(供稿 文 田)
吉林油田氣碳分離循環(huán)規(guī)模利用
長嶺氣田是吉林油田的主力氣田,目前已形成20億m3以上的年采出和處理能力,開發(fā)過程卻一波三折。2005年9月25日,長深1井中途裸眼測試,獲得日產(chǎn)天然氣46萬m3,無阻流量超過百萬立方米,揭開了長嶺氣田大開發(fā)的序幕。就在人們滿心歡喜之際,現(xiàn)場技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),這口井的井管突然變得像篩子孔一樣。檢測得知,天然氣中二氧化碳含量高達20%以上,其強腐蝕性造成了井管篩孔。此后,吉林油田專門成立長嶺氣田天然氣處理項目組,通過建設(shè)由天然氣脫水、脫碳、二氧化碳壓縮等14套系統(tǒng)組成的綜合處理站,對含碳超標的天然氣進行處理,實現(xiàn)氣碳分離。二氧化碳被分離出來之后,又一個新的問題擺在了面前,分離出的二氧化碳怎么辦?
利用二氧化碳驅(qū)油,是近年來國際上發(fā)展應(yīng)用的一項提高原油采收率的新技術(shù)。在國家、中石油股份公司等專項研究支撐下,中國第一個天然氣脫碳項目在吉林油田正式落成,中國第一套油田注碳工藝付諸實施,以大情字井油田黑59區(qū)塊為首塊試驗田,開展了注入二氧化碳代替水驅(qū)提高油田采收率試驗。
2010年12月15 日,長嶺氣田全面投產(chǎn),標志著我國集天然氣開采、二氧化碳分離、二氧化碳埋存和驅(qū)油提高采收率于一體的配套技術(shù)取得重大突破。2012年以來,吉林油田強化跟蹤分析,有針對性地開展系統(tǒng)注采調(diào)控,取得了良好試驗效果。日前,黑59先導(dǎo)試驗區(qū)19 口可對比井日產(chǎn)油由30 t上升至44 t,與水驅(qū)標定對比提高76%;黑79南擴大試驗區(qū)穩(wěn)定注氣11井組日產(chǎn)油116 t,與水驅(qū)標定對比提高38%,表明二氧化碳驅(qū)具有較強的提高低滲儲量動用率和提高采收率的能力。與此同時,吉林油田積極開展二氧化碳驅(qū)防腐技術(shù)研究、防氣舉升工藝試驗、產(chǎn)出流體計量試驗等技術(shù)研究,為規(guī)模實施二氧化碳驅(qū)油提供技術(shù)儲備。此外,科技人員還根據(jù)二氧化碳對原油具有較好的溶脹性和降黏作用的特性,開展了二氧化碳吞吐試驗,選取了投產(chǎn)時間較長的黑平1井,通過數(shù)值模擬優(yōu)化,確定了施工參數(shù)。試驗取得成功后,在示范區(qū)內(nèi)進一步擴大實施,形成新的水平井開發(fā)模式。目前,該試驗已進入現(xiàn)場實施階段,為今后形成二氧化碳年驅(qū)油50萬t乃至更大規(guī)模目標奠定了基礎(chǔ)。
(供稿 文 田)