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空心桿不壓產熱洗清蠟技術

2013-04-11 07:11:32李海濤李金永李高峰王一婷苗彥平張桂迎
石油鉆采工藝 2013年4期

李海濤 李金永 李高峰 王一婷 苗彥平 張桂迎

(1.華北油田公司第三采油廠,河北河間 062450;2.華北油田公司采油工程研究院,河北任丘 062552)

空心桿不壓產熱洗清蠟技術

李海濤1李金永1李高峰1王一婷2苗彥平1張桂迎1

(1.華北油田公司第三采油廠,河北河間 062450;2.華北油田公司采油工程研究院,河北任丘 062552)

針對部分高滲、低壓油層,常規洗井后侵入地層污水量較多,含水恢復期較長的問題,應用空心桿不壓產熱洗清蠟技術,通過完善洗井單流閥,優選配套洗井設備,優化熱洗參數,將空心抽油桿及配套洗井單流閥下入結蠟井段以下,洗井時熱水通過桿管表面上的熱傳導,加熱融化桿管上結的蠟并被產出液帶出井筒進站,完成油井的清蠟維護。該技術用時短,耗水少,油井沒有含水恢復期,不污染地層,是一種高效節能的新工藝。

空心桿;洗井單流閥;不壓產;熱洗;清蠟;高效節能

油井清蠟普遍采取熱洗方式,該方式具有化蠟快、排蠟徹底的特點,但存在管理節點多、過程控制難度大的問題,在熱洗過程中極易導致洗井污水大量進入油層,形成污染,對水敏油層甚至出現“水鎖”現象,洗井后含水在較長時期內難以恢復正常,影響油井正常產油量。特別是產液量較低、高滲或低壓油層,洗井后侵入地層污水量較多,部分油井含水恢復期高達10 d甚至更長,因此迫切需要優選高效、節能的熱洗新技術。

1 工作原理

將空心抽油桿及配套洗井單流閥下入結蠟井段以下,熱洗時,熱洗車加熱洗井液,注入空心桿內,熱水通過空心桿柱中心孔道泵入井下,頂開單流閥,再經抽油桿與油管環形空間隨產液進站,使熱水通過桿管表面上的熱傳導,加熱融化桿管上結蠟并被產液攜帶出來,完成清蠟維護。

2 參數優化

2.1 空心桿下入深度

根據單井井底溫度及結蠟點位置確定空心桿下入深度,按留楚油田單井井底溫度90 ℃來計算,溫度梯度為3 ℃/100 m,原油凝固點按41 ℃算,析蠟點按48 ℃計算,油井在600 m處開始結蠟,空心桿位置只要不小于600 m即可。

2.2 熱洗液總用量

熱洗液總量要以清蠟徹底為依據,要保證有充分的熔蠟時間和排蠟時間。以800 m空心桿和油管內容積為2 m3計算,為確保熱洗效果,采取循環2~3周的辦法,用量在6 m3左右。

3 工藝優化

3.1 洗井單流閥

單流閥主要有球座式及彈簧式。對單流閥進行材質和結構優化,以保證其有效期。球座式單流閥采用鎢合金防腐防磨球體,硬度高,耐磨性好;彈簧式單流閥采用油淬火回火的55CrSi鉻硅彈簧鋼絲,具有較高的彈性極限、屈服強度和抗拉強度。

3.2 過濾裝置

將內置式過濾優化為外置式過濾,原來單流閥排液孔濾網可以過濾入井液內雜質,但過濾雜質一直留在桿體內,由于內徑空間有限,殘留雜質不易被清洗出去,長期運行后會沉積在單流閥處,易造成堵塞,因此將單流閥濾網去掉,更換為地面小型過濾裝置,安裝在入井液一端,保證洗井液進入地層時得到有效過濾,避免長期運行使單流閥造成堵塞失效。

3.3 熱洗配套設備

空心桿內徑及單流閥內徑較小,熱洗時要徹底清蠟,需采取高溫、小排量、長時間的方式,保證有充分的熔蠟時間。設計溫度90 ℃左右,總水量為2倍管容(4 m3),總時間不低于3 h,則排量需控制在2 m3/h以下,而常規熱洗車最低排量為5~6 m3/h,洗井時如果不打回流易造成壓力上升,故優選輻射式自能熱洗車,該設備應用超導液為升溫介質,提溫速度快,排量低(0.2~2 m3/h),可滿足現場需求。

3.4 熱洗參數實時監測

研制出ATLRX系列熱洗監測系統。洗井作業時安裝在洗井車與井口洗液入口的工藝流程中,通過無線終端(筆記本電腦)采集壓力、流量、溫度等生產數據,可以實時監測洗井參數,洗井完畢后,用無線終端讀取本次過程數據,同時生成報表。該系統連續、準確記錄熱洗過程中溫度、壓力、流量等參數,實現了熱洗全過程管理,同時為熱洗參數優化、過程控制、后期數據分析提供了依據。

3.5 優化簡化流程

進行無熱洗設備清蠟可行性試驗。對離計量站較近的三管伴熱的油井充分利用伴熱水,以計量站增壓泵為動力,將伴熱水由空心桿注入井筒起到清蠟作用。

4 現場應用及效果評價

4.1 現場應用

選取常規洗井壓產嚴重的高含蠟井進行應用,2012年共應用7口井,其中6口井應用球座式洗井單流閥,1口井應用彈簧式洗井單流閥,1口井應用無熱洗設備的伴熱水洗井方式,洗井過程全部應用小型過濾器及洗井監測裝置。洗井壓力1 MPa左右,洗井時間在2~4 h之間,單井每次用水6 m3左右。

留36井試用無設備熱洗清蠟,洗井液采用單井伴熱水,應用小型循環泵泵入空心桿內部,洗井壓力1.0~1.3 MPa,洗井耗時 4 h,水量 3 m3,洗井前電流18/14 A,洗井后電流16/13 A。

4.2 效果評價

(1)節水。常規洗井用水量一般在50 m3左右,而空心桿洗井一般用6 m3。

(2)節約燃料油。常規洗井車洗井時間一般在4 h左右,消耗燃料油約300 L,而空心桿洗井技術結合輻射式自能洗井車,設備升溫快,熱效率高,用時短,一般在100 L左右。

(3)減少了洗井對產量的影響。應用空心桿洗井技術洗井液從空心桿和油管環空返回到地面管線,不進入地層,單井無含水恢復期。

5 結論

(1)空心桿不壓產熱洗清蠟技術是一種能夠解決常規熱洗影響產量的節能技術。

(2)空心桿不壓產熱洗清蠟技術解決了低壓、高滲、水敏嚴重的油藏常規洗井時污染油層問題,杜絕了洗井液對油層的傷害。

(3)建議洗井過程采用洗井監測裝置以實現全過程實時監控,同時配套熱洗設備選用輻射式自能熱洗車,以實現洗井參數最優化。

[1] 胡博仲,周繼德,徐國興.有桿泵井的參數優選和診斷技術 [M].北京:石油工業出版社,1999.

[2] 王鴻勛,張琪.采油工藝原理 [M].北京:石油工業出版社,1996.

Thermal wax cleaning technology of the hollow rod without cutting production

LI Haitao1, LI Jinyong1, LI Gaofeng1, WANG Yiting2, MIAO Yanping1, ZHANG Guiying1
(1. No.3Production Plant,Huabei Oilfield Company,Hejian062450,China; 2. Huabei Oilfield Exploration Technologies Institute,Renqiu062552,China)

Aiming at the high permeability or low pressure oil layers in Huabei oilfield, conventional well washing will cause more effluent invading stratum, and it will take a long time for water content rate back to normal value. In view of the above problems, hot wax cleaning technology of the hollow rod without cutting production was applied. After the improving of well washing check valve, selecting the matching washing equipment, optimizing hot washing parameters, the hollow sucker rod and matched well washing check valve were put down into the paraffin section below. The heat well washing water through the rod surface to heat and melt rod pipe junction wax. The wax is transported to the measuring station with the output liquid, and then wax cleaning is finished to maintain the oil wells. This technology of short time, less water consumption, no water recovery period and no pollution formation, is a new process of high efficiency and energy saving.

hollow rod; well washing check valve; no production increasing; hot washing; wax cleaning; high-efficiency & energy-saving

李海濤,李金永,李高峰,等.空心桿不壓產熱洗清蠟技術[J].石油鉆采工藝,2013,35(4):117-118.

TE358+.2

:B

1000–7393(2013) 04–0117–02

李海濤,1969年生。1991年畢業于西南石油學院采油工程專業,現任華北油田第三采油廠廠長。電話:0317-2588736。E-mail:cy3_lht@petrochina.com.cn。

2013-05-21)

〔編輯 景 暖〕

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