萬里平,孟英峰,陳浩,魏納
(1.西南石油大學油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室,成都 610500;2.西南石油大學機電工程學院,成都 610500)*
泡沫鉆井技術始于20世紀50年代中期的美國,國內在80年代開始泡沫鉆井技術的研究和應用,并相繼在新疆、遼河、勝利、大慶、渤海等油田試驗及應用[1-4]。制約泡沫鉆井技術推廣的瓶頸技術之一是無法實現泡沫循環利用,以降低成本。機械消泡法是目前比較常用的消泡方法,其消泡原理是依靠機械力引起的強烈振動或壓力變化促進泡沫破裂,實現泡沫循環利用[5-9]。本文通過自制的泡沫循環裝置(其消泡機理屬于機械消泡法),研究操作參數(噴射壓力、氣液比)、消泡裝置結構參數(噴嘴直徑、噴嘴與擋板間距)與消泡率關系,為正確設計機械消泡裝置,同時也為實現機械與化學聯合消泡提供技術支持。
試驗系統由發泡系統、泡沫加熱系統和機械消泡裝置系統3部分構成[10],如圖1。泡沫流體通過噴嘴時,利用其沖擊力、剪切力及產生的負壓來實現消泡。破泡后的液體可回流到泡沫基液罐,實現循環利用。

圖1 機械消泡試驗系統流程
消泡是指采用物理、化學或機械的方法使氣、液混合物中的氣體分離出去,故可將消泡率定義為:消泡后的氣體量與消泡前氣體總量的百分比。經理論推導得到消泡率計算式為:

式中:pt為消泡后泡沫流體密度;p0為消泡前泡沫流體密度;pj為基液密度。
具體試驗過程是:當消泡過程穩定時,從擋板下端量取一定量的泡沫流體,測定其密度(pt);繼續靜置一段時間,待泡沫流體中的泡沫自然破裂并全部析出基液,測定其密度(pj)。消泡前泡沫流體密度(p0)通過理論氣液比換算得到。
通過調節噴嘴前面截止閥的開度可改變噴射壓力,噴嘴直徑分別為3mm 和8mm,噴嘴至擋板間距離為300mm 時(后續試驗中若未加說明,噴嘴至擋板間距離均取300mm),試驗測得不同氣液比下噴射壓力與消泡率關系,如圖2所示。

圖2 噴射壓力與消泡率關系
從圖2可以看出,消泡率隨噴射壓力上升而增加,因為噴射壓力越大,噴嘴內外壓差越大,泡沫更容易膨脹破裂[11]。當噴射壓力較小時,隨噴射壓力增加而消泡率增加較快,但當噴射壓力達到一定值后,消泡率隨噴射壓力增加而增加緩慢。在進行機械消泡裝置設計時,設計的噴射壓力不是越高越好,而是處在某一范圍內,可避免因提高噴射壓力而消耗過多的能量。本裝置推薦噴射壓力為0.3~0.5MPa。
通過更換不同孔徑的噴嘴,研究氣液比分別為37∶1和106∶1時,不同噴射壓力下噴嘴直徑與消泡率關系,如圖3所示。

圖3 噴嘴直徑與消泡率關系
從圖3可以看出,相同條件下消泡率隨噴嘴直徑增加而降低,但是當噴嘴直徑>5mm 時,消泡率隨噴嘴直徑增大而降低的速度明顯趨緩。考慮到實際泡沫鉆井中泡沫流體可能攜帶有微小鉆屑顆粒,噴嘴直徑取5~6mm 較合適。
噴嘴直徑為6mm,通過改變進氣量和進液量,研究在不同噴射壓力下,氣液比與消泡率關系,如圖4所示。

圖4 氣液比與消泡率關系
從圖4可知,相同條件下消泡率隨氣液比的增加而增加。通常,隨氣液比增加,泡沫質量相應增加,泡沫越來越黏稠,泡沫中的氣體應該更難除去,即隨著氣液比增加,消泡率應該越低,為何試驗結論與常理相反?分析認為,當氣液比達到49∶1時,理論上泡沫質量已達0.98,此時泡沫已由穩定泡沫區轉變為霧區,泡沫流體的流變特征已發生變化,普遍認可的泡沫黏度與氣液比間的關系已不適合已霧化的泡沫流體,因此,出現本試驗的現象,即消泡率隨氣液比增加而增加,而不是下降的現象。因此,在滿足鉆井工藝要求的前提下,可以選擇含氣量較高的泡沫。
氣液比分別為43∶1和120∶1時,在一定的噴嘴直徑和噴射壓力情況下,研究消泡率與噴嘴至擋板間的距離關系,如圖5。

圖5 噴嘴至擋板距離與消泡率關系
由圖5可知,相同條件下噴嘴至擋板間距離與消泡率基本無關。盡管噴嘴至擋板間的距離基本不影響消泡率,但擋板的作用仍然不容忽視。首先通過設置擋板可以減小消泡裝置的尺寸;其次,有關文獻報道擋板材料及表面粗糙度對消泡率有影響,其影響大小尚需進一步驗證。
1)通過機械消泡試驗系統研究噴射壓力、噴嘴直徑、氣液比和噴嘴與擋板間距離4個參數與消泡率關系。
2)消泡率隨噴射壓力上升而增加;相同條件下消泡率隨噴嘴直徑增加而降低。但是,當噴嘴直徑>5mm 時,消泡率隨噴嘴直徑增大而降低的速度明顯趨緩;消泡率隨氣液比的增加而增加;噴嘴至擋板間距離與消泡率基本無關,但擋板的作用仍然不容忽視。
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