張艷紅
(遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)
某發(fā)電公司中速磨煤機于2010年5月20日投入運行,于2011年4月在檢修中發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)噴嘴斷裂,至發(fā)現(xiàn)斷裂之日,累計運行約6 000 h。
中速磨煤機型號為 ZGM133G,標(biāo)定出力為95.8 t/h,磨煤機最大出力入口一次風(fēng)量為41.3 kg/s,一次風(fēng)溫度約為280℃。電動機功率為1 000 kW,轉(zhuǎn)速為991 r/min。
中速磨煤機旋轉(zhuǎn)噴嘴縱剖面結(jié)構(gòu)圖 (見圖1)中,涂黃色的部分是旋轉(zhuǎn)噴嘴輪環(huán),涂紅色的部分是導(dǎo)葉,旋轉(zhuǎn)噴嘴輪環(huán)內(nèi)徑約3 540 mm,外徑(包括導(dǎo)葉)為3 980 mm,輪環(huán)外弧一周等距離分布38片導(dǎo)葉。噴嘴軸向長約400 mm,最薄處壁厚為30 mm。旋轉(zhuǎn)噴嘴材質(zhì)為ZG50Mn2。
旋轉(zhuǎn)噴嘴輪環(huán)上部通過螺絲與磨環(huán)托盤固定為一體,工作時隨磨環(huán)托盤一同旋轉(zhuǎn),磨環(huán)轉(zhuǎn)速為22.3 r/min,旋轉(zhuǎn)噴嘴工作溫度約為280℃。
磨煤機旋轉(zhuǎn)噴嘴斷裂于2個導(dǎo)葉之間,斷口沿噴嘴軸向分布,上部緊貼著一個導(dǎo)葉的上端,下部將相鄰導(dǎo)葉下端撕掉一部分 (見圖2~圖4)。

圖1 旋轉(zhuǎn)噴嘴結(jié)構(gòu)圖
斷口結(jié)構(gòu)圖如圖5~圖7所示,由于斷裂后斷口在室外大氣中放置較長時間,斷口表面大部分被氧化呈鐵銹色,但斷口清洗后,部分區(qū)域被氧化呈黑灰色,如圖5所示;在斷口的內(nèi)弧側(cè)邊緣,尤其是2個90°拐彎處可見明顯的舊裂紋痕跡,其表面呈藍色,如圖6所示,舊裂紋表面呈藍色應(yīng)該是在工作溫度 (280℃)下開裂后金屬表面的氧化色。在斷口的另一側(cè) (見圖7中的A處)可見鑄造疏松缺陷,B處未見明顯的材料鑄造缺陷。
在圖7中的A處沿上下方向垂直于斷口表面切開后,切面上可見大面積的鑄造疏松缺陷,如圖8所示。





斷口宏觀特征表明:裂紋起源于旋轉(zhuǎn)噴嘴內(nèi)弧側(cè),由內(nèi)弧側(cè)向外弧側(cè)發(fā)展,最后斷裂區(qū)域在外弧側(cè)2個導(dǎo)葉端部。斷口上斷面粗糙,舊裂紋區(qū)域較小,無剪切斷裂區(qū),斷口屬于脆性斷裂[1]。


在斷口附近取樣進行化學(xué)成分分析,試驗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 4336—2002,儀器型號為DV-6。
化學(xué)成分分析結(jié)果如表1所示,其中除含C量略超過標(biāo)準(zhǔn)要求外,其它合金元素含量均符合JB/T 6402—2006《大型低合金鋼鑄件》要求。

表1 化學(xué)成分分析結(jié)果 %
對圖8所示斷面進行金相檢驗,拋光后未腐蝕鑄造疏松缺陷如圖9所示,疏松之間形成裂紋。腐蝕后在鑄造疏松附近可見裂紋狀缺陷,如圖10所示,疏松邊界可見明顯的脫碳層,如圖11所示。在斷口附近垂直于斷面取樣進行金相檢驗,斷口附近可見微裂紋,如圖12~圖13所示,基體組織為珠光體加鐵素體,晶粒粗大,大于1級。基體組織中可見微裂紋,如圖14~圖15所示。

圖9 拋光后未腐蝕鑄造疏松缺陷






圖15 基體組織中微裂紋
金相檢驗結(jié)果表明:基體組織晶粒粗大,斷口附近及鑄造疏松缺陷附近的基體上存在微裂紋,鑄造疏松邊界存在脫碳現(xiàn)象,金相組織有過燒特征。
在斷裂的旋轉(zhuǎn)噴嘴上取3組試樣進行常溫拉伸試驗。1組試樣在斷口附近,另2組試樣分別距斷口250 mm及500 mm,試樣長度方向沿旋轉(zhuǎn)噴嘴周向。
常溫拉伸試驗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為 GB/T 228—2002,儀器型號為CSS-1120。試驗結(jié)果如表2所示。比較可見,旋轉(zhuǎn)噴嘴材質(zhì)抗拉強度及屈服強度均低于標(biāo)準(zhǔn)下限,延伸率及斷面收縮率遠低于標(biāo)準(zhǔn)下限,材質(zhì)性能不合格。

表2 旋轉(zhuǎn)噴嘴材質(zhì)力學(xué)性能檢測結(jié)果
旋轉(zhuǎn)噴嘴材質(zhì)為ZG50Mn2,該鋼含C量較高(0.45% ~0.55%),含Mn量為1.5% ~1.8%,具有較高的強度,適用于高強度零件,如齒輪、齒輪緣等。
ZG50Mn2熱處理工藝為正火加回火,正火處理溫度在Ac3以上30~50℃,加熱一段時間后空冷處理,可以消除鑄鋼的鑄態(tài)組織,提高鑄鋼的強度和韌度。由于正火空冷,冷卻速度較快,容易產(chǎn)生應(yīng)力,所以正火后可通過回火處理消除應(yīng)力。當(dāng)正火溫度低于Ac3時,存在殘留鑄態(tài)組織,鑄件的性能得不到改善;若正火溫度偏高,奧氏體晶粒粗大,冷卻后重復(fù)出現(xiàn)魏氏組織也會使鑄件性能惡化,因此應(yīng)嚴(yán)格控制熱處理溫度。ZG50Mn2鑄造工藝較難控制,容易出現(xiàn)鑄造缺陷,且該鋼具有熱脆敏感性,若熱處理工藝控制不當(dāng)易產(chǎn)生過燒組織。各項試驗分析結(jié)果如下。
a. 化學(xué)成分檢驗結(jié)果:該旋轉(zhuǎn)噴嘴化學(xué)成分中含C量高于標(biāo)準(zhǔn)上限。
b. 斷口宏觀檢驗結(jié)果:斷口粗糙,斷口上舊裂紋區(qū)域 (裂紋疲勞擴展區(qū))很小,無剪切斷裂區(qū)域,斷口屬于快速脆性斷裂。斷面上存在鑄造缺陷 (鑄造疏松或縮孔),鑄造缺陷的存在大大降低了構(gòu)件抵抗裂紋形成及擴展的能力。
c. 金相檢驗結(jié)果:基體組織晶粒粗大,晶粒度大于1級,斷口附近及鑄造疏松缺陷附近的基體上存在微裂紋,鑄造疏松邊界存在脫碳現(xiàn)象,金相組織有過燒特征。
d. 機械性能檢驗結(jié)果:與JB/T 6402—2006標(biāo)準(zhǔn)中ZG50Mn2相比,屈服強度及抗拉強度均低于標(biāo)準(zhǔn)下限,延伸率及斷面收縮率遠低于標(biāo)準(zhǔn)下限。
以上各項檢驗結(jié)果表明,該旋轉(zhuǎn)噴嘴鑄造質(zhì)量不合格,局部存在鑄造疏松及微裂紋,且熱處理工藝控制不當(dāng),產(chǎn)生過燒組織,從而導(dǎo)致其強度較低,韌性極差,機械性能不合格。
中速磨煤機旋轉(zhuǎn)噴嘴在運行中其周向承受的拉應(yīng)力有3部分,一是由于噴嘴旋轉(zhuǎn)的離心力所產(chǎn)生的拉應(yīng)力,該應(yīng)力在旋轉(zhuǎn)噴嘴輪環(huán)厚度上分布規(guī)律是內(nèi)弧側(cè)高于外弧側(cè);二是由于旋轉(zhuǎn)噴嘴內(nèi)、外弧溫差 (外弧工作溫度約為280℃,內(nèi)弧接近室溫)產(chǎn)生的熱應(yīng)力,熱應(yīng)力作用在旋轉(zhuǎn)噴嘴輪環(huán)內(nèi)弧側(cè)是拉應(yīng)力,外弧側(cè)是壓應(yīng)力;三是當(dāng)磨煤機中的異物,如石塊、木塊等剛好擠在旋轉(zhuǎn)噴嘴導(dǎo)葉與靜葉之間,使其旋轉(zhuǎn)受阻時,旋轉(zhuǎn)噴嘴周向?qū)⑼蝗划a(chǎn)生一個較大的附加應(yīng)力,當(dāng)異物被擠碎或碾除之后,附加應(yīng)力消失,該應(yīng)力在旋轉(zhuǎn)噴嘴輪環(huán)厚度上視為均勻分布。上述3種應(yīng)力疊加在一起,旋轉(zhuǎn)噴嘴輪環(huán)內(nèi)弧側(cè)應(yīng)力大于外弧側(cè),當(dāng)內(nèi)弧側(cè)應(yīng)力達到某一值時,在旋轉(zhuǎn)噴嘴內(nèi)弧側(cè)周向強度較弱部位將形成裂紋,裂紋不斷疲勞擴展,當(dāng)擴展到某一臨界尺寸后引發(fā)瞬時斷裂。斷口上的斷裂特征與應(yīng)力分析結(jié)果一致。由于該旋轉(zhuǎn)噴嘴強度較低、韌性較差,且局部存在鑄造缺陷 (鑄造疏松及微裂紋),其抵抗裂紋形成及裂紋擴展能力較差。旋轉(zhuǎn)噴嘴材質(zhì)不合格是引發(fā)其早期脆性斷裂的主要原因。
上述3種應(yīng)力中前2種應(yīng)力是穩(wěn)定的,只要磨煤機運行,應(yīng)力就存在。第3種應(yīng)力是偶發(fā)的,正常工況下不應(yīng)存在,但該應(yīng)力一旦產(chǎn)生,其峰值較高,對旋轉(zhuǎn)噴嘴的破壞性較大,因此運行中應(yīng)保持磨煤機中物料清潔,盡量避免產(chǎn)生該應(yīng)力。
a. 旋轉(zhuǎn)噴嘴斷口特征屬于脆性斷裂。
b. 引發(fā)旋轉(zhuǎn)噴嘴脆性斷裂的主要原因是該ZG50Mn2材質(zhì)不合格,鑄造時存在鑄造缺陷,且熱處理工藝不當(dāng),產(chǎn)生過燒組織,鑄件材質(zhì)強度較低且韌性較差,其抵抗裂紋形成及擴展能力較差。
c. 磨煤機內(nèi)應(yīng)保持物料清潔,不應(yīng)存在石塊、木塊等異物,防止異物卡在動葉與靜葉之間,從而引發(fā)較大的附加應(yīng)力。
[1] 吳連生.失效分析技術(shù) [M].四川:四川科學(xué)技術(shù)出版社,1985.