陳金盛 李雷 楊淑偉 崔敏(大港油田第三采油廠集輸作業區)
實施對標管理建設節能型聯合站
陳金盛李雷楊淑偉崔敏(大港油田第三采油廠集輸作業區)
摘要:2010年油田公司開展能效水平對標活動,對企業內部能效指標進行對比分析,確定標桿。采油三廠把集輸作業區官一聯合站確定為能效水平對標單位。本文論述了采油三廠實施對標管理的辦法,重點論述官一聯合站實施對標管理,實現了工藝優化節能、技術節能、管理節能和理念節能,創建出節能型聯合站,為其他單位指明了途徑和方法,對采油三廠“創建節能節水型企業”具有重要意義。
關鍵詞:能效水平對標對標管理節能 節能型聯合站
官一聯合站是1座原油處理、原油穩定、原油外輸、摻水外供、污水處理外供,以及輕烴回收等為 一體 的綜 合性聯 合站 ,始 建于 1975 年 10 月 ,1996年底改擴建。它承擔作業三區的系統來液處理、摻水供給任務;承擔作業三區、四區、五區、六區原油穩定、原油外輸、輕烴回收任務;承擔污水處理,為作業三區的1個區塊提供注水。
該站分為原油脫水系統、外輸系統、摻水系統、熱力系統、污水處理系統,以及注水系統等6個系統,管理著機泵設備 98臺、加熱爐 9臺,設備總 功 率 約 3500kW, 日 均 耗 電 量 約 1.92 × 104kWh,年發生電費約 520萬元,占聯合站總成本的69%。
所謂“對標”就是對比標桿找差距。推行對標管理,就是要把企業目光緊緊盯住業界最好水平,明確自身與業界的差距,從而指明工作的總體方向。標桿除了業界最好的水平外,還可以將企業最好的水平作為內部標桿,通過與自身相比較,增強自信,不斷超越,從而能更有效地推動企業向業界最好水平靠齊。對標管理分為內部對標、競爭性對標、行業或功能對標、類屬或程序對標。
2010年,遵循先易后難、循序漸進的原則,油田公司全面啟動對標工作,集輸作業區官一聯合站被確定為采油三廠能效水平對標單位。為開展好能效水平對標活動,采油三廠采取了以下措施:
首先,建立組織機構,成立能效對標活動領導小組,下設能效對標活動辦公室。
第二,完善對標基礎,強化能源消耗統計與分析,完善計量系統,配齊、配全計量器具。
第三,科學制定方案,工藝、電管、設備等單位制定切實可行的對標改進方案和實施進度計劃。
第四,開展對標實踐,作業區綜合工藝、電管、設備等單位制定的改進方案和實施進度計劃,將改進指標的措施和對標指標目標值分解落實到相關崗位。
第五,加強對標指導,能效水平對標工作辦公室對在能效水平活動中遇到的問題,加強指導和檢查,定期召開能效對標工作總結會。
1)指標分解,落實到班組和人頭上。認真搞好指標分解工作,把指標作為考核班站的重要依據,細化指標,分解到班站,指標控制責任落實到人頭,做到人人有壓力,身上擔指標。
2)完成指標,實施全過程監控。完成指標進行動態控制,落實到生產經營全過程中。一是對主要能耗設備深入分析,找出問題,制定措施。二是建立系統核算法,以系統核算為單元,每天發生的費用有記錄,每月發生的詳細分析,未發生的按照月度倒排運行計劃,找準下步潛力,制定控制措施。
3)全員參與,為能效對標獻計獻策。開展全員參與節能降耗的形勢教育,強化全員節約意識,結合能耗對標活動,實施“我為節能獻一計”合理化建議活動,做好群眾性節能降耗。
4)做好設備能耗監控工作。運行設備實施有效的能耗檢測,確保設備高效運行。能耗監控分兩個層次進行,一是官一聯自身對輸油、摻水、脫水、污水外輸、注水泵進行節能檢測;二是上級部門檢測機泵、加熱爐等設備。對不合格的設備,及時整改,保證其效率在節能指標范圍內。
5)結合對標活動,完善各類能耗計量報表。在全站范圍內實行了崗位能耗報表的填寫,員工每天錄取各系統電量、處理量,進行單耗計算;同時錄取變頻設備的運行頻率,低效區內及時調整機泵工況。
2.1實現工藝優化節能
2.1.1優化設備運行
根據摻水量變化,運行功率小的摻水泵,使設備 達 在 最 佳 工 況 點 運 行 。 摻 水 量 由 130m3/h 降 到100m3/h,官一聯摻水泵由 1#(DG150-45×6,電動機功率 160kW)倒運 4#(DG100-60×4 ,電動機功率 110kW),運行電流由 180A下降至150A,實現了節電。
2.1.2優化工藝參數
降低分離器控制壓力,提高脫氣量,天然氣多發電。在用分離器 3 臺,1#分離器承擔官三區塊油井來液量的處理,日處理液量 1200m3,分離器壓力 0.24MPa;2#分 離 器 承 擔 官四、官八、官 195 區塊油井來液量的處理,日處理液量 3500m3,分離器壓力 0.3MPa。
官一聯根據目前的工藝流程,將官四、官八2座計量站的來液倒進 1#分離器。調整后 1#分離器日處 理液量近 2000m3,分 離 器 壓 力 0.24MPa,未升高;2#分離器壓力由 0.3MPa 降到 0.26MPa,調整后多分離天然氣量 200m3/d。
2.1.3設備選型改造
1)外 輸 泵 、 摻 水 泵 改 型 。 1#外 輸 泵(KDY100-50 × 4, 電 動 機 90kW)更 換 為DY150-45A×2 配套電動機 (55kW),外輸單耗降低了 0.02kWh/m3;2#摻水泵 (DY180-60×2, 電動機 160kW)更 換 為 DG120-50 × 5 電 動 機 (132 kW),摻水單耗降低了 0.05kWh/m3。
2)應用 S11 型變壓器。S11 型變壓器的特點是空載電流小,空載損耗和負載損耗低,無功損耗小。油站、污水站將原有S7系列 4臺高耗能型變壓器更換為 S11節能型變壓器,變壓器自身損耗降低40%。
2.2依托技術應用,實現技術節能
2.2.1變頻技術
變頻調速器的頻率依據輸入電信號的強弱而改變,而電動機轉速隨之增減,電動機消耗的功率與轉速的立方成正比。當流量(或壓力)減小時,轉速降低,而相應消耗的功率成倍下降,從而達到很好的節電效果。變頻器在官一聯應用廣泛,正常連續運行7臺,包括外輸泵、摻水泵、原油脫水泵、原油塔底提升泵、污水提升泵、污水外供泵,以及注水泵,正常運行區間 20~45Hz,實現了節能。
2.2.2換熱技術
為了更好地利用能量,增加了1臺摻水換熱器,原來的摻水換熱器調整為與外輸原油換熱,換熱器重新布局為:一次換熱(原油與原穩油換熱);二次換熱 (原油與外輸油換熱);三次換熱(原油與摻水換熱)。官一聯脫水系統換熱器改造后,不僅降低了好油進罐溫度,提高了儲罐的安全性能,而且加熱爐日節省燃氣量 1700m3。
2.2.3天然氣發電技術
官一聯將零散的天然氣用于發電,既避免了資源浪費、污染環境,又提高了經濟效益。通過分離器降低控制壓力,提高脫氣量;應用摻水換熱器,優化摻水、外輸加熱參數,提高加熱爐效率。新增2臺天燃氣發電機組,用加熱爐節省的天然氣多發電。
2.3管理節能
加強日常管理,全員參與,培養員工的節電意識,減少非生產性用電,主要體現在下述兩個方面:
1)推廣綠色照明工程 ,站內路燈更換為節能燈,泵房、值班室也全部使用節能燈。另外,塔燈、路燈、根據天氣狀況,調整照明強度和開關時間。
2)辦公室內電腦使用節電模式,下班后關閉飲水機、電腦等用電設備,杜絕電能浪費。
2.4理念節能
更新理念,打破原有的觀念,在安全生產的前提下,實現節電。
1)3月份,針對晝夜溫差較大的特點,對采暖系統進行間歇運行,上半個月,取得明顯的節能效果;根據參數變化,結合季節特點,夏季停運摻水爐、外輸爐,節省天然氣。
2)結合實際生產,將間歇運行設備谷時啟運,底水泵、污水泵等設備采取錯峰就谷啟運;將原來一直在峰值做的工作安排到谷值、平值去做,如焊接、加熱爐吹灰等工作。
2010 年,采 油 三廠確 定 的對 標 考核指 標 為8.832kg 標 煤 /t,官一聯 通 過 對 標 管 理 , 當 年 完 成 指標 , 達 到 6.401kg 標 煤/t, 2011 年 降 到 5.479kg 標煤/t。
官一聯實施對標管理,天然氣發電量連續上升 : 2009 年 為 481.38 × 104kWh, 2010 年 為587.23× 104kWh, 2011 年 為 614.04× 104kWh; 系統輸油、摻水、污水處理、注水,以及加熱等單耗連續下降,實施內部對標,已建設成節能型聯合站。
DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2013.004.019
收稿日期:(2012-12-05)
第一作者簡介:陳金盛,工程師,2002年畢業于中央黨校函授學院 (經濟管理專業),從事集輸地面工藝管理,E-mail:ChenJSheng12@Petrochina. com.cn ,地址:河北省滄縣舊州鎮采油三廠集輸作業區,061035。