999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

車加工試件表面波紋的消除

2013-06-18 01:14:58沈陽機床集團有限責任公司沈一車床廠遼寧110142陳麗文陶秀玉彭麗輝
金屬加工(冷加工) 2013年11期
關鍵詞:模態

沈陽機床(集團)有限責任公司沈一車床廠(遼寧 110142)劉 萍 陳麗文 陶秀玉 彭麗輝

1.現象說明

現階段國內市場上主流的數控機床主軸速度都比較高,由此機床在高速精車外圓及精車端面時,加工工件的表面加工質量都可以達到很好的表面粗糙度。但是在一定的加工條件下,如果對加工表面使用金相砂紙對工件做進給方向上的擦試,就會發現工件表面存在視覺上的瑕疵,具體現象可以參照圖1、圖2,這種規則的視覺波紋也就是俗稱的“竹節紋”。經過對各機床生產廠家的產品進行調研,發現這是一種比較普遍存在的現象。

我們發現,在數控機床高速切削的時候,機床的某些零部件和生產環節存在的問題會充分暴露出來。當加工時出現竹節紋或者是刀花不規則較亂的現象時,就可以斷定機床某些部件的裝配質量出現了問題。

2.原因分析

在生產實踐過程中,我廠CAK、ETC系列車床有時個別機床會出現上述的現象,在進行高速精車時,加工表面出現竹節紋、刀花亂(表面粗糙度雖能夠達到要求,但視覺效果不理想)的現象。針對這種現象我們進行了一系列的研究,對其產生原因做了詳細分析并提出了對應的解決方法。

(1)CAK系列車床 CAK系列車床的配置為滑動導軌平床身、平床鞍結構,在精車端面時易產生竹節紋,也就是在整機交檢工作精度時,偶爾就會出現一臺存在竹節紋現象。

我們對同批次存在問題的機床與正常機床做了細致比較,分析認為主要與運動源主軸箱、X軸運行軌跡、主電動機是否能滿足本機床轉速要求有直接關系。

(2)ETC系列車床 ETC系列車床的配置為直線導軌平床身、斜床鞍結構,在高速精車外圓時偶爾產生暗影竹節紋。

出現這種現象是機床力學性能指標偏低造成的,我們成立了專項攻關小組,小組成員一致認為和主軸箱是否振動、Z軸運行軌跡是否流暢、X軸(45°斜床鞍)電動機轉矩是否適合以及主電動機轉動是否平穩有關。

3.試驗測試

(1)CAK系列車床 認定原因后我們利用排除法進行如下試驗:

使用便攜式動平衡儀對裝配卡盤的主軸箱做動平衡,分別在最高轉速、75%最高轉速和50%最高轉速做整機動平衡,平衡后主軸箱前后軸承處的振幅均在0.1mm/s以下。再進行以上3個轉速工作精車作業,結果在主軸轉速為1000r/min時端面無竹節紋現象,而在2000~2500r/min的高轉速下出現了竹節紋現象。

使用千分表對X軸運行時的定位精度及重復定位精度進行檢測,檢測結果滿足機床合格證要求。又將機床調到手搖脈沖模式,通過打表檢測,發現X軸的脈沖運行不均勻,在運行過程中有停頓后突然釋放的情況。通過重新裝配X軸部件,對機床滑板燕尾結合面、鑲條重新進行刮研,保證X軸運行流暢,沒有蹩勁和阻滯現象,用力矩扳手檢測調整前后絲杠的空載力矩(見圖3a、3b)和絲杠端頭的徑向跳動(見圖3c),檢測結果如表1所示。再次精車端面時,端面竹節紋消失。

表1 檢測結果對比

(2)ETC系列車床 ETC系列車床出現竹節紋現象的原因與CAK系列車床不盡相同,在試驗測試的過程中全方位的對問題進行剖析,我們做了如下常規試驗:

對X軸電動機轉矩進行分析。X軸電動機在45°斜床鞍的上部,工作條件下X軸整體依靠電動機自鎖來克服自重。經過檢測,X軸功率、轉矩滿足切削要求,此項排除。

對主軸箱振動情況進行測試。使用便攜式動平衡儀測試主軸箱振動情況并進行動平衡,分別將最高轉速、75%最高轉速上主軸箱前后軸承處的振幅做到0.3mm/s以內,之后我們再次在主軸轉速為2500r/min的情況下精車外圓,此時竹節紋現象有所緩解,但是仍然存在。

對Z軸運行軌跡進行檢測。將Z軸聯軸器松開之后,我們對絲杠端頭的跳動進行檢測。發現在絲杠螺母與床鞍聯接的情況下,絲杠端頭的跳動值為0.04~0.06mm,當將絲杠螺母松開后再次檢測得到端頭跳動為0.01mm以內。這說明絲杠螺母與兩端軸承支撐不同軸(三支撐不同軸),現場工藝流程為安裝Z軸導軌→安裝Z軸絲杠套件→安裝床鞍套件→安裝床頭套件,后改為:安裝Z軸導軌→安裝Z軸絲杠套件→安裝床鞍套件,找正主軸和X軸垂直→絲母座安裝端面與Z軸導軌垂直檢測→安裝床頭套件,保證了絲杠的安裝精度。

目的是調整后,可避免在調整主軸軸線與X軸軸線垂直度時,床鞍上Z軸絲杠螺母安裝面與Z軸導軌的垂直關系發生變化,防止造成Z軸運行不流暢和蹩勁現象,從而影響機床精度。

經過以上三項試驗檢測并改進后,調整后的機床在主軸轉速≤2300r/min時進行切削,沒有出現竹節紋現象,但是在主軸加工轉速區間為2300~4000r/min,即切削線速度達到400m/min左右時,就有隱約的竹節紋出現。

4.數據采集分析

在做完常規試驗后,我們應用B&K公司的7700 Pulse數據采集分析系統,該系統是世界上首個振動、噪聲多分析儀系統,能夠同時進行多通道、實時、FFT、CPB等分析,與 Vibrant Technology公司的ME'scope分析軟件相結合,能夠滿足用戶在數據記錄與管理、模態分析、機械故障診斷等多方面的多種要求。

(1)錘擊模態試驗 為全面了解的薄弱環節,獲取機床整機模態振型,進行整機錘擊法模態試驗,各階模態參數如表2所示。

表2 ETC系列車床各階模態參數

從前四階次(15Hz、24Hz、29Hz、50Hz)振型來看,都為機床整體運動,各部件之間相對運動不明顯,主要由底部振動,導致主軸箱剛性不足引起;第五階(87.1Hz)振型為軸箱與刀架之間存在較大的相對運動,該階振型對加工質量影響較大。

從前四階次振型來看,都為機床整體運動,各部件之間相對運動不明顯,主要由底部振動引起;第五階(87.1Hz)振型為主軸箱與刀架之間存在較大的相對運動,該階振型對加工質量影響較大。

(2)ODS試驗 為獲得機床在運作模式下整機的振動變形情況,進行ODS(Operating Deflection Shape)試驗,測試機床在2500r/min空轉時,機床的整體變形情況可從振型圖(圖略)看出。

33Hz時的ODS振型和錘擊模態28.9Hz時的振型基本一致,此時主軸和刀架、尾臺相對運動很小,對加工精度影響不大;66Hz時的振型是錘擊模態49.7Hz和87Hz耦合振型,其中49.7Hz振型影響較大;91Hz時的振型和錘擊模態87Hz時的振型基本一致,此時主軸和刀架在XY平面內相對反向運動,同時兩者在軸線方向也有相對反向運動,而且振幅較大,對加工精度影響很大。

(3)切削試驗 在同一套系統的監控下,我們進行了外圓切削及切槽試驗,無論在上述哪種切削參數下進行極限切削(最大功率、最大轉矩)試驗,都會激發出機床整機第五階(87.1Hz)的固有頻率。觀察該階振型發現,主軸箱與刀架在XY平面上相對反向擺動,同時還有軸向的相對擺動,切削時激發該頻率的工作振型嚴重地影響了切削加工精度。

(4)測試結果分析 錘擊試驗模態振型前四階振型主要由于機床地腳約束剛度不足引起,機床整體屬于剛體運動,對加工精度影響較小;第五階(87Hz)振型主軸箱與刀架有明顯相對反向運動,該振型對加工精度影響很大。

機床空運轉ODS試驗在100Hz內有三階(33Hz、66Hz、91Hz)共振頻率,其中前兩階(33Hz、66Hz)為轉速的基頻和二倍頻,第三階(91Hz)共振頻率的模態振型為錘擊試驗的第五階(87Hz)振型,說明在空運轉情況下就可以激發出機床第五階(87Hz)固有頻率所對應的振型,可以推斷出該階振型對整機影響明顯。

進行外圓切削試驗,發現以固有頻率轉速進行切削時,除了所對應階次的固有頻率以外,還會出現第五階(87Hz)固有頻率;進行切槽試驗時發生切削顫振,最大振動速度的頻率在89Hz,也在第五階(87Hz)附近;可以推斷出切削時機床第五階(87Hz)固有頻率很容易被激發,而該階振動對加工精度影響很大。

根據試驗結果,我們分析振源應該來自主電動機,由于電動機與主軸帶輪傳動比是1∶2,主軸轉速在4000r/min,而主電動機轉速8000r/min時,我們單獨對電動機+帶輪做了動平衡后再次高轉速切削,暗影消失。

5.結語

影響數控機床精車外圓、端面“竹節紋”、暗影問題應該為以下三點:

(1)精車端面竹節紋,主要是X軸運行不流暢,存在蹩勁阻滯現象。

(2)高速精車外圓有暗影,主電動機導致的整機激振是原因之一,主軸箱主軸套件不平衡導致整機振動是原因之二, Z軸運行不流暢,有蹩勁現象是另外一個原因。

我們進而在裝配規程中對兩軸的裝配進行重點控制,兩軸(X、Z)絲杠旋轉要松緊一致,輕松自如,主電動機帶輪做動平衡檢驗,同時對機床做高轉速下的整機動平衡,保證主軸在高速旋轉時機床平穩。至此,問題得到解決。

猜你喜歡
模態
基于BERT-VGG16的多模態情感分析模型
跨模態通信理論及關鍵技術初探
一種新的基于模態信息的梁結構損傷識別方法
工程與建設(2019年1期)2019-09-03 01:12:12
多跨彈性支撐Timoshenko梁的模態分析
車輛CAE分析中自由模態和約束模態的應用與對比
國內多模態教學研究回顧與展望
基于HHT和Prony算法的電力系統低頻振蕩模態識別
由單個模態構造對稱簡支梁的抗彎剛度
計算物理(2014年2期)2014-03-11 17:01:39
利用源強聲輻射模態識別噪聲源
日版《午夜兇鈴》多模態隱喻的認知研究
電影新作(2014年1期)2014-02-27 09:07:36
主站蜘蛛池模板: 人人91人人澡人人妻人人爽| 在线欧美日韩| 精品国产成人av免费| 国产福利大秀91| 国产凹凸视频在线观看| 情侣午夜国产在线一区无码| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 日韩av无码精品专区| 国产精品综合色区在线观看| 欧美日韩中文国产| 亚洲欧美在线综合图区| 18禁影院亚洲专区| 久久精品亚洲中文字幕乱码| 黑色丝袜高跟国产在线91| 久久96热在精品国产高清| 日韩精品欧美国产在线| 91精品国产自产91精品资源| 亚洲三级片在线看| 播五月综合| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕| a亚洲天堂| 99精品免费欧美成人小视频 | 狠狠做深爱婷婷久久一区| 国产日本一区二区三区| 亚洲视频免费在线看| 国产凹凸一区在线观看视频| 午夜视频日本| 久久国产精品娇妻素人| 亚洲欧美综合在线观看| 亚洲成人精品久久| 伊人激情综合| 午夜毛片免费观看视频 | 69国产精品视频免费| 亚亚洲乱码一二三四区| 国产一区免费在线观看| 成年看免费观看视频拍拍| 久久香蕉国产线看观| 欧美成人在线免费| 亚洲第一中文字幕| 一级做a爰片久久免费| 国产乱人伦AV在线A| jizz在线观看| 亚洲综合婷婷激情| 99热这里只有精品5| 福利在线不卡| 免费黄色国产视频| 丝袜美女被出水视频一区| 国产草草影院18成年视频| 免费看的一级毛片| 二级毛片免费观看全程| 国产激爽大片高清在线观看| AV不卡国产在线观看| 无码AV高清毛片中国一级毛片| 亚洲午夜福利精品无码| 成人亚洲国产| 99re在线观看视频| 最新亚洲人成网站在线观看| 国产精品私拍在线爆乳| 欧美色图久久| 免费一级毛片在线播放傲雪网| 女同久久精品国产99国| 伊人久久大香线蕉影院| 伊人福利视频| 国产偷国产偷在线高清| 天天色天天综合| 国产真实乱子伦精品视手机观看| 国产美女免费网站| 免费 国产 无码久久久| 国产丰满成熟女性性满足视频| 亚洲欧洲日产国产无码AV| 欧美色亚洲| 国内精自视频品线一二区| 国产麻豆另类AV| 免费毛片全部不收费的| 美女毛片在线| 欧美成人aⅴ| 亚洲色无码专线精品观看| 亚洲一级毛片在线播放| 五月天婷婷网亚洲综合在线| 国产成人AV男人的天堂| 久久网欧美| 91亚洲精品国产自在现线|