刁素 栗鐵峰 勾宗武 朱禮平
中國石化西南油氣分公司工程技術研究院
四川盆地什邡氣田北鄰孝泉—新場構造,西鄰馬井構造,該區上侏羅統蓬萊鎮組氣藏孔隙度為10%~12%,滲透率為0.16~0.32mD,孔喉結構以小孔—細喉為主,黏土礦物以伊蒙混層(39.27%)和伊利石(42%)為主,地壓系數為1.23~1.46,屬于受巖性控制的孔隙型中低孔、低滲—致密的常壓—高壓彈性氣驅氣藏。儲層具有中等偏弱水敏、較為嚴重的水鎖傷害特征。該氣田儲層改造初期采用常規壓裂液及工藝,監測壓力波動大,通常在高擠攜砂液階段才能趨于平穩,壓裂液效率低,增產效果不明顯,針對上述問題,深入剖析了原因,并采取針對性措施,現場應用增產效果顯著。
前期什邡氣田壓裂設計采用相鄰氣田壓裂工藝,單層加砂規模為15~35m3、排量為3.5~4.5m3/min,部分采用了液氮伴注工藝,表現出破裂壓力梯度高(0.03MPa/m,馬井、新場氣田為0.027、0.023 2 MPa/m)、監測壓力波動大且通常在高擠攜砂液初期才趨于穩定、壓裂液效率為39.8%低(相鄰氣田壓裂液效率68.0%~70.8%)、壓后效果較差(僅15%的井/層獲得工業氣流)的特點,其中部分井施工曲線見圖1。
1.2.1 近井效應明顯
從表1可以看出,滾動區的平均破裂壓裂較延伸壓力高出0.3~0.62MPa/100m,說明鉆完井過程中由于工作液的濾失造成較為嚴重的近井污染,從而導致異常高的破裂壓力及施工初期較高的施工壓力[1-2]。
1.2.2 多裂縫
監測壓力初期高,隨著支撐劑段塞以及低砂比攜砂液入地,逐漸趨于平穩,主要原因之一是克服了近井污染。之二是壓裂形成的多裂縫隨著壓裂的進行各自不斷延伸,受地應力及裂縫本身的影響,這些裂縫的延伸、連接情況較為復雜,如果裂縫間距較小,眾多小裂縫就會各自延伸連接成一條主裂縫;或者支撐劑段塞入地對小裂縫進行封堵后,促進了主縫的延伸,使得壓裂過程中裂縫的凈壓力逐漸降低,監測壓力和泵壓下降。壓裂液因多裂縫的存在而分流,多裂縫總寬度比單一裂縫寬度大,造成壓裂液效率低,形成的裂縫短而窄,縮小了泄流面積,從而影響壓裂效果[3]。
1.2.3 壓裂液水鎖傷害嚴重
什邡氣田孔喉結構以小孔—細喉為主,地層毛細管力對水滯留作用強,不論是地層水還是壓裂液進入儲層都將造成滲透率的損害,對壓裂液進行水鎖傷害實驗,24h滲透率恢復率僅30.4%。
針對水鎖傷害嚴重的問題,在壓裂液中加入了防水鎖添加劑,研制出了防水鎖壓裂液,其潤濕接觸角73°有效地降低了毛細管力,水鎖傷害實驗,24h滲透率恢復率達到75.8%。

圖1 前期部分井施工曲線圖

表1 鄰區與滾動區蓬萊鎮組壓裂參數對比表
小排量起裂一方面可以控制縫高,保證裂縫有效地在垂直于井筒的方向延伸,另一方面有利于減少多裂縫的產生,而多級及較早采用支撐劑段塞一方面可有效處理近井效應,降低近井摩阻;另外,較早的支撐劑段塞隨著壓裂液進入各個小裂縫中,對剛起裂的小裂縫更容易封堵,降低裂縫凈壓力,有利于主縫的延長,同時還可控制縫高,提高壓裂液效率[4-5]。
什邡氣田屬于低滲—致密砂巖,加砂壓裂應盡可能造長縫,降低瓜膠濃度可以降低殘渣對支撐裂縫的傷害[6],降低縫內黏滯阻力,提高有效縫長[7]。
纖維加入到流體—微粒懸浮液中可改變微粒沉降性質。沒有纖維時,支撐劑顆粒在流體中的沉降速度正比于顆粒粒徑和密度,反比于流體黏度。加入纖維后,纖維在壓裂液中與支撐劑顆粒相互作用形成網狀結構,阻止微粒下沉,大大改變了支撐劑的沉降速度,并通過一種機械的方法來攜帶、運移并分布支撐劑,可有效降低壓裂液中稠化劑的濃度,有利于形成更好的裂縫鋪置剖面,使裂縫高度得到相應的控制、獲得更加有效的裂縫支撐長度,同時降低了支撐裂縫和儲層基質的傷害[8]。國內外研究表明纖維可以抑制管線內形成湍流漩渦(即邊界層效應),從而還可以降低管柱施工摩阻[9]。
研究表明[10],纖維加量達到支撐劑量的5‰~9‰時,裂縫的導流能力較未加纖維時還有所升高,同時壓裂液的濃度可降低15%~20%。
什邡氣田儲層低滲致密,水敏、水鎖傷害嚴重,為使液體快速、高效返排,設計采用全程液氮伴注工藝[11]、強制裂縫閉合高效返排工藝,即通過液氮伴注提高液體返排能力,通過壓后大油嘴排液、強制閉合人工裂縫,減少壓裂液對儲層及對支撐裂縫的傷害。同時液氮與壓裂液形成的泡沫在增能的同時,還可降低濾失,減少對水敏、水鎖儲層的傷害。
MP75井是什邡氣田的1口定向開發井,目的層垂深為1 371.8~1 385.3m,儲層溫度約50℃,測井解釋聲波時差為83μs/ft(1ft=0.304 8m),泥質含量為4%,孔隙度為16%,滲透率為0.45mD。
本井目的層為低滲致密儲層,壓裂改造以造長縫、降低傷害、提高壓裂液效率和增產效果為目標。設計小排量起裂,盡早支撐劑段塞,中低砂比,中低排量,采用防水鎖壓裂液,配合全程網絡纖維加砂工藝,壓裂液瓜膠濃度從前期0.38%降低至0.3%,采用全程液氮伴注提高返排速率,進一步降低壓裂液對支撐裂縫的傷害。主要施工參數優化設計為:規模為26m3,排量為2~3m3/min,纖維為140kg,液氮為14m3。
對MP75井進行了纖維網絡攜砂+低稠化劑濃度+全程液氮伴注現場試驗,施工按照設計泵注程序進行,地層破裂后,緩慢提排量至2m3/min,此過程中開始泵入支撐劑段塞,監測壓力和泵壓顯著下降,段塞入地后,監測壓力下降了12.8MPa,且趨于穩定。然后以150m3/mim排量伴注液氮,加砂初期勻速加入纖維,施工排量為2.8~3.1m3/min,監測壓力(22~23 MPa)和泵壓(31~33MPa)平穩,按設計順利完成加砂壓裂,施工曲線見圖2。
PT軟件對施工曲線靜壓力擬合,支撐縫長162.5 m,支撐縫高30.16m,無因次導流能力12.5,壓裂液效率81%。本井壓后15h返排率達到64.4%,40h返排率72.5%,在油壓6.7MPa下,測試產量8.4×104m3/d,是鄰井增產效果的2倍多。

圖2 MP75井加砂壓裂施工曲線圖
針對性工藝措施在什邡氣田SF20、MP75、SF31等多口井中進行了應用,監測壓力均在前置液初期就變得平穩,壓裂液返排率達到67%,壓裂液效率為74%,較措施前提高了34%,壓前無天然氣產量或微量,壓后平均測試產量為3.176×104m3/d,較措施前的平均0.348 9×104m3/d提高9.1倍,增產效果顯著。
1)對于什邡氣田水鎖傷害嚴重的低滲透致密氣藏,提高單井產能需采取針對性的儲層改造工藝措施。
2)防水鎖壓裂液、小排量起裂、段塞優化技術,配套纖維網絡加砂、液氮全程伴注及強制裂縫閉合高效返排工藝,有效解決了什邡氣田加砂壓裂過程中存在的監測壓力波動大、增產效果差等問題。
3)什邡氣田儲層改造工藝可為類似氣藏的開發提供技術支持。
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