李國驍,盧麗萍
(重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶 401221)
重慶市映天輝氯堿化工有限公司位于重慶長壽化工園區,周邊鹽鹵資源豐富。2009年9月正式建成投產開車,產能規模為10萬t/a燒堿。裝置建成初期,制堿主要采用工業原鹽,成本居高不下,2011年,面對國內的經濟形勢和川渝周邊企業較大的競爭,引入了瑞士EVATHERM公司設計的MVR淡鹽水蒸發工藝。
鹽水系統工藝流程示意圖見圖1。

圖1 鹽水系統工藝流程示意圖
管輸鹵水至鹵水池,鹵水直接在一次鹽水進行精制,合格的一次精鹽水進入過濾鹽水貯槽,然后送往電解工段二次精制和電解。出槽淡鹽水約90 m3/h,經脫氯后,送往鹽水工段,6 m3淡鹽水直接進入淡鹽水中間槽,84 m3淡鹽水去膜法除硝脫硫酸根后,再進入淡鹽水中間槽(MVR淡鹽水蒸發要求進水硫酸鈉小于7.6 g/L)。混合后,送往淡鹽水蒸發裝置進行蒸發濃縮至310 g/L,然后,送往過濾精鹽水貯槽。
正常控制濃鹽水板換出口溫度為50℃時,在線濃鹽水密度一般控制為1.187 kg/L,鹽水中氯化鈉含量為319 g/L。系統運行約二個月,濃鹽水與冷凝水換熱的換熱器、濃鹽水泵停車后再開,頻繁出現堵塞現象,同時,濃鹽水濃度持續出現下降趨勢;此時,在50℃時,濃鹽水的密度控制已經達到了1.2 kg/L,對應的鹽水氯化鈉含量應大于320 g/L,而人工分析發現濃度只有270~280 g/L。淡鹽水裝置不得不多次停車,清洗換熱器及清理堵塞的管道。
在經過分析和排查后發現,開車初期由于經驗不足,對進入淡鹽水蒸發的鹽水硫酸鈉監控缺失,大量的硫酸鈉進入淡鹽水蒸發系統,由于同離子效應影響,密度監測方式不能反映鹽水中氯化鈉含量,而又對人工分析結果重視不足導致出現上述一系列問題出現。在確認問題后,立即提升進入膜法除硝的水量,將膜法除硝能力優化提升至130%運行。在對整個膜法除硝系統的能力進行評估后,發現除硝能力存在較大不足,為此,投入約四百萬元對除硝系統進行擴能改造。
一次鹽水精制裝置采用預處理加HVM膜工藝,設計使用精制鹽,預處理鎂離子能力為250×10-6以內,裝置運行穩定。在MVR淡鹽水蒸發投入運行后,裝置實現全鹵制堿,但由于鹵水中鈣鎂含量較高,全年鈣含量平均為1 300×10-6左右,鎂含量為500×10-6左右,頻繁出現無法繼續運行的情況。預處理長期在反渾中運行,預處理出口鎂含量為300×10-6左右、鈣含量約1 100×10-6。后反應槽加碳酸鈉后產生的鈣泥量大,由于后反應槽排泥口設計在出水管道上,無收集和緩沖功能,又不能持續排泥,導致進入進液高位槽鹽水鹽泥含量高,大量鹽泥后移直接進入HVM膜,HVM膜持續在較高的膜壓下運行,酸洗頻繁。對此采取了以下措施:
(1)在鹵水池加入氫氧化鈉,控制鹵水pH值為10左右,再通過鹵水池的沉降,鹵水中鎂離子含量一度降到100×10-6左右,但考慮到長期向鹵水池投加氫氧化鈉,大量鹽泥沉積在鹵水池,影響鹵水池的儲備能力及鹵水池的鹽泥清理難度大,停止了該操作方式。
(2)延長鹽水在預處理的停留時間。主要措施為降低預處理鹽水處理量,當鹽水產量控制在約40 m3/h以內時,預處理明顯變清澈,不再返渾,鎂離子含量明顯下降到60×10-6左右。但由于鹽水產量不足,該方式明顯無法適應滿負荷生產的需求。
(3)增大內循環,利用部分鹽水循環,強化預處理、HVM膜排泥。預處理循環量控制在130 m3/h左右,預處理上下排泥每天各控制在8~10次;HVM過濾時間由1 800 s,循環5次,排渣時間為3 s,調整為運行1 000 s,循環3次,排渣10 s。同時增加2臺板框壓濾機。
在采取了一系列措施后,精鹽水產量能夠穩定在70~80 m3/h,結合MVR淡鹽水蒸發濃鹽水產量60 m3/h,整個鹽水系統滿足電解滿負荷運行。HVM膜的運行周期由運行3天酸洗1次延長至約10天酸洗1次。最終達到了穩定生產,鹽水產量達到需求。
裝置設計按15萬t/a燒堿產能配置淡鹽水處理能力為135 m3/h,運行負荷為50%~100%。目前,主裝置產能10萬t/a,滿負荷淡鹽水產量約為90 m3/h。淡鹽水蒸發裝置于2011年12月建成投運,全年運行正常,連續運轉超過8 000 h。受電解低負荷影響,淡鹽水蒸發裝置連續運行電費較高,同時,淡鹽水裝置無法在低于50%負荷下運行,為此,利用淡鹽水貯槽的儲備能力,采用錯峰方式運行淡鹽水蒸發裝置,即在電價較高的峰段,停淡鹽水裝置,在電價較低的平段和谷段,開至滿負荷運行。停車期間,淡鹽水裝置使用蒸汽保溫(蒸汽使用量約為150 kg/h),控制降膜蒸發器、升膜蒸發器溫度約為100℃。采用錯峰方式運行,全年節約電費約二十余萬元。
在淡鹽水蒸發過程中,每蒸發1 m3的淡鹽水會產生約0.45 m3的冷凝水,年產10萬t燒堿,全鹵制堿,淡鹽水蒸發產生冷凝水約為三十二萬立方米。在回收熱量后,該水質量較好,電導率在10 μs/cm內。運行初期,由于收集和使用的配套設備不完善,優質的冷凝水基本外排,造成浪費,經過對水質以及冷凝水的工藝參數分析后,啟動了對冷凝水的回收利用方案,將節約成本一百二十余萬元。主要作為以下幾方面使用:作為脫鹽水的原水使用;直接作為螯合樹脂塔再生用水;作為循環水補水;含鹽較高的冷凝配制碳酸鈉、三氯化鐵等精制劑。
15萬t/a全鹵制堿項目的實施及輔助裝置的擴能改造累計投入四千余萬元,從項目啟動到后期配套改造到運行穩定,持續多月。在建過程中,需關注鹵水質量及原有鹽水裝置的工藝配置技術整合;在運行時,要重視SS在鹽水系統富集,易使螯合樹脂板結,影響螯合樹脂塔再生,重金屬離子在鹽水富集影響樹脂再生等問題。新技術從調試到消化,從單系統驗收完成到整個鹽水系統運行正常耗時6個月。全年用鹵比達到97%以上,淡鹽水能耗均在設計范圍內,每蒸發出1 m3冷凝水,耗電約38 kW·h,運行12個月后與工業鹽相比,全年累計降低綜合成本一千五百余萬元。項目總體很成功,MVR淡鹽水蒸發技術值得離子膜制堿企業廣泛推廣應用。