趙晉強
(山西高平科興平泉煤業有限公司,山西 高平 048400)
某煤礦的設計生產能力500萬t/a,礦井布置采用斜井開拓,實行三隊作業模式,開采煤層號為:2號、3號煤層。井田范圍內存在復雜的地質結構,其中無炭柱和斷層較發育,給回采工作帶來很大困難,成為安全高效的生產的技術難題。2010年10月,綜采隊在75681工作面回采時,支柱附近出現路差達4 m的斷層,煤壁松散、容易片幫、而且冒落較嚴重。工作面前方頂板暴露長度達4 m,沿著工作面向前推進繼續延展,最后與開切眼基本成平行狀態,長度可達200m。此斷層在本區實屬罕見的大斷層,給礦區開采帶來很大難題,若不解決就無法安全作業。按照常規的過斷層方法回采,耗費材料較大,經濟投入較大,生產條件也較惡劣,而且容易發生事故、造成人員傷亡。我們通過摸索實驗、查看文獻資料等手段,結合本礦區的實際情況,決定改革生產工藝,采用高分子材料Marie bulk N進行圍巖注漿加固措施,針對遇到的斷層進行超前加固,以確保安全通過斷層進行安全穩定高效的回采。
1)工作面概況:施工工作面是該礦南部的一個綜采工作面,可采儲量100萬t,采高3.8 m,工作面長度300 m,走向長度800 m。工作面組成有:大巷(正副)、開切眼、聯絡巷、尾巷等。對巷道進行全錨桿加固,支護范圍寬度4.0 m,高度3.9 m;開切眼附近也實行全錨桿支護,寬度7.0m,高度5.0m。結合該礦生產實際采用傾斜長壁開采方式采煤,實行三班生產、一班檢修的模式。
2)斷層概況:工作面出現了一個約為200 m的斷層,位于回采工作面距離切眼500 m處,從副巷可見H=35 m并且一直延伸,落差較大平均3.0 m,此斷層為一正斷層(從工作面的推進方向上看,先見上盤后見下盤),其與工作面形成的夾角5~10°。在靠近斷層附近作業可以觀察到斷層支架上方有冒頂,初期嘗試過斷層常發生煤壁片幫、冒頂現象嚴重,頂板管理出現嚴重問題,冒頂范圍較大、高度較高,處理起來困難。
1)原先的工作面基本與斷層平行,斷層暴露長度較大;隨后調整工作面傾角,采用與斷層有一定夾角的方式作業,在安全穩定合理的情況下力求盡可能少暴露斷層長度,有利于快速安全地通過斷層;期間不斷調整、尋求合理方式分段快速過斷層,避免周期來壓造成不穩定因素。
2)過斷層時初試揭露斷層,發現支架上方的頂板上升,頂板與頂梁的垂直間距較大,前方頂板暴露較大,支架的支撐作用大幅度降低,達不到其支護頂板的效果,此時伴隨而來的是煤壁片幫、頂板冒落,給生產帶來很大安全隱患;為了確保作業的安全高效,后經各種嘗試決定采用打孔注漿的方式,對斷層和工作面下盤的煤進行加固,并用新型的高分子材料Marie bulk N作為注漿材料。
3)加固分為兩部分:先對頂板采用錨鏈網打超前錨桿,拉網維護斷層破碎帶的頂板。再對冒頂問題采用打孔注入Marie bulk N對斷層進行加固,防止斷層巖體破碎冒落造成的局面。打注高分子材料Marie bulk N后,還要打入一定量、一定角度的錨桿進一步加固。
4)對于控制滾幫和冒落,還用預挑頂的方式縮小斷層落差;在沒出現斷層前,進行預挑頂,是將支架和輸送機調整為上山角度,這種方式可有效降低到達斷層時斷層與工作面的高度落差,其現場觀察可降低幅度約2m左右,起到了一定的效果。
5)其他方式。還嘗試了一些其它的小范圍的措施,如:人工提溜、降低采高、快速移動支架迅速接頂;人工拉底、小范圍循環作業,以減小機械化設備的工作中的震蕩,還有對支架的頻繁移動卸載支起對于頂板的壓力破壞;加強對設備的定時定點的檢查維護;多進行小范圍的時間空間同步作業,以達到一種動態的穩定性。
1)Marie bulk N是一種高分子材料,其性質為低粘度,可在煤礦用于對煤巖裂隙的粘聚加固。將Marie bulk N使用高壓裝備通過鉆孔打入到裂隙部位進行充填。當Marie bulk N遇水后將會產生連鎖反應、發生膨脹,膨脹產生的二次壓力,可將材料繼續充填進入微裂隙,達到更好的充填效果。此材料有以下特點:粘度低,能很好地滲入細小的裂錨桿機打眼孔,眼孔直徑42 mm,距頂板板200 mm,與水平60°夾角垂直煤壁布置(頂板布孔垂直于頂板向上),孔深6m,間距6000mm??p中,反應速度快,膨脹率高,達到原來體積的20~25倍,施工用量小,節約資金。
2)布孔參數:使用MT-90型。
3)根據裂隙情況合理配比Marie bulk N。
4)根據實際的圍巖情況確定注漿壓力為5~8 MPa。
5)施工工藝。打眼—→埋設注漿管—→安裝封口器—→用高壓膠管注射槍和注射泵,將兩根吸管分別插入裝有馬麗散樹脂和催化劑的桶內—→開泵注漿—→沖洗機具—→停泵—→拆卸注射槍。
6)安全措施。打眼時,必須按角度施工,并做到袖口緊、衣角緊、系好毛,針對礦井煤巖裂隙發育狀況,對于封口器的埋設做好事先的估算;事先檢查好封口器是否清理干凈,特別是封口的注孔內的煤巖粉塵,以保證最后充填時封口器能達到膨脹以后可與孔壁緊密結合。對于滲漏的處理:當滲漏的量較小時可用面紗進行封堵;如滲漏量大而快時,則要重新選定布孔位置,以確保注漿能夠達到預期的效果。施工必須有由專人觀察頂幫,若漏漿用棉紗封堵,并注意噴射器的運轉情況,發現異常立即停泵檢查。每次施工完畢后,必須對設備進行清洗,避免馬麗散樹脂或催化劑堵槍、堵管。
該礦區地質結構較復雜,遇到實屬罕見的大斷層情況,為過斷層嘗試多種措施,采用新的技術工藝順利通過斷層,總結過斷層的經驗如下:
1)提前做好礦區的勘探工作,對于斷層情況所處位置、大小、長度、深度等數據,給出詳細的勘探數據,為工作面到達斷層后采取措施提供數據參考,為安全生產提高效率做出必要準備。
2)遇到大的斷層時,要通過經驗和技術提前預估成本,采用較為新穎的措施和材料,做好經濟比較、列出不同的實施方案,進行可行性研究,選定方案進行施工。
3)生產的安排管理方面,做好人員和設備的合理安排,對于不同的地質構造采取不同的應對措施,引進新型設備新型材料、合理安排預算,達到時間、空間、經濟的合理調度。
4)這次通過斷層采用新型的高分子材料,加固效果較為顯著,降低了人力物力成本,實現了穩定安全的高采率,作業環境得到了較好改善,維護的費用和難度得到了大幅改善。