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還蒸工序海綿鈦正品率的影響因素分析

2013-06-19 10:09:40陳德明李正祥
四川冶金 2013年5期

張 靜,陳德明,李正祥

(攀枝花鋼企欣宇化工有限公司,四川攀枝花 617064)

1 引言

目前,全世界海綿鈦生產均是采用四氯化鈦鎂熱還原、蒸餾法(即Kroll Process)進行單爐、間歇批量生產,其爐產能從3噸/爐到13噸/爐。海綿鈦的生產工藝為:將金屬鎂一次性(或多次)間歇加入反應器中,四氯化鈦以一定的料速連續加入反應器,在800℃左右的溫度下,金屬鎂與四氯化鈦發生還原反應生成海綿鈦和副產品氯化鎂,而副產品氯化鎂間歇從反應器中排出。還原反應結束,在1000℃左右溫度下,采用高真空系統將海綿鈦內的剩余鎂和氯化鎂蒸餾出來,然后將其冷卻至室溫后從反應器中取出,再經剪切、破碎、精選、混合、包裝得到海綿鈦顆粒產品。還原蒸餾工藝是鎂還原-真空蒸餾法生產海綿鈦的關鍵工序,對海綿鈦產品質量起著決定性作用。在還原-蒸餾生產過程,一爐海綿鈦中產品質量不均勻,比如海綿鈦的底部和冒部、邊皮鈦、硬心以及扒壁鈦等都是質量比較差的一部分,質量較好的產品主要集中在海綿鈦鈦坨,這一部分產品稱為正品鈦。正品鈦在單爐海綿鈦中所占比例(正品率)越重,單爐海綿鈦質量越好。因此,在還原蒸餾(以下簡稱還蒸)工序中應使正品率升高,以獲得較佳的經濟效益。本文通過分析還蒸工序海綿鈦正品率的影響因素,并結合生產實例,分析了各因素的影響規律,為提高海綿鈦質量提供指導方向。

2 工藝原理

鎂熱還原法(Kroll process)。生產海綿鈦即用鎂將TiCl4還原成金屬鈦,該反應過程涉及到 TiCl4—Mg—Ti—MgCl2—TiCl3—TiCl2等多相體系,是一個復雜的物理化學過程。由于鈦是一個典型的多價過渡元素,還原反應還會生成TiCl3和TiCl2,其反應為:

當溫度低于TiCl4的沸點時(409K)△H0(反應熱)為 -478.650 kJ/mol Ti,高于409K時△H0=-519.653 kJ/mol Ti,由此可看出TiCl4的鎂熱還原是一個強烈的放熱反應。

3 海綿鈦正品率的影響因素

鎂熱還原法生產海綿鈦過程中還蒸工藝是其中最關鍵的工序,其中反應液面高度、反應液面波動、四氯化鈦加料速度,還原過程中的散熱速度對海綿鈦正品率可能均有影響。

(1)反應液面高度

鎂熱還原法的反應主要在液態鎂熔體表面及反應器內壁進行,該反應為放熱反應,必須通過空氣冷卻反應器壁帶走熱量。而在現場生產中,進、出風口的位置不能改變,為了有效地帶走反應產生的熱量,一方面,必須將反應液面控制在進、出風口之間[1];另一方面,通過排出氯化鎂及時帶走反應產生的熱量。同時,為保證四氯化鈦在連續加料過程中,在到達金屬鎂液面前完全汽化,必須保證有足夠的汽化空間,否則會出現液(TiCl4)-液(Mg)反應,在液鎂的液面上造成Mg不足生成大量的低價鈦,從而帶入海綿鈦產品中導致質量的下降。

(2)反應液面波動

在還原過程中隨著TiCl4的加入量增加,反應液面會隨之升高,通過排出反應器底部的MgCl2來降低液面,從而導致反應液面的波動。當這種波動過大時,導致液面上部的汽化空間波動,工藝的調整較為復雜,容易出現溫度無法控制從而導致海綿鈦產品質量的下降。另外,反應液面波動過大可能導致扒壁鈦的比例增大。

(3)四氯化鈦加料速度

前人的研究認為四氯化鈦加料速度過快會發生液液反應,導致海綿鈦在還原過程中嚴重燒結生產出現大量硬塊,使硬心鈦的比例增高[2],另外在燒結過程中,MgCl2或鎂被包裹在硬塊之中,導致海綿鈦質量的下降。

(4)散熱速度

還原過程中反應器的散熱速度影響反應器內溫度。散熱速度過慢,熱量無法帶出,反應器內溫度升高,致使海綿鈦燒結從而導致質量下降[3];散熱速度過快,熱量被快速帶出,反應器內溫度較低[4],TiCl4和液 Mg反應的海綿鈦中含有低價鈦,在其下降過程中繼續與Mg反應致使海綿鈦燒結,導致海綿鈦質量下降。

4 影響規律分析

針對上面對還蒸工序海綿鈦質量影響因素的分析,結合欣宇化工有限公司海綿鈦5t爐的生產實踐,分析以上四個因素對海綿鈦質量的影響規律。

4.1 反應液面高度

在TiCl4加料制度不變(最大料速為280 kg/h)情況下,通過減少初始液鎂的加入量,將初始液面在原制度基礎上降低180 mm,在整個還原過程,通過控制氯化鎂排放制度,將反應過程中反應器內的液面下降180~257 mm。表1為2爐次低液面試驗的平均試驗結果與原制度生產爐的平均值比較,可以看出,液面降低后,扒壁鈦的比例降低了1.2%,正品率提高了10.2%,硬芯率降低了7.7%。說明降低反應液面,可以為四氯化鈦液體提供足夠的汽化空間,保證了反應過程中鎂過量,可以大大降低低價鈦的產生,改善了海綿鈦的結構,從而降低扒壁鈦比例和硬芯比例,提高正品率。

表1 降低液面試驗結果

4.2 反應液面波動

保持反應液面高度(2400 mm)不變、TiCl4加料制度不變(最大料速為280 kg/h)的情況,通過增加氯化鎂排放次數,即由12次增加到18次,使液面波動由原制度400 mm左右降低至200 mm。表2為降低液面波動試驗的試驗結果與原制度生產爐的平均值比較,可以看出,通過增加氯化鎂排放次數,降低液面波動,對扒壁鈦比率、正品比率及硬芯比率影響不大。

表2 降低液面波動試驗結果

4.3 加料速度

在液面高度、液面波動相同的情況下,進行了四氯化鈦加料速度為280 kg/h、320 kg/h及360 kg/h的條件試驗,試驗結果見表3。從表3可以看出,在280~320 kg/h范圍內,四氯化鈦加料速度對扒壁鈦比例、正品比例及硬芯比例影響不大。

4.4 散熱速度

將自然風冷改為風量為15000 m3/h鼓風的強制風冷。在四氯化鈦最高加料速度為280 kg/h、初始液面控制在2400 mm、氯化鎂排放制度不變的條件下,進行了不同反應段溫度控制的條件試驗,試驗結果見表4。試驗結果表明:反應溫度對扒壁鈦比例影響不大,但對硬芯比例影響比較大,硬芯比例隨著反應溫度的增加而降低。主要原因在于:反應溫度越低,導致在反應器內壁和液面生成海綿鈦顆粒中夾雜的低價鈦含量越高,海綿鈦顆粒在下沉過程中,海綿鈦顆粒中夾雜的低價鈦進一步與鎂反應生成金屬鈦,填充了大部分海綿狀鈦中孔隙,造成硬芯的比例增加。因此,要減少硬芯比例,必須提高反應段溫度,減少低價鈦的生成。

表3 四氯化鈦加料速度試驗結果

表4 強制風冷穩定試驗結果

為了提高反應段溫度,將四氯化鈦最高加料速度提高到320 kg/h,反應段溫度控制在800~820℃,初始液面控制在2410 mm(加Mg量為8.8 t),氯化鎂排放制度不變的條件下,進行了37爐次強制風冷的穩定試驗,試驗結果見表4。試驗結果表明:與原制度生產爐次(統計爐次359爐)相比,硬芯比例下降了6.1%,手選鈦降低了3.5%,正品率提高了7.6%。說明采用強風冷卻方式有利于提高海綿鈦生產效率,改善海綿鈦的結構,降低破碎加工過程中氧化、氮化所導致的質量下降、手選鈦增加,有利于提高正品率[5]。

5 結論

通過分析影響海綿鈦質量的因素,并通過欣宇化工有限公司生產實踐分析了各因素的影響規律,得到以下結論:

(1)降低反應液面可以大大降低低價鈦的產生,改善海綿鈦的結構,降低了扒壁鈦比例和硬芯比例,提高正品率;降低液面波動、提高加料速度(在280~320 kg/h范圍內)對扒壁鈦比率、正品比率及硬芯比率影響不大;反應溫度對扒壁鈦比例影響不大,但對硬芯比例影響比較大,硬芯比例隨著反應溫度的增加而降低。

(2)還原過程中采用強風冷方式有利于提高海綿鈦生產效率,改善海綿鈦的結構,降低破碎加工過程中氧化、氮化所導致質量下降、手選鈦增加,提高正品率。

[1] 祝永紅.反應帶對鈦坨結構的影響[J].鈦工業進展,2000(6):37-39.

[2] 李鴻斌.還原加料對海綿鈦結構的影響及改善措施[J].鈦工業進展,2002(5):39-41.

[3] 梁德忠.鎂法生產海綿鈦,鈦坨形成硬心的機理及縮小硬心的措施[J].鈦工業進展,1990(12):61-62.

[4] 程代松,湯平.降低還原控制溫度改善海綿鈦結構的研究與實踐[J].鈦工業進展,2004(6):44-46.

[5] 王小龍.海綿鈦結構致密與控制還原、蒸餾過程的關系[J].輕金屬,2003(8):43-45.

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