桂家章,梁 興
(南昌工程學院,南昌 330099)
自19世紀后期第一例水力機械空蝕現象被發現以來,國內外學者投入了大量的時間和精力,從多相流體力學、材料力學到葉輪設計、加工工藝、材料應用,從理論分析到試驗研究,多學科交叉研究,雖然取得了一定成果,但仍然存在一定的問題。目前,水輪機空蝕的機理基本明確,即在水溫基本不變時,當流體內部壓力降低到某一臨界點后,流體將汽化進而形成空穴;當由于水輪機內部流場變化劇烈,空穴會在極短的時間內潰滅,形成高達數百MPa的壓力波沖擊到葉片上,導致水輪機振動加劇、效率降低,甚至會使葉片塑性變形、材料脫落,在葉片表面上留下點狀、孔狀、蜂窩狀痕跡[1-7]。
但是,水輪機空蝕誘因較復雜,不僅涉及水力因素(水質、流速等)、機械因素(水輪機設計、轉輪材料等),還與水輪機工作狀態、水電站布置情況以及工作環境等有密切關系,不同水電站水輪機的空蝕誘因往往不盡相同,相同電站不同機組的空蝕原因也可能不同,這無疑增加了空蝕預測及防范的困難。本文以南方某水電站為例,利用cordon法預測空蝕破壞量,并與電站實際做比較,進而分解cordon法,探討該電站空蝕誘因,因地制宜地制訂抗空蝕措施,獲得良好的抗空蝕效果,為水電站設計、修護及技術改造提供具有實用性的借鑒意見。
南方某水電站共兩臺機組,總裝機容量 10MW,水輪機型號為HL220-LJ-380,單機設計流量112.0m3/s,設計水頭51.0m,最大水頭55.2m。水電站運行后,在2005年大修中發現,1號機組葉片背面出現蜂窩狀凹坑,面積20cm×12cm,最深達8mm(如圖1所示),轉輪其他部位也有輕微空蝕痕跡,同時,在設計工況下運行時,機組效率比設計效率也有所降低。顯然,該電站水輪機有空蝕現象發生。
目前預測空蝕破壞的方法相對較少,而且幾乎都是經驗性的公式。本文采用cordon法。它是通過綜合比較北美748臺水輪機實測空化特性而獲得預測水輪機空蝕失重量的經驗公式。水輪機運行八千小時后葉片失重量W(kg),可按式(1)計算。

圖1 空蝕痕跡

式中:
K1——水輪機空化強度系數;
d——轉輪喉徑,m;
水輪機空化強度系數K1,可按式(2)計算:

其中:

式中:
n——空化強度系數K1的影響指數;
v——機組平均流速,m/s;
b——轉輪葉片數;
Cf——機組負荷利用系數;
Sa——水輪機的淹沒深度,m;
R1——水輪機材料系數;
B——當地大氣壓力,m。
依據公式(1)、(2)、(3),結合電站實際參數,可預估水輪機1年內失重為162.6kg,而2009年內水輪機實際失重為150kg,兩者誤差僅12.6kg(見表1)。因此,采用cordon法預估水輪機空蝕破壞不僅可行也可信。
由于cordon法較好地預測了該電站的空蝕破壞情況,因此可通過分解cordon法分析該電站的空蝕誘因。由cordon法可知,影響空化系數K1的主要因素是:平均流速、葉片數、負荷利用系數、淹沒深度、材料系數和當地大氣壓。排除水輪機設計因素(平均流速、葉片數等)和當地氣壓等不可變因素之外,該電站空蝕的影響因素如下:

表1 水輪機空蝕失重損失預測對比表
(1)轉輪材料。該電站轉輪采用ZG45碳鋼鑄造,ZG45碳鋼韌性和塑性較好,便于鑄造,但是材質較軟。在cordon法中,ZG45碳鋼的材料系數僅為2.8,比不銹鋼的材料系數 4.5或碳鋼表面加不銹鋼堆焊層的材料系數3.8小一些。顯然,ZG45碳鋼抗空蝕性能較差。這是水輪機空蝕嚴重的一個重要原因。
(2)下游淹沒深度。空蝕發生的必要條件就是水輪機過流流體壓力較低,引發空穴產生。水力機組運行時的實際吸出高度直接影響著過流流體壓力,而吸出高度又與下游尾水位的淹沒深度密切相關。研究表明[1],吸出高度較大時,水輪機發生空蝕的幾率也將增大。本文所研究的電站允許吸出高度為0.75m,而在電站的運行中,實際吸出高度均值為 0.86m,最高達到1.02m。過高的吸出高度也是誘發該電站水輪機空蝕的原因之一。
(3)負荷利用系數。水輪機滿負荷運行時間與全年正常運行時間之比為負荷利用系數,它也能反應機組出力對空化空蝕的影響。研究表明[1,3],長期運行的水輪機其空化特性最優的負荷范圍約為滿負荷的75%,過高或過低的負荷利用系數都將導致水輪機葉片空蝕幾率增大。
針對上述空蝕誘發因素,可采用如下有針對性的抗空蝕措施:
(1)制訂合理的運行方案,減小吸出高度。根據電站當地水文水質條件,以季度為單位,基于上下游水位波動情況,在確保發電量的前提下,制訂合理的運行方案,力求降低實際吸出高度,減小 Cf,減小空蝕發生率。
(2)健全檢修制度,及時檢修。雖然此電站轉輪材質較軟,抗空蝕能力差,但基于經濟性考慮不宜直接更換轉輪。因此,健全檢修制度異常重要。在總結電站實際檢修經驗的基礎上,利用cordon法預估空蝕發展過程,合理制訂檢修計劃,及時檢修,定期補焊,不僅可以減少檢修時間,延長轉輪使用壽命,同時也提高了電站經濟效益,保證電站安全運行。
(3)轉輪補焊。對轉輪空蝕部位補焊時,宜選擇新型抗空蝕磨蝕的不銹鋼焊條,比如OCr13Ni4~6Mo不銹鋼焊條,它適用于母材是碳鋼的機械設備,具有易焊接、易加工、抗空蝕性及抗裂性等優點,且已經被應用于國內多個大中型水電站中。
(4)涂層保護。為進一步增強水輪機抗空蝕性能,可對水輪機進行涂層保護。常見的噴涂材料有金屬、合金、陶瓷、塑料等多種類別。噴涂工藝有表面刷涂、堆焊、電鍍等多種方法,近年來還出現火焰噴涂、電弧噴涂、等離子噴涂等方法,比如東川電站就采用電鍍的方法,在水機表面形成了以稀土鉻合金為主的電鍍層硬度高達HV1000,獲得了較好的抗空蝕性能[8-10]。電站可采用電鍍方法。
電站采用上述抗空蝕方法后,2011年空蝕破壞失重量僅60kg,機組空蝕破壞情況得到了明顯改善。
空蝕機理簡單但誘因較多,所采用的抗空蝕措施也千變萬化,效果也有好有壞。因此,總結檢修經驗,采用cordon法研究空蝕機理,明確空蝕誘因,有針對性地選擇抗空蝕措施,對水電站經濟運行和技術改造具有很大的參考價值和指導意義。對已投產電站來說,發展新型抗磨蝕材料、采用高新噴涂工藝是提高水電站經濟運行的有力措施。
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