李素梅 張述坤(中原石油勘探局供熱管理處)
注水殘渣充當流化床鍋爐煙氣脫硫劑在中原油田的試用
李素梅 張述坤(中原石油勘探局供熱管理處)
為了減少油田注水污泥對環境的污染,中原油田在含油污泥處理和再利用上又做了新的嘗試。試用監測表明,油田注水殘渣摻入燃煤鍋爐可明顯降低 SO2的排放濃度與排放量,并可以滿足 GB13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標準》的要求,利用油田注水污泥充當鍋爐的脫硫劑,可實現油田注水污泥的無公害化處理,降低鍋爐脫硫成本。
注水殘渣 脫硫劑 污染物 堿渣 摻燒 可燃性
目前,中原油田每天產生 120t的污泥。由于含油污泥成分復雜,不僅含有原油從開采、運輸及初加工過程中的所有添加成分,還包括鉆井、洗井、泥漿處理及水處理過程中加入的各種藥劑,而且不同來源的污水產生的污泥成分也各異,因此環保處理和再利用難度很大。
為此開展了供熱燃煤摻渣燃燒試驗,以探尋注水殘渣處理的新途徑。鍋爐煙氣中存在一部分有害氣體,主要成分為 SO2及 SO3,目前處理方法主要有煙氣濕法脫硫及在煤燃燒過程中進行脫硫。煤燃燒過程中進行脫硫處理,即在煤中摻燒固硫劑固硫,固硫物質隨爐渣排出。在煤中摻入或向爐內噴射高活性脫硫石灰石粉作為固硫劑,在燃燒中,由于固硫劑的作用,煤燃燒產生的 SO2還沒有逸出就與煤中含鈣 的固 硫劑 (石灰 石)發 生化 學反應,生 成固 相硫酸鹽,隨爐渣排出,從而減少 SO2隨煙氣排入大氣而污染環境。
CaSO4形成固體爐渣排出,即將硫固態化。而含油污泥 50%的成分為 CaCO3,其余成分為泥沙及少 部 分 原 油 , 發 熱 量 為 1000GJ/kg。 基 于 以 上 原因,考慮是否可將注水污泥當作鍋爐的脫硫劑,既可解決注水污泥的無公害化處理,又可節約鍋爐脫硫成本。
本次注水殘渣脫硫試燃試驗由環保科領導、供熱管理處六大隊調配燃煤摻渣比例,環保監測總站負責對各種比例的摻渣燃燒情況進行監測。監測方案如下:
1)本次監測地點為基地北區鍋爐房一車間 5#鍋爐。
2)本 次 監測的采 樣 位 置 應 設 在 5#鍋爐除 塵 后出口測孔處。采樣點的位置和數目根據煙道的等面積環數、測量直徑數進行選取。
3)本次注水殘渣脫硫實驗煙氣排放監測因子為:煙塵濃度、 煙塵排 放量、SO2濃度、SO2排放量、相應的煙氣參數(煙氣溫度、濕度、流量、空氣過剩系數等)、煙氣黑度。
4)按 HJ/T397—2007 《固 定 源 廢 氣 監 測 技 術規范》要求進行監測。

表1 5#鍋爐工況
由供 熱管理處六大隊 5#鍋爐運行記錄可知 (表1),監測期間 5#鍋爐工況比較穩定。監測期間瞬時耗煤量平均值為6.25t/h,累計熱值平均值為916760GJ。根據瞬時給煤量計算,監測期間鍋爐工況范圍為78.5%~114%。
除 3 月 10 日 10:00 與 3 月 12 日 16:30 瞬時耗煤量較低外,其他監測時間段中,均達到鍋爐平均工況的 96%以上。其中 3 月 12 日下午 5#鍋爐循環硫化床給煤嘴電動機發生故障,導致給煤量減少。
煙氣溫度、含濕量、過剩系數比較穩定,摻燒比例的變換對這三個參數沒有明顯影響。
SO2排放分析:從監測結果可看出,隨著堿渣摻燒比例的增加,SO2濃度呈明顯下降趨勢;未添加堿渣最高折算濃度 664mg/m3,降低至最低 86mg/ m3(堿渣摻燒比 25%);SO2排放量也呈明顯降低趨勢 (表2及圖1)。

圖1 折算 SO2排放濃度
煙塵分析:實測含塵濃度隨著摻燒比例的增大,濃度明顯增加,最高達到 142.2mg/m3;折算含塵 濃 度 最高 達 到 130.3mg/m3; 煙 塵 排 放 量 也 明顯 隨摻燒比例增加而增大 (圖2)。
3月11日下午,在摻燒比例增加為1∶6時,煙塵排放濃度反而降低,分析原因是:由于增加了引風機功率或引風機臺數,使得煙塵流速增加,爐膛負壓達-142Pa、 -124Pa;從監測數 據上 反映 ,則是煙塵監測濃度有所降低 (表3及圖2)。

圖2 實測含塵濃度
1)煙氣溫度、含濕量、過剩系數比較穩定,摻燒比例 (最高 25%)的變化對這三個參數沒有明顯影響。
(2)各種摻燒比例在供熱管理處六大隊現有的除塵、高煙囪排放條件下,煙氣的林格曼黑度均小于 1,可以達到 GB13271—2001 《鍋爐大氣污染物排放標準》的排放要求。
(3)堿渣摻燒從無到有,隨著摻燒比例的增加,SO2的排放濃度與排放量呈明顯降低趨勢,說明堿渣摻燒比例的增加,替代了一部分燃煤量,降低了燃料中的含硫量;從鍋爐工況分析,瞬時熱值并沒有隨著摻燒比例的增加而有明顯降低。
4)煙塵排放濃度與排放量隨著摻燒比例的增加而增高,分析原因是:由于堿渣的可燃性差,導致煙塵排放濃度與排放量增加,煙塵排放量不能達到GB13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標準》 的排放要求。
總之,油田注水殘渣摻入燃煤鍋爐可明顯降低SO2的排放濃度與排放量,并可以滿足 GB13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標準》的排放要求,但是煙塵排放濃度無法達標,注水殘渣脫硫項目的成功還需要進一步改造除塵設備;如果升級現有靜電除塵設備,用油田注水污泥完全可以充當鍋爐的脫硫劑,實現油田注水污泥的無公害化處理并可降低鍋爐脫硫成本。
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.008.018
2013-03-26)
表2 SO2排放數據分析
備注3月1 0日平均值3月1 1日上午平均值3月1 1日下午平均值3月1 2日平均值實測S O2濃度/(m g · m-3)5 3 9 . 5 5 8 4 . 5 1 7 2 . 5 1 5 8折算S O2濃度/(m g · m-3)6 1 9 6 0 6 . 5 1 8 3 1 7 0 . 9 S O2排放量/(k g · h-1)2 8 . 8 5 3 1 . 5 9 . 5 5 9 . 6 5未摻堿渣摻燒比例1∶8摻燒比例1∶6摻燒比例 2 5 %
表3 煙塵排放數據分析
3月1 0日平均值3月1 1日上午平均值3月1 1日下午平均值3月1 2日平均值實測煙塵濃度/(m g · m-3)6 7 . 1 5 1 2 3 . 2 5 9 0 . 2 5 1 2 7 . 4 5折算煙塵濃度/(m g · m-3)7 6 1 3 0 . 8 9 6 . 8 1 1 1 . 3煙塵排放量/(k g · h-1)3 . 7 7 . 5 5 5 . 8 5 6 . 2備注未摻堿渣摻燒比例1∶8摻燒比例1∶6摻燒比例 2 5 %
李素梅,工程師,2006年畢業于石油大學(熱能工程 專 業), 從 事 專 業 技 術 工 作 , E-mail: 981020267@qq.com, 地址:河南省濮陽市中原油田勘探局供熱管理處,457001。