朱遠龍,殷明華
(湛江地區裝備修理監修室,廣東 湛江 524003)
2006年4月,檢修某型高壓汽輪機主機噴嘴閥時,發現前、后主機中間噴嘴室內腔底部各有1條裂紋。裂紋方向大體平行于兩噴嘴閥中心連接,向后偏離閥座邊緣約15mm,在噴嘴閥座面向立壁過渡的圓弧面上,前主機裂紋長約180mm(見圖1),后主機裂紋長約220mm(見圖2)。
該型高壓汽輪機主機設計采用定參數運行,即低工況時蒸汽參數與高工況一致。中間噴嘴閥箱蒸汽參數為蒸汽溫度400℃左右,蒸汽壓力大于5MPa。采用幾只噴嘴閥和與相對應的幾組噴嘴組及1只旁通閥的結構。高壓汽輪機汽缸為鑄焊結構,在汽缸上部焊有左、右及中間3只噴嘴室,中間噴嘴室與閥箱鑄成一體。中間噴嘴室安裝1#、3#2只噴嘴閥,噴嘴室材質為鉻鉬合金。

圖2 后主機閥內腔底部裂紋圖片
1)主機在低工況工作時使用了較高的設計蒸汽參數,在初始啟動條件下,閥箱熱應力加大,易誘發熱疲勞損傷。
2)由于閥箱鑄鋼件本身組織和結晶特點所限,可能存在不可避免的內部缺陷。
3)主機使用強度大且啟停頻繁,尤其在緊急快速啟動情況下易強化疲勞熱應力。
如果裂紋的深度小于10mm,進行有限元理論分析靜強度計算,即僅對閥箱內表面施加工作壓力,計算所得的應力值只是由內表面壓力引起。本計算在模型出現裂紋處的缸壁上打磨掉10mm,并對剩余厚度結構進行靜強度計算。
1)建立數學模型。噴嘴閥箱為左右對稱結構,計算時的幾何模型為噴嘴閥箱的一半。劃分網絡采用四面體單元,對于結構突變的位置進行了細分,并把模型的內壁去掉10mm。網絡模型劃分了8萬個左右單元。
2)邊界條件給定。本模型計算所采用的約束設在本閥箱與汽缸連接的焊接處,3個自由度都進行約束,中間對稱結構面采用垂直對稱面的自由度進行約束。所加載荷僅為閥箱內表面施加的壓力,計算時并沒有加載溫度場以及沒有考慮管道推力和調節部套的重量。
3)計算和計算結果。通過計算,得到打磨處中間位置應力最大,最大應力大小為58.184MPa。裂紋處打磨去10mm后剩余厚度部分的強度可以滿足使用要求,可不做進一步處理。
如果裂紋深度超出10mm,則強度不夠,采用補焊辦法來處理,補焊過程中可能會引起閥座等部位變形,影響到閥座密封,所以焊后應復查閥頭、閥座研磨封線的密封情況,如果有變形需要重新研磨密封線,保證噴嘴閥的密封性。
1)在裂紋中間部位或無損檢測點處作試探性鉆孔,孔徑D 10mm以下邊鉆邊觀察,至無裂紋為止。試探性鉆孔,可測量裂紋深度。測得前艙主機裂紋深度最深9mm,后艙主機裂紋深度最深15mm。為保險起見,對小于10mm的前艙主機裂紋同樣和后艙主機一樣采取補焊的方法進行修復。
2)沿裂紋走向清理和鏟磨裂紋,在保證補焊量最小的情況下,沿裂紋走向開槽并適當加工出焊接坡口,在保證質量和操作方便的情況下,焊接坡口應盡量小,以減少焊接量,坡口的形狀不應有急劇變化,表面平整,底部平緩無尖角。并將坡口及周圍10~15mm范圍去除銹斑油污等影響焊接質量的污物,并把噴嘴室內腔打磨光滑,在裂紋兩端打止裂孔 (孔徑D10mm以內,以裂紋端為圓心,一半孔在裂紋上,一半孔在未裂紋部分)防止裂紋擴展。在采用鏟磨和補焊過程中,為了防止消除裂紋或補焊過程中有金屬碎屑等雜物掉入噴嘴組內,必須按閥座內孔尺寸制作橡膠板封堵盤 (要有少量過盈),封堵后四周用黃干油密封,將法蘭口等處保護,避免電弧打傷。經著色探傷檢查確認裂紋消除后,鏟磨工作結束才可施焊。
3)分層焊接,每層焊縫金屬及熱影響區焊后進行著色檢查,不允許存在裂紋、未熔合以及低于母材表面質量要求的夾渣、氣孔等缺陷。由于焊接應力和變形直接影響著結構的修理質量和使用性能,必須錘擊焊縫可使焊縫金屬得到適當延展,從而減少應力和變形,每道焊縫進行錘擊,錘擊的程度以肉眼可見的錘印為準,并且錘印密集。最后打磨光滑過渡圓弧角,檢查閥的氣密性,最后做好清潔工作。
此次修理,解決了該型高壓汽輪機主機噴嘴閥裂紋的難題,經過使用和定時檢查、跟蹤,修理質量較好,多次完成重大任務,至今使用6年多沒有再出現裂紋問題。