王 志
(長沙市保靈建材助劑有限公司,長沙市 410016)
新型干法旋窯與立窯相比有所不同,在熟料的煅燒過程中,對燃料的要求比較高,需要消耗大量的優質煤炭。由于旋窯的煅燒特性與立窯煅燒特性有明顯的不同,因而立窯專用的節煤助燃劑不能直接在旋窯上應用,所以如何采用適合新型干法旋窯煅燒的節煤外加劑,是水泥行業科技人員一直在努力攻關的課題。
長沙市保靈建材助劑有限公司經三年多的反復試驗、試用,研發出了一種專門適用新型干法旋窯煅燒的,以多種微量元素和絡合物為主要成份的wj-2新型節煤速燒劑,現將其應用情況作一總結。
wj-2新型節煤速燒劑在煤的燃燒過程中,其絡合物利用窯內火焰光,產生強催化作用,促進煤中的碳環化學鍵的破壞(而常規燃燒中,需要消耗一定的能量才能破壞碳環化學鍵),促使碳氧化反應的活化能降低,大分子有機物裂解加速、耗氧量下降,使其穩定、充分地燃燒,提高煤的燃燒熱效率,有效控制窯內燒成帶的溫度,從而達到大幅度節煤的效果。同時絡合物的強催化作用能將大部分氮、硫氧化物固化下來,使固化下來的氮、硫氧化物和煤灰中的金屬離子形成硝酸鹽和硫酸鹽,有助于減少二氧化硫、二氧化氮等有害氣體的排放,有利于保護環境。
云南SJ水泥有限公司燃料以無煙煤為主,煙煤需從外地購入,成本較高。該企業無煙煤與煙煤在水泥煅燒中的摻加比例1:1,急需提高無煙煤的摻加比例、降低熟料熱耗、改善熟料質量。因此,該公司選擇了wj-2新型節煤速燒劑進行對比試驗。
2012年11月22日早班開始進行對比試驗,前四天不改變煤的配比(無煙煤與煙煤的摻合比例仍為1:1)。到25日早班才開始添加wj-2速燒劑,同時把無煙煤與煙煤的摻合比改為3:1,速燒劑的摻入量為萬分之四,28日開始改為萬分之六。12月2日24點結束。試驗結果見表1。

表1 使用節煤速燒劑的數據統計表

表2 使用節煤速燒劑效益分析表
計算公式:
(1)熟料折算總量=生料入窯總量/1.65
(2)實物煤耗 =用煤總量/熟料總量
(3)標煤率 =干基發熱量/7000
(4)標準煤耗 =實物煤耗×標煤率
效益計算:從表1和表2可以計算出
(1)節煤效果:
節煤率1 =(用劑前的標煤耗平均值-用劑后的標煤耗平均值1)/用劑前的標耗平均值 =(0.1332-0.1277)/0.1332 =4.13%
節煤率2 =(用劑前的標煤耗平均值-用劑后的標煤耗平均值2)/用劑前的標耗平均值=(0.1332-0.1171)/0.1332 =12.08%
(2)提產效果:
提產率1 =(用劑后的平均臺產1-用劑前的平均臺產)/用劑前的平均臺產 =(172.63-159.53)/159.53 =8.21%
提產率2=(用劑后的平均臺產2-用劑前的平均臺產)/用劑前的平均臺產 =(177.70-159.53)/159.53 =11.39%
注:降煤率1和降煤率2,提產率1和提產率2是指第一階段和第二階段分別加萬分之四和萬分之六的效果對比。
(1)從煤磨的影響方面分析:摻入速燒劑后,在保證煤粉細度、水分基本不變的情況下,煤磨臺時產量基本變化不大。
(2)從提產方面分析:在第一階段,投料量增加8.21%,游離鈣和立升重合格率沒有變化,熟料強度比加劑前略有提高;第二階段投料量增加11.39%,游離鈣和立升重也沒有變化,熟料強度沒有變化。
(3)從降煤率方面分析:第一階段,降煤率4.13%,窯尾和各個煙室溫度及分解爐溫度穩定,分解率略有提高;第二階段,降煤率12.08%,窯尾和各個煙室溫度及分解爐溫度穩定,分解率也有所提高,將無煙煤比例提高后,入窯煤粉灰份達到34%以上,窯尾僅煙室有輕微結皮。
(4)從經濟效益方面分析:根據廠方提供數據,煙煤當地價格為650元/噸、煙煤外購價為800元/噸,在不考慮熟料強度及質量變化的情況下,加劑后提高無煙煤摻加比例,僅價格差異每噸熟料可以獲得12.56元(平均每噸熟料實用煤0.16745噸),速燒劑的代入成本2.41元。日產2500t的窯,每天直接節約成本(12.56-2.41)×2500=25375元,每年按生產300天計算,即可降低生產成本760萬元,還不包括提產節約的電費。
附:煤的差價=(800×0.5+650×0.5)-(800×0.25+650×0.75)=75元
每噸熟料節約煤炭成本=75×0.16745=12.56元
每噸熟料速燒劑的代入成本=0.16745×24000×0.6‰=2.41元
每噸熟料節約成本=12.56-2.41=10.15元