排出時攜帶了大量的熱量直接進入冷凝分離器,存在如下問題:①冷凝分離器進口溫度較高,不利于氣液分離,影響分離效果;②再生氣的熱量大量浪費,沒能得到再次利用,同時也提高了回收罐的溫度。再生氣調壓后存在節流降壓積霜現象(圖2),導致加熱爐的進氣溫度很低,而脫水塔頂部出口溫度較高,致使冷凝分離器進口溫度較高,不利于CNG分離,由此提出了再生氣余熱利用節能技術,即利用再生氣的余熱預熱調壓后的低溫再生氣,同時利用調壓閥節流降溫后的冷量冷卻脫水后的高溫再生氣,兩者的能量(熱量與冷量)互補利用,實現節能降耗的目的。節能技術有如下效果:①提高再生氣進入加熱爐的進氣溫度,降低加熱爐的電耗;②減少再生氣加熱時間,減少再生氣的用量;③降低冷凝分離器進口溫度,提高分離效果。

圖2 再生氣調壓積霜現象圖

再生氣余熱利用節能技術的工藝流程如圖3所示,增加了再生氣換熱器及其相關轉換流程。現仍然假定塔A進行脫水操作,塔B進行再生操作,對其工藝流程進行簡述。脫水操作流程保持不變,再生操作流程略有變化,換熱器與加熱爐處于同步狀態(圖4)。加熱再生時,打開閥1,關閉閥2,調壓后的低溫再生氣進入新增加的換熱器殼程,塔A出口的高溫再生氣進入換熱器管程,實現換熱,從而提高加熱爐再生氣的進口溫度、降低冷凝分離器的進口溫度。冷吹再生時,打開閥2,關閉閥1,調壓后的低溫再生氣經過加熱爐旁通(避免換熱器把熱量再次帶入塔B),直接進入塔B冷吹分子篩,使分子篩快速冷卻,完成分子篩再生。

圖3 再生氣余熱利用節能技術工藝流程圖

圖4 換熱器與加熱爐的工作關系圖

3 節能技術效果分析

為分析節能技術的可行性和節能效果,按圖3的工藝流程,結合脫水裝置的工藝流程,完成了脫水裝置的節能技術改造,脫水裝置節能改造前后現場見圖5。為完成節能技術的效果分析,分別統計了節能技術改造前后,在不改變其他設備及參數的條件下,完成一次分子篩再生所需要的氣量和電耗量。改造前后脫水裝置再生操作時的試驗數據(加熱再生時間、電耗量、再生氣用量)見表1,改造前后加熱爐進口管壁溫度變化曲線、加熱爐單位時間電耗量變化趨勢見圖6、7。

圖5 脫水裝置節能改造前后現場圖

表1 脫水裝置再生操作時統計數據表

圖6 加熱爐進口管壁溫度變化曲線圖

圖7 加熱爐單位時間電耗量變化趨勢圖

分析上述圖表數據可以得出:①改造后加熱時間減少了27.3%,再生氣用量減少了18.4%,加熱爐電耗量減少了28.6%;②由于再生氣余熱利用是一個自身循環預熱的過程,大約1h之后,換熱爐才開始對再生氣預熱,隨后加熱爐進口溫度緩慢升高,最后管壁溫度穩定在47℃左右;③再生氣余熱利用存在滯后,隨著換熱器逐漸換熱,加熱爐單位時間電耗量相比改造前電耗減小,充分說明再生氣余熱得到利用,達到了節能運行的目的。

4 結論

1)應用再生氣余熱利用的節能技術提高了加熱爐的進氣溫度,減少了加熱時間和電耗量,降低了脫水裝置的能耗,技術上可行。

2)利用再生氣節流降壓的冷量冷卻脫水塔出口的再生氣,降低了冷凝分離器進口溫度,改善了CNG分離效果。

3)能量互補利用的模式可用于類似的工藝流程,實現節能降耗、經濟運行的目的。

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