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440 t/h循環流化床鍋爐的受熱面改造

2013-09-03 02:27:14黃文強
電力安全技術 2013年1期

李 勁,黃文強

(廣東省連州粵連電廠有限公司,廣東 連州 513435)

1 鍋爐簡介

某發電廠135 MW循環流化床爐于2004年5月投產,鍋爐型號為HG-440/13.7-L.WM9,由哈爾濱鍋爐廠有限責任公司制造,采用高溫絕熱旋風分離器,蒸發量為440 t/h,與135 MW汽輪發電機組相匹配。

1.1 水冷壁循環回路

A,B側水冷壁各有1個下集箱和1個上集箱,其工藝流程為:水經過集中下降管、分配管后分別進入A,B側水冷壁下集箱,經過A,B側水冷壁管后進入上集箱,再由導汽管將汽水混合物引至汽包內,共有2個循環回路。

前、后墻水冷壁各有2個下集箱和2個上集箱,前墻水冷壁分3路:1路經前墻水冷壁直接進入上集箱;1路通過水冷風室后,經前墻水冷壁進入上集箱;1路(12條管子)經水冷風室后,經后墻水冷壁進入上集箱,再由導汽管引至汽包。

雙面水冷壁為獨立的循環回路,有單獨的下降管和引出管,共1個循環回路。雙面水冷壁為膜式屏,由99根Φ60×6.5 mm管子組成,材料為20 G,節距為72.7 mm;鰭片材料為20 G,下部表面覆蓋耐磨澆注料。進、出口集箱均為Φ273×40 mm,進口集箱材料為20 G,出口集箱材料為15CrMoG,共有12根Φ133×13 mm的引出管。

1.2 過熱器

鍋爐二級過熱器位于爐膛前墻中上部,由8片屏式過熱器共4個回路組成,每屏由26根Φ51×5.5 mm的管子組成(節距為70 mm,材料為12Cr1MoVG);管屏下部敷有耐火防磨材料及堆焊層,以防磨損。

2 鍋爐運行現狀

該發電廠135 MW循環流化床鍋爐在正常運行、升停爐過程中,過熱器減溫水總量都嚴重偏大。當正常運行時,過熱器減溫水總量高達70.30 t/h,遠遠超過設計值(26.52 t/h)。經多次配風燃燒調整試驗均無效果。

由于鍋爐減溫水用量過大,需經常保持鍋爐減溫水旁路全開。為確保有足夠的減溫水余量進行調整,正常運行要通過關小鍋爐主給水調整門來提高給水(減溫水)壓力,造成給水泵單耗過高。鍋爐減溫水用量過大嚴重影響了鍋爐的經濟和安全運行,需要盡快予以解決。雖多次與不同電力研究院進行運行調整優化試驗,均未能解決,因此必須對鍋爐受熱面進行改造。

3 鍋爐受熱面的改造方案

導致過熱蒸汽減溫水用量比設計值高出很多的主要原因是:爐膛內布置的蒸發面面積過小,尾部對流煙道布置的一級、三級過熱器和爐膛內布置的二級過熱器面積過大。根據上述分析,鍋爐受熱面改造方案有以下3種:

(1) 方案1:取消部分過熱器受熱面;

(2) 方案2:將部分過熱器受熱面改造為水冷壁,增加蒸發受熱面;

(3) 方案3:將部分過熱器受熱面改為省煤器。

由于方案3要確保新增加的省煤器出口水溫和原省煤器出口水溫相同,校核計算困難且現場施工工作量大、施工周期長,故不予采納。因此,考慮方案1和方案2。

3.1 改造方案的經濟性分析

假設送入爐膛的燃料數量和發熱量均相同,且爐膛出口溫度相同,則輸入鍋爐的熱量是一致的。此時若單純取消部分過熱器受熱面,即方案1,則鍋爐減溫水用量會減少,但其水冷壁所產生的蒸汽量不變,因此總的蒸汽量也會相應減少。為了保證鍋爐供給汽輪機的蒸汽量不變,要求增大鍋爐單位蒸發受熱面所產生的蒸汽量,故而需提高輸入鍋爐的熱量,相當于增加了發電煤耗(實際上相當降低制造成本)。若采用將部分過熱器受熱面改造為鍋爐水冷壁(蒸發受熱面),即方案2,則在輸入相同熱量的情況下,鍋爐蒸發受熱面所產生的蒸汽量會增加,同時減溫水用量會減少。為了保證鍋爐供給汽輪機的蒸汽量不變,要求輸入鍋爐的熱量相應地減少,相當于減少了發電煤耗。

根據上述分析,最佳改造方案應是將部分過熱器受熱面改造為水冷壁(蒸發受熱面),即方案2。同時根據現場鍋爐受熱面布置情況來看,將二級過熱器改造為水冷壁的方案是工作量最少的。過熱器改造為水冷壁有以下3種方案,具體如表1所示。

表1 改造二級過熱器為水冷壁的3種實施方案

將二級過熱器屏改造為水冷壁,降低了爐膛出口溫度,可減少過熱再熱蒸汽減溫水用量。各實施方案的理論計算結果如表2所示。從表2可以看出:將3個二級過熱器屏改為雙面膜式水冷壁,減溫水量接近設計值,但會增加汽側流動阻力,降低主蒸汽壓力,即方案a;將2個二級過熱器并改為雙面膜式水冷壁時,效果居中,即方案b綜合效果較好。

表2 各實施方案理論的計算結果

3.2 改造方案的設計及可行性分析

將二級過熱器的2個受熱屏改造為水冷壁,其管路設計如下。

(1) 進水管的選擇。由于新增加的水冷壁其工況、標高與中間隔墻雙面水冷壁基本相同,因此新增加的水冷壁進水從中間隔墻雙面水冷壁的2根集中下降管引出。

(2) 導汽管的選擇。將前墻2個水冷壁循環回路上集箱至汽包的1條導汽管斷開(前墻每個水循環回路導汽管由8條變為7條),將兩側水冷壁上集箱至汽包的導汽管斷開1條(側墻水循環回路導汽管由8條變為7條),多出的4條導汽管作為新增加的2個水冷壁循環回路的汽水引出管。該方案可以利用部分原來的材料,并且施工量少、改造費用較低。

根據該循環硫化床鍋爐各回路的水動力工況校核結果,ω0在1~1.5 m/s,K(循在環倍數率)在4~8之間時,水循環是安全的。

綜上所述,將二級過熱器的2個屏改造為水冷壁的方案具有可行性,并在2010年10月機組B級檢修時進行了改造。

4 改造后的效果分析

將二級過熱器的2個受熱屏改造為水冷壁后,機組啟動后分別選擇了135 MW和100 MW工況與改造前的數據進行了對比,其具體工況參數如表3所示。

(1) 將二級過熱器的2個屏改造為水冷壁后,在負荷為135 MW時,主蒸汽減溫水總量下降了26~37 t/h,已降至26~30 t/h,下降幅度達50 %,效果明顯。

表3 改造前后工況數據分析

(2) 將二級過熱器的2個屏改造為水冷壁后,在負荷為135 MW時,由于不用提高給水壓力來滿足減溫水量,主給水調整門可保持全開,避免了節流,給水泵電流下降4~12 A,給水壓差下降了1.1 MPa。

(3) 在負荷為135 MW時,初步統計鍋爐發電煤耗下降了約10.2 g/kWh。

(4) 改造后,二級過熱器管壁溫度整體下降了5~10 ℃,有效延長了二級過熱器的使用壽命。

由此可見,該改造方案具有可行性,并能徹底解決135 MW循環流化床鍋爐鍋爐減溫水用量大的問題,提高了鍋爐安全性和經濟性。

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