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淺談章村礦選煤廠煤泥水處理系統技術改造

2013-08-15 00:48:29石鑫慧
河南科技 2013年10期

石鑫慧

(河北冀中股份有限公司 章村礦選煤廠,河北 沙河 054108)

章村礦選煤廠建于1998年,是冀中股份章村礦的配套選煤廠,原為跳汰洗選工藝,2006年進行了重介工藝技術改造,目前采用0-80mm不分級不脫泥無壓三產品旋流器分選,煤泥濃縮壓濾工藝,入洗本礦高變質無煙煤,2012年實際入洗原煤126 萬 t。

1 煤泥水系統存在的問題

章村礦選煤廠壓濾車間設有3臺壓濾機,總壓濾面積850m2。濃縮設備為2臺NG-30型耙式濃縮機,沉淀面積1413m2,濃縮機入料為精煤與中矸分級旋流器的溢流,分級旋流器的底流由兩臺高頻篩進行粗煤泥回收。

(1)原煤煤泥中超細粒多,脫水難,壓濾機處理效率低,完成一個工作循環需50—60min,循環時間隨入料性質變化波動較大,導致煤泥水系統能力不足,多次出現堵塞,循環水濃度高等問題,甚至導致壓耙子。

(2)煤泥不能全部回收,部分煤泥排入沉淀池,不僅造成資源損失,而且污染了周邊環境。

(3)加藥環節不易控制,溢流水發灰發白,高粘度煤泥水膠體性質顯著,煤泥水絮凝沉降效果較差。

(4)精煤煤泥分級旋流器組分級效果較差,溢流灰分60%左右,溢流量較大,帶走部分低灰粗煤泥,底流中,細粒級較多,底流灰分37%,摻入末精煤,使末精背灰嚴重。

(5)章村礦選煤廠高密度分選要求懸浮液密度達到1.8g/cm3,懸浮液中煤泥含量不得超過15%,這時,懸浮液易脫穩,懸浮液中一直有較多的超細粒來維持穩定性。

2 對煤泥水的分析實驗

2.1 精煤泥分級旋流器工況分析

改造前章村礦選煤廠精煤旋流器組是FX350-GJ*8型,對精煤泥分級旋流器組進行試驗,試驗發現,底流灰分較高,粗精煤泥經過高頻篩脫水,在離心機中摻入末精煤,作為精煤銷售,較高的灰分使末精煤背灰嚴重,產品質量難控制,總煤泥量增大時,灰分易超標,這時如果通過降低分選密度對粗精煤泥進行背灰,進一步降低了產品質量穩定性,且造成中煤帶煤損失,不科學不合理,要把底流灰分降下來,必須增大分級粒度,根據我礦高變質無煙煤密度大的特點,要增大分級旋流器的分級粒度,又要降低溢流中粗粒級含量和溢流濃度,可考慮更換較小溢流口的大直徑分級旋流器,采用多種直徑可人工更換的底流口,解決了磨損和堵塞問題,又可根據生產實際,做到靈活控制分級粒度。

2.2 絮凝沉降藥劑的選擇及投藥量的確定

章村礦選煤廠濃縮機溢流水經常發灰發白,肉眼可以看到里面含有灰白色的微粒,這些微粒是矸石在洗選過程中遇水泥化產生的,沉降困難,與水易形成穩定的膠體分散系,增大了循環水的粘度,使循環水作為噴水效果較差,混入稀介進入磁選機后易導致細泥積聚,粘附堵塞磁選槽,我礦生產實際中,在排除磁選機入料濃度和粗顆粒影響時,多次發生磁選機回收困難問題,導致生產系統不能正常運行,多采取補加大量清水并磁選機打倒轉清理磁選槽措施。為解決煤泥水絮凝沉降困難問題,章村礦選煤廠工程技術人員進行了大量的嘗試,發現我礦宜采用陰離子型高分子絮凝劑,在煤質較好,泥化不嚴重時候,單獨投加PAM-1200效果較好。

試驗中,先加入1ml質量分數10%的鹵粉,充分混合,再加入2ml質量分數0.15%的PAM充分混合,能迅速形成大絮團,快速沉降,上層水清澈透明,當微細顆粒增多時,這是最佳的藥劑制度。

2.3 煤水分離劑的使用

我礦煤泥水親水性極強,壓濾難,能否通過改變煤泥表面性質以降低其親水性,縮短壓濾循環時間,理論上是可行的,我們采用了煤水分離劑對煤泥進行疏水處理,效果良好,針對性強,循環時間縮短至50分鐘左右,對煤水分離劑進行經濟效益測算,按煤泥現價150元/t,加工費為60元/t計算。藥劑單價8200元/t,每月新增藥劑費用12.3萬元,加藥后每月多產煤泥6450噸,價值96.75萬元,可多增加利潤96.75—60×0.645-12.3=45.75萬元,經濟效益顯著。煤水分離劑的使用減少了煤泥粘濾布問題,煤餅粘度降低,易脫落,加快了捅板效率。

3 壓濾能力核算

章村礦選煤廠,去年入洗原煤123萬t,預計今年入洗量將達到150萬噸,以平均每月入洗12.5萬噸為例,原煤原生煤泥含量為22%,不考慮次生煤泥和精煤產品帶泥,可粗略計算出平均每月原煤煤泥總量2750噸,平均每天產生煤泥916噸,我廠經過對2臺KM300/1600改型,增加了濾板,加大了處理能力,現型號為KM350/1600,目前總壓濾面積達到950m2,每天可處理415噸煤泥,還有500噸左右的缺口,按現有壓濾機單位面積處理效率計算,需增加1084 m2的壓濾面積,根據現場實際,可考慮采用3臺面積400 m2的壓濾機,可增加1200m2的壓濾面積。

4 煤泥水處理系統工藝的改造與完善

4.1 濃縮壓濾系統改造

(1)新增3臺壓濾機及配套設施,在原壓濾車間的西側新增3臺KM400/1600型壓濾機,增加了2臺攪拌桶,及相應的上料系統,使壓濾車間總壓濾面積增大到2150 m2。新壓濾機運轉良好,目前每天煤泥產量約950噸左右,回收了全部資源,實現了洗水閉路循環。

(2)對2臺壓濾機進行改型,共增加100 m2的壓濾面積,根據我礦煤泥水特點,取消了部分隔膜,降低了材料消耗,減少了維護量。

(3)增加了自動加藥系統,增強了絮凝劑溶解效果,使藥效充分發揮,有利與煤泥水沉降,降低了循環水濃度和粘度,減輕了磁選機負擔。

4.2 粗煤泥回收系統改造

(1)將FX350-8型精煤分級旋流器組更換為FX710分級旋流器組,提高了分級精度,降低了溢流中粗粒級含量,底流濃度提高,細粒級減少,底流灰分降低至29%,提高了末精煤質量,避免了過分背灰引起的中煤帶煤問題。

(2)鋪設濃縮機至中矸煤泥桶的管道,同時增設管子到精煤泥桶并在管子上設置閥門,這樣充分的利用了現有的粗煤泥回收系統,提高了煤泥水系統的靈活性。

5 小結

通過增設壓濾機,增加煤泥水系統的處理能力,實現了洗水閉路循環,完善藥劑制度,采用新藥劑,不但提高了噴水脫介效果,而且提高磁選機脫泥效率,減輕了磁選機壓力,提高了懸浮液的穩定性,使我礦的高密度洗選環境得到改善。

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