張紅霞
(唐山三友氯堿有限責任公司,河北 唐山 063305)
唐山三友氯堿有限責任公司原有30萬t/a燒堿產能,2011年啟動了10萬t/a燒堿裝置擴建項目,并于2012年3月19日投產,一年多來,裝置運行平穩。此套裝置在設計中吸取此前裝置的經驗教訓,為提高裝置的自動化水平,對擴建燒堿裝置設計進行了優化。
一次鹽水系統依托原HVM膜過濾系統增加部分膜組件實現產能增加;二次鹽水工序采用螯合樹脂塔三塔工藝流程;電解工序采用旭化成零極距自然循環電解槽,單臺176組單元槽,安裝槽間隔離器C-DCDS以及極化整流器,保護電解槽免受反向電流沖擊;氯氣處理采用洗滌、冷卻、濃硫酸干燥、透平機壓縮。其中,濃硫酸干燥采用組合塔工藝;氫氣處理采用洗滌、冷卻、液化式氫氣壓縮機壓縮;氯化氫合成采用二合一式副產蒸汽合成爐,單臺生產能力達到150 t/a。
成品堿罐3D-330與廢堿罐3D-290相鄰,但3D-290、3P-294長期處于閑置狀態。為充分利用設備,采取了以下措施。
(1)將3P-294與3P-334的進出口連接,使之互為備用泵。
(2)增加管線到廢氯氣吸收堿液循環罐,充分將電解槽檢修時排放的堿液及洗槽水回收利用。
(3)增加管線到蒸發固堿,可根據需要濃縮回收廢堿。
(4)將3D-290與3D-330聯通,可按需要將燒堿部分補充至3D-290,調整堿液濃度。聯通情況見圖1。

圖1 聯通情況示意圖
該公司原有1套廢氯氣處理系統,存在的主要問題是自動化程度不夠,事故狀態下需要手工操作,主要在以下方面進行了改進。
(1)該吸收裝置原為一級廢氯氣吸收塔3T-510、二級廢氯氣吸收塔3T-520二級串聯設計,為了實現單塔檢修時不影響生產,增加了部分管道閥門,可以實現二塔串聯、并聯切換,見圖2。

圖2 二塔串聯情況示意圖
(2)3V-510A/B一級堿液循環罐、3V-520A/B二級堿液循環罐各互為備用。當次鈉濃度合格時,需倒罐操作,尤其是在事故等緊急狀態時,操作工去現場操作不及時也不安全,通過增加部分自動閥,實現DCS自動倒罐。
(3)由于風機在三樓,事故狀態下不便于及時開啟,通過在DCS上增加風機遠程啟動,可以確保廢氯氣吸收系統的安全運行。
該公司純水管網壓力為0.45~0.70 MPa,純水進入3D-340純水罐及3V-709純水罐,分別供應電解工序電解槽補水及合成工序合成爐副產蒸汽。在設計中,將純水總管與各純水泵出口連接,增加高密封球閥及止回閥,在供水泵同時出現問題時,切換閥門,利用管網壓力為電解槽及合成爐供水。在開車初期,曾發生過因合成爐供水泵P-709A/B軸承出現不同程度缺陷造成蒸汽爐停水的情況,通過及時倒換閥門,確保了生產穩定,避免了系統大幅波動。工藝流程見圖3。

圖3 純水管網優化改造示意圖
氯化氫下游用戶主要為PVC、三氯氫硅、有機硅等,任一用戶的生產波動都會導致氯化氫主管壓力波動,進而影響進爐氫氣、氯氣流量及氯化氫純度,帶來安全隱患。為此,設計增加了1套氯化氫主管穩壓裝置,安裝1套氯化氫吸收系統,包括二級降膜吸收、一級填料吸收、引風系統、流量計及調節閥串級控制系統,吸收氯化氫范圍可達500~3 000 Nm3/h。工藝流程示意圖見圖4。

圖4 氯化氫主管穩壓裝置示意圖
廢氯氣吸收塔需定期配置14%~16%堿液用于事故氯氣吸收,利用生產水系統管網壓力與外供燒堿管網壓力,安裝調節閥及流量計,將3FCV-5330和3FCV-5331設定串級即可實現自動配堿。工藝流程示意圖見圖5。

圖5 自動配堿工藝流程示意圖
冷凝酸由于質量不穩定,含雜質多,只能作為廢酸出售。通過增加1條管線送往電解脫氯工序,代替高純鹽酸用于脫氯塔脫氯,另增加管線送往鹽水用于凱膜酸洗,每年可節約高純鹽酸約一千五百噸。
上述設計優化投入不大,但提高了自動化水平,降低了勞動強度,帶來了一定的經濟效益。在項目設計之初,需要進行周密的設計審查,在施工過程中,將措施落實到位,有利于后續的生產穩定、減少非必要的檢修任務,降低生產勞動強度。