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螺桿壓縮機在純堿生產(chǎn)中的技術(shù)改進

2013-08-15 00:47:36王燕山
純堿工業(yè) 2013年3期

郭 亮,王燕山

(1.山東?;瘓F,山東 壽光 262737;2.實聯(lián)化工(江蘇)有限公司,江蘇 淮安 223112)

隨著我廠生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,壓縮車間也歷經(jīng)數(shù)次擴建,目前我廠新、老生產(chǎn)線共有螺桿壓縮機20余臺,多數(shù)為上海壓縮機廠生產(chǎn)的LG63C-430/3.8型壓縮機。驅(qū)動機是杭州汽輪機廠生產(chǎn)的背壓式工業(yè)汽輪機。該設(shè)備具有打氣量大、生產(chǎn)效率高等特點,其應(yīng)用范圍越來越廣。隨著使用時間的延長,該設(shè)備在生產(chǎn)中也逐漸暴露出了不少問題,如壓縮機轉(zhuǎn)子密封問題、缸體腐蝕、缸體變形等。

1 機組的技術(shù)特性、工作原理

1.1 螺桿壓縮機

在純堿生產(chǎn)中該機用于將石灰窯產(chǎn)生的窯氣(主要成分為N260%、CO238%)和煅燒爐產(chǎn)生的爐氣(主要成分是CO285%)加壓后送至碳化工序以制堿。

型號:LG63C-430/3.8

螺桿轉(zhuǎn)速:2 750r/min

壓縮氣量:430m3/min(標況)

吸入溫度:≤35℃

吸入壓力:0.09MPa(絕壓)

排氣溫度:≤150℃(噴水降溫)

排氣壓力:≤0.38MPa(表壓)

軸功率:1 800kW

驅(qū)動方式:汽輪機—減速器—螺桿壓縮機

1.2 汽輪機

型號:NG25/20/0

額定功率:2 300kW

正常功率:2 000kW

進汽溫度:400~410℃

進汽壓力:33~35kg/cm2(表壓)

排氣壓力:2.5kg/cm2

轉(zhuǎn)速范圍:8 772~10 587r/min

減速機:功率:2 300kW

速比:3.66

汽輪機是反動式,體積小,效率高,能力大,汽耗低,轉(zhuǎn)速可調(diào),噪音小,是目前國內(nèi)先進機型。

2 使用中的問題和技術(shù)改進

2.1 螺桿轉(zhuǎn)子排氣端軸頸密封問題

螺桿轉(zhuǎn)子排氣端軸頸有一填料函箱來完成對壓縮氣體的密封,內(nèi)有一個前置密封體,4只石墨填料環(huán),一個螺旋氣封體和一個填料壓蓋共5部分組成。1#壓縮機曾經(jīng)出現(xiàn)過以下問題:缸體前端蓋漏氣越來越大,潤滑油含水量越來越多,造成推力瓦溫上升。拆缸后發(fā)現(xiàn)螺桿轉(zhuǎn)子φ230的軸頸出現(xiàn)4道寬為4~8mm、深度為0.5~1.5mm的環(huán)形劃痕。

經(jīng)分析造成劃痕的原因是窯氣中所含灰塵附著在石墨環(huán)上,形成一層硬垢,由于軸的長期高速運轉(zhuǎn),對軸頸造成磨損,致使密封處間隙變大、密封失效所致。同時軸頸材質(zhì)(2Cr13)耐磨性差,也是密封失效的原因之一。為此,我們對陰陽轉(zhuǎn)子兩端磨損的軸進行光刀,然后電鍍耐磨性能優(yōu)良的鉻(厚度0.2~0.3mm)來保護軸頸,同時要求電除塵崗位將窯氣含塵量控制在指標范圍(60mg/m3)以內(nèi)。修復(fù)后,該機運行狀況良好,按照1#壓縮機改造的成功經(jīng)驗,我們又相繼對2#、4#、5#等機組的軸頸進行處理,徹底解決了因氣封漏氣,從而導致潤滑油被污染的問題。

2.2 螺桿轉(zhuǎn)子排氣側(cè)端面密封問題

為保證轉(zhuǎn)子打氣效率和減少軸向推力,原設(shè)計中轉(zhuǎn)子的排氣側(cè)端面加工有一組環(huán)形密封線(共8條,最外側(cè)直徑φ403,最內(nèi)側(cè)直徑φ258,每條密封線高×寬為2×2)。轉(zhuǎn)子安裝時,要保證轉(zhuǎn)子與缸前端面的密封間隙為0.26~0.28mm。運行過程中,各機組相繼出現(xiàn)了陽轉(zhuǎn)子推力瓦溫上升較快,運行周期縮短,檢修頻次增加,打氣效率降低的現(xiàn)象。后來,在3#螺桿壓縮機進行檢修時,發(fā)現(xiàn)陰陽轉(zhuǎn)子前端面腐蝕嚴重,密封線全部磨損,且轉(zhuǎn)子端面有大小不一、深度達1.5mm左右的蝕坑,轉(zhuǎn)子與缸體的端面密封間隙也變?yōu)?mm左右。

原因是窯氣含塵量高、氣體流速快,對轉(zhuǎn)子密封線沖刷腐蝕嚴重,當密封間隙腐蝕變大時,會在排氣端形成渦流,反過來又加快了轉(zhuǎn)子密封面的沖刷腐蝕,形成惡性循環(huán)。當間隙達到一定程度后,轉(zhuǎn)子承受的軸向推力迅速升高,瓦溫也隨之升高,打氣效率降低。為此我們采用A107焊條對轉(zhuǎn)子端面實施焊補,焊前對焊接部位提升溫度,焊后用木炭烘烤保溫1h時,焊完后,按圖紙要求加工好密封線,解決了轉(zhuǎn)子端面密封問題,延長了轉(zhuǎn)子使用周期。

2.3 螺桿壓縮機缸體腐蝕變形

螺桿缸體由兩部分組成:缸體和缸頭。材質(zhì)為ZG1Cr13,缸體內(nèi)部有一層夾套,中間要通過循環(huán)水來冷卻缸體。機組運行幾年后,缸體表面出現(xiàn)腐蝕,特別是排氣端缸面腐蝕尤為嚴重,深度可達1~3 mm。另外,缸體受鑄造內(nèi)應(yīng)力影響,發(fā)生變形,上下缸面蓋合不嚴,漏氣漏水,影響機組的穩(wěn)定運行。

為此,我們協(xié)同其它機械廠對5#螺桿缸體進行加工處理。具體措施是:①螺桿缸體工作面腐蝕嚴重部位用A107焊條補平(邊焊邊敲擊焊接部位,每焊一塊,用木炭堆火保溫1h)。②根據(jù)缸體變形情況,在數(shù)控機床上,將上下缸體中分面各銑去2~5 mm。③將缸頭與缸體分解(分解前要將缸頭與缸體的定位孔鉸好)。④據(jù)缸體內(nèi)腔加工尺寸,用數(shù)控機床將缸體加工成形。⑤配裝缸頭,打上定位銷,加工軸承、氣封孔座。

經(jīng)以上加工后,缸體內(nèi)腔尺寸基本恢復(fù)到出廠時數(shù)值,出力率大幅度提高,運行狀況大為改善。

2.4 螺桿轉(zhuǎn)子軸頸磨損

螺桿轉(zhuǎn)子軸頸材質(zhì)為2Cr13,外徑尺寸為φ169.80,軸承采用巴氏合金,潤滑用30#透平油。機組運行多年后軸頸出現(xiàn)程度不等的磨損和橢圓現(xiàn)象,油膜形成不好,造成機組振動和軸瓦巴氏合金脫落,反過來又加快了軸頸的磨損,形成惡性循環(huán)。若僅僅因軸頸磨損就更換軸頭,時間長、費用高。

我們采用了一種花費少,加工時間短,簡便易行的辦法:把磨損的轉(zhuǎn)子放在50機床上,找好正,上磨頭將軸頸磨削0.2~0.5mm。然后根據(jù)加工好的軸頸,到軸瓦生產(chǎn)廠家定做非標軸瓦。較好滿足了生產(chǎn)需要,節(jié)約了費用,延長了轉(zhuǎn)子使用壽命。

2.5 其他問題的處理

為提高螺桿壓縮機的自動化程度,我們將壓縮機的汽輪機調(diào)速系統(tǒng)由齒輪調(diào)節(jié)調(diào)速系統(tǒng),改為新型WOODWARD505型數(shù)字式電液調(diào)速系統(tǒng)?,F(xiàn)在除了老線9#壓縮機已全部改完,此控制系統(tǒng)更為完善,操作也更為方便,保證了機組的穩(wěn)定運轉(zhuǎn),減輕了工人的勞動強度;為保證機組潤滑油的質(zhì)量,新上油回收處理裝置,去除雜質(zhì),蒸發(fā)水分,調(diào)節(jié)酸值,取得良好的經(jīng)濟效益;將機組事故油泵改為輔助油泵,兩臺輔泵互為備用,杜絕了因油泵故障造成的機組停機,穩(wěn)定了生產(chǎn)。

3 螺桿機組仍存在的問題

1)螺桿止回閥易銹蝕和結(jié)垢,有時動作失靈,突然停機時,螺桿轉(zhuǎn)子倒轉(zhuǎn),易造成事故。今后應(yīng)選用耐腐蝕和更靈敏可靠的止回閥。

2)螺桿進、出氣端軸封應(yīng)改進結(jié)構(gòu),延長使用周期,提高密封性能。

3)螺桿機組的降噪問題,仍需研究解決。

4)汽機液壓控制系統(tǒng),應(yīng)加裝高壓油過濾器,以保證控制系統(tǒng)動作靈敏可靠。

5)壓縮機與汽輪機的潤滑應(yīng)改為兩套獨立供油系統(tǒng),避免因壓縮機漏氣、漏水污染油質(zhì),影響汽機潤滑系統(tǒng),造成軸頸磨損和調(diào)速系統(tǒng)失靈。

螺桿壓縮機在我廠使用中經(jīng)過不繼地改進和完善,越來越能適應(yīng)我廠的生產(chǎn)工況。

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