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淺談抽油井熱洗周期的合理性

2013-08-15 00:54:54劉偉紅顧大順
山東工業技術 2013年12期
關鍵詞:抽油機生產影響

劉偉紅 尹 磊 顧大順

(勝利油田純梁采油廠,山東 濱州256600)

1 抽油桿熱洗周期現狀分析

目前對抽油機井熱洗周期實施了多種措施,但熱洗仍是清防蠟的主要技術措施。如何搞好抽油機井的熱洗是一項十分重要的油田管理工作。如何用最少的洗井次數,保證油井獲得最大的產量,用最佳的洗井時間和最小的能耗把井洗好,管好,是采油工程的重要任務。油井在生產過程中,很難用一個統一的數字方法來確定熱洗周期,因為不同的油井,不同的開采層系,各因素的變化也各不相同。抽油井平均熱洗周期是60天,低于廠平均熱洗周期,而在這種情況下斷脫漏失區井比例還偏高(13%以上),幾年來未達到采油廠規定的要求,并且檢泵率逐年上升,所以有必要分析影響熱洗周期的因素,減少洗井次數,節約成本。

2 影響熱洗周期因素分析

2.1 質量問題

作業后的井正常生產一段時間后未到熱洗周期就漏失,正常生產時間太短,漏失后屬于低增油井又不能采取措施,為了維持生產避免蠟卡發生,這樣井影響了熱洗周期。

2.2 地面設備

抓產量,保生產這是我們一直在做的,大家都千方百計想怎樣少投入多產出,但是一些井地面設備已不適合生產的需要,還不能及時更換,作為工程技術員既要管好地下又要兼顧地面,我們知道結蠟對懸點載荷的影響,這樣的井我們的管理手段只有加強熱洗降低負荷。

2.3 人為因素

2.3.1 職責不清,監督力度不夠

部分熱洗工只知道每天按計劃洗井就算完成任務,對于閘門設備不嚴、密封圈不嚴等影響洗井質量的問題不清楚,認為洗好洗壞是技術員分析的事情。對于經常容易管線穿孔的井也不能從洗井方法上控制,直到管線漏了下班前匯報一下即可,影響了洗井質量及數量,井組人員認為有熱洗工就不用操心熱洗的事,沒有起到監督作用,技術員不是洗井當事人,有問題后怕蠟卡只有重新安排洗井,這樣影響了熱洗周期。

2.3.2 洗井時間、溫度的誤解不少人說過目前洗井過長,沒必要洗6小時以上,前面在沉沒度影響熱洗周期中闡述過此科學道理,下面進一步說明。對于低產液量井,油流被舉升到地面的時間要5~6h,這樣熱洗液溫度會大幅度降低,化蠟效果較差,尤其是參數小的井,所以要根據井況制定洗井時間。熱洗溫度存在爭議:中轉站《油氣集輸管理條例》中規定,中轉站熱洗溫度在75-80℃之間,而熱洗規定計量間溫度在75℃以上才算合格,一個是從設備因素考慮,一個是從洗井質量方面考慮,前者溫度對于冬季或站間線長的井到計量間根本達不到75℃的熱洗要求,這樣規定矛盾.所以基層需要統一、規范。

2.3.3 設備因素

管線老化無法及時更換是當前老計量間和井普遍存在的問題,我們可以采取低壓洗井等方法解決,但計量間熱洗閘門、摻水閘門不嚴造成熱洗液分流,影響熱洗排量和壓力或井口閘門不嚴,造成熱洗液回流影響洗井效果。熱洗周期的合理性,不是一句話、一個數字能解決的,需要全體員工共同重視、分析。加強業務學習,提高自身技術素質,要全面結合,全方位考慮,制定出適合本井的熱洗周期。只有針對不足查找原因,才能保證生產管理的主動性,使各項工作出現良性循環,我們一定要根據井及區塊具體情況而定,不能無原則延長和縮短,找出最佳熱洗周期。

3 確定熱洗周期的方法

根據《抽油機井熱洗清蠟操作規程》,熱洗周期的理論標準是用“1.12”倍電流法來確定。但是,抽油機井生產用電流的變化是產量變化、井下工具狀況、地面設備狀況等多種因素綜合作用的結果,很難確定是何種因素造成的。因此,用“1.12”倍電流法來確定熱洗周期存在一定的局限性。在生產現場,熱洗周期憑經驗確定。有多年專業洗井經驗的技工師傅,通常先給每口井初步確定一個相對較短的周期,當抽油機井達到這個周期后,如無異常變化,就逐漸延長,直到出現產量下降、電流上升等現象,才進行洗井,這樣便能更準確地確定每口井的合理洗井周期。但這種方法對熱洗工的經驗、技術、責任心要求較高,并且不排除熱洗工的人為誤判?,F將熱洗周期的理論標準和經驗確定方法結合起來,運用熱洗曲線法來確定合理的熱洗周期,用以指導抽油機井熱洗清蠟工作。具體方法是以單井目前熱洗周期為基礎,從當年初次洗井日期起,繪制時間與產液量、上電流、沉沒度、上載荷、下載荷等5條關系曲線;然后觀察這5條曲線,如果有任意3條曲線的值超過對應的指標標準,就可確定這次熱洗日期和下次熱洗周期。

4 抽油桿熱洗周期可行性研究

4.1 精細管理油井、提升員工業務素質

油井管理制度,提高開井時率。制度的制定執行,是對管理工作的促進和監督。目前目前基層隊熱洗考核制度不詳細,力度小,另外管理者注重處理停機情況,忽視檢查洗井情況。思想問題是各方面管理中常抓不懈的工作,但是也有薄弱的地方,如熱洗方面也有洗井不徹底的,洗后電流上升,載荷上升的現象,為日后留下隱患。

4.2 細化熱洗方法,保證熱洗方法實現

根據上述方法原理,可編制抽油機井熱洗清蠟查詢軟件。應用該軟件,通過與熱洗數據庫、油井班報表數據庫、井史數據庫鏈接,對生產參數有異常變化及接近熱洗周期的井提出預警信號,有關人員根據提示信息對該井核實,并綜合分析日產液、電流、沉沒度、載荷等生產參數變化原因,采取治理措施,合理制定熱洗周期。如果根據制定的這次熱洗周期,單井熱洗質量達到要求,且無任何影響因素,而5項指標在熱洗前后無明顯變化,說明這次制定的熱洗周期不合理,偏短。應跟蹤核實5項指標數據的準確性,然后重新繪制曲線,通過曲線同步變化重新確定熱洗周期。運用抽油機井熱洗清蠟查詢軟件,只需要核實5項指標數據的準確性,就可以確定合理的熱洗周期。

5 結束語

熱洗周期的合理性,不是一句話、一個數字能解決的,需要全體員工共同重視、分析。加強業務學習,提高自身技術素質,要全面結合,全方位考慮,制定出適合本井的熱洗周期。只有針對不足查找原因,才能保證生產管理的主動性,使各項工作出現良性循環,我們一定要根據井及區塊具體情況而定,不能無原則延長和縮短,找出最佳熱洗周期。

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