李 陽
棗莊市留莊煤業有限公司,山東棗莊 277518
主井提升系統擔負礦井原煤提升任務,其提升效率直接影響礦井的產量和效益,隨著礦井現代化建設不斷進步,采煤機械化程度提高,集中運輸量大幅增加,然而井下煤倉容量較小,時常出現因滿倉而延時生產的現象,且主井提升機每日負荷運行均近22 小時,已至提升極限,已成為制約礦井安全、穩定生產的主要因素。提升系統長期處于滿負荷運行,接近或超過設備最大承受能力,且使用年限長,磨損明顯,還有鋼絲繩為雙層纏繞,咬繩處磨損嚴重,鋼絲繩購置更換費用支出較大。因此,主井提升系統改造勢在必行。留莊煤礦主井提升系統改造前后現場技術參數對比情況如下。
改造前現場參數及工況:
提升機型號:2JK-2.5×1.2/20
提升機出廠日期:1989 年1 月
提升機安裝日期:1989 年10 月
最大靜張力[Fjm]=90kN
最大靜張力差[Fjc]=55kN
減速箱型號:XL-30/20
變速比i=1:20
電動機型號:JR157-8
額定電壓:Ue=6kV
額定功率:Pe=320kW
額定轉速:740r/min
電控系統:TKD-D2-328PCG 礦井提升電控系統
電控安裝日期:2002 年6 月
改造后現場參數及工況:
提升機型號:2JK-3×1.5/20E
提升機出廠日期:2011 年1 月
提升機安裝日期:2011 年11 月
最大靜張力[Fjm]=135kN
最大靜張力差[Fjc]=90kN
減速箱型號:ZZL900-06-00
變速比i=1:20
電動機型號:YB500-8
額定電壓:Ue=6kV
額定功率:Pe=500kW
額定轉速:741r/min
電控系統:TKD-NT-BP 全數字高壓變頻礦井提升電控系統
電控安裝日期:2011 年8 月
留莊煤礦主井提升機安裝于1989 年10 月,歷年以來承擔煤礦生產提升任務,特別是1997 年核定生產能力65 萬噸以來,生產任務加重,主井提升機使用年限長,設備老舊,機械磨損明顯,電控系統老化,自動化程度低等成為制約礦井安全生產的絆腳石,具體表現在以下幾個方面:
1)裝卸載系統采用人工打點、簡易通訊,與提升機電控系統未構成足夠的信號安全閉鎖,且不能夠完成提升系統與裝卸載及其信號的自動化運行,造成提升循環時間較長,裝卸載能力效率低下;
2)提升系統設備老舊、滿負荷使用,造成提升機滾筒出現過開裂、變形、軸向竄動等機械故障,減速箱也出現過多次故障,提升機大部分主要部位都經過維修、更換,各部位磨損嚴重;
3)原采用2.5m×1.2m 滾筒,滾筒鋼絲繩纏繞為雙層纏繞,咬繩現象嚴重,在咬繩處鋼絲繩易產生斷絲,平均約4 個月~6個月需要更換兩根鋼絲繩,購置費用支出較大;
4)提升系統電控為PLC 可控硅20 級編碼起動電控系統,KDG150/720 低頻電源拖動,電控設備老舊,元器件老化嚴重,電控系統趨于淘汰,出現維護所需元器件不易購置,運行狀態不穩定,故障率高等情況。采用較落后的交流電機轉子串電阻調速控制,在減速和低頻拖動階段速度控制性能差,特別是在負載變動時,恒加減速控制經常會出現過放、過卷。頻繁的起動和制動工作過程使轉子串電阻調速產生相當大的能耗。另外,調速控制電路復雜,易受干擾,接觸器、電阻、電刷、可控硅等元器件易損壞,導致維護成本增加,能耗效率低下;
5)提升系統自動化程度低,操作人員耗費精力,提升循環時間較長,提升運輸每日工作時間長,造成提升系統長期滿荷運行,易出現因滿倉而延時生產現象。
通過對提升系統的分析,設備購置與維護、及鋼絲繩更換費用的比較,結合對鄰近礦井運行情況的調研,可按以下思路對提升系統進行改造。
1)提升機部件老舊、磨損嚴重,且更換鋼絲繩纏繞方式為單繩纏繞,延長鋼絲繩使用壽命,絞車不再更換部件進行改造,直接將型號升級為2JK-3.0×1.5/20;
2)減少提升環節,減少提升循環時間,提高提升效率,升級信號系統,采用裝卸載自動化系統,并具備各種信號保護、安全閉鎖功能;
3)采用先進的高壓變頻調速系統,提高速度的可控性能,運行的穩定性,增加提升機運行的安全系數,能夠實現交流電機在各種負載情況下的平滑起動、調速、制動、停車等功能,消除機械及電氣沖擊,延長設備使用壽命,并且在減速制動運行時,將電動機再生能量反饋到電網中去,實現電動機運行能量的再生,達到節能運行的目的。采用TKD-NT-BP 電控系統,配合裝卸載自動化系統實現提升機的自動化運行,自動化程度高,操作簡單,降低操作人員勞動強度,提高提升系統的安全生產效率。
提升系統是采煤機械化、現代化時代高產量的制約瓶頸,但改造提升系統勢必又要影響礦井的生產任務的順利完成。生產礦井的改造,應盡量減少對生產的影響時間。提升系統作為礦井的主要固定設備,其安裝過程至少需要2 個月~3 個月的時間,如果要進行升級改造,就要影響生產時間,降低礦井制造的生產效益。怎么樣能夠做到既能盡可能少影響或者不影響生產任務,又能完成升級改造,成為首要解決的問題。
留莊煤礦此次主井提升系統改造規模較大,除了未改動井筒裝備,升級改造了主井提升機、電控系統、信號系統等。根據現場空間,合理安排土建、機電施工順序,盡可能采用并行施工,減少停產改造時間。在舊提升機基礎前方預制新基礎,安裝滾筒、減速箱、電機等主體設備,這樣施工,在新提升機未完成安裝前,原提升機仍然可以運行,執行提升生產任務。為了不影響生產安排,盡量利用煤礦停產檢修時間,安排安裝中不可規避的影響生產的安裝任務。如電控系統的升級改造、提升機房頂的拆除和安裝、新提升機的試運行、最終的上繩投入使用等,盡量安排在每年或每月的停產檢修時間。
施工過程大體如下:
1)在方案確定前,需要進行提升能力核算,特別是需要明確改動后天輪到滾筒上的鋼絲繩的最大內、外偏角都不得超過1°30′。單繩纏繞時,內偏角應保證不咬繩;
2)根據現場空間實際狀況,新提升機布置在原提升機前方。在原提升機房墻體外,進行提升機基礎施工。新提升機房與原提升機房改造統一考慮,施工前,拆除原提升機房頂并支護加固,保證原提升機能夠正常提升;
3)新提升機房基礎施工完畢,新提升機進行初步安裝后,施工墻體及敷設玻璃鋼瓦房頂等;然后做好隔離,再對新提升機進行精確安裝、調試。同時進行電控系統改造;
4)新提升機安裝完畢投入運行后,拆除舊提升機并吊運出機房,恢復提升機房基建。
本改造方案較好的解決了原系統存在的不足,大大提高了主井提升系統的安全性能和自動化水平,大大降低了提升系統的維護、維修成本,提高了提升系統的運行效率,為礦井的安全生產提升奠定了堅實的基礎,掃平了礦井提高生產產量的瓶頸問題。
留莊煤礦主井提升系統安裝使用后,運行安全可靠,維護簡單,實現了主井提升系統的全自動化控制,使用效果明顯。概況起來,該系統改造具備以下優點:
1)改兩層纏繞為一層纏繞,延長鋼絲繩使用壽命,由原來4 個月~6 個月更換兩根鋼絲繩成為每年更換2 根鋼絲繩,節約使用鋼絲繩3 根/年,節約購置費用約10 萬元/年;
2)電控系統由交流繞線電機轉子串電阻調速升級為高壓變頻調速,在減速制動運行時,電動機再生能量反饋主電網中,減少電能因調速電阻引起的損耗,大大提高了電能的利用效率。提高了主井提升機運行速度的可控性能,提高了提升機的自動化水平,操作、維護更加簡單,安全性能更加可靠;
3)滾筒半徑變大,提升機運行速度由4.7m/s 提升到5.8m/s,且裝卸載和提升機電控自動化程度提高,每勾提升時間由150s 減少至120s。采用全自動提升時,可以排除各種人為因素。每小時提升勾數可增加4~6 勾,每小時提升最多提升噸位增加30 噸。提高提升效率,降低設備負載運行時間;
4)提升設備及電控系統更新改造,選型合理,適合礦井運行,設備維修故障少,維護成本大大降低;
5)此次主井提升系統改造為以后更換大容量箕斗,增加主井提升量留下了足夠的冗余設計空間。
綜上所述,此次提升系統全面升級改造,保障了礦井的安全穩定生產,降低了提升設備維護、維修成本。采用新型變頻技術,做到節能降耗。采用舊提升機生產同時安裝新提升機的辦法,減少改造對生產時間的影響。改造后的提升系統將為今后礦井安全生產任務的完成,提供提升方面有力的保證。
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