李 琴,彭銀華,黃志強(qiáng),邱成松,彭 云,趙普春,郭忠良
(1.西南石油大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,成都610500;2.中石化西北油氣田分公司 塔河油田,烏魯木齊830002)
塔河油田是我國最大的古生界碳酸鹽巖整裝油田,油藏埋深度5 300~6 600m,屬于超深碳酸鹽巖巖溶縫——洞型復(fù)合油氣藏,儲層主要為高角度風(fēng)化裂縫和構(gòu)造裂縫、溶蝕孔洞及大型溶洞,基質(zhì)基本不具備儲滲能力,井間連通性差,大多數(shù)井井間不連通,為單井控制的封閉油藏[1-2]。其主力產(chǎn)層主要集中在風(fēng)化殼以下近3 000m內(nèi),油水關(guān)系極其復(fù)雜,原油主要為黏度大于100 000mPa·s(50℃)的稠油[3]。塔河油田的油藏特征、油品特性等因素造成油井生產(chǎn)工藝復(fù)雜,舉升難度大,在生產(chǎn)過程中需從油套環(huán)空摻入稀油來降低原油黏度[4];在地層能量不足時,又需通過注水替油來補(bǔ)充地層能量,提高油井產(chǎn)能。原電泵管柱由于存在3個問題,難以滿足油井摻稀生產(chǎn)和注水替油工藝的需要。
1) 原電泵管柱結(jié)構(gòu)不合理,造成環(huán)空摻入的稀油與稠油混合效果差,造成原油入泵黏度高,增加了電機(jī)載荷,影響電機(jī)使用壽命,縮短檢泵周期。
2) 只能進(jìn)行環(huán)空注水,使得注入水與電纜直接接觸,注入水中的微小懸浮顆粒在高壓作用下,對電纜保護(hù)層及鎧皮形成沖蝕作用,損壞電纜,縮短電纜壽命。
3) 油井進(jìn)行環(huán)空注水時,由于過電纜井口置承壓能力較低,一般不超過15MPa,使得反注水的注水壓力達(dá)不到理想注水壓力,影響油井注水替油效果。
針對以上問題,研制出一種適用于塔河油田稠油開采的電泵井采油注水一體化管柱。該管柱通過提高摻稀混合效果,減低了原油黏度,延長電機(jī)使用壽命;通過實現(xiàn)正注水,避開了注入水與電纜的接觸,避免了注入水對電纜的損壞;同時正注水還可提高注水壓力,提高油井注水效果。
新型電泵井采油注水一體化管柱主要由油管、自主研發(fā)的井下開關(guān)閥、離心泵、電機(jī)、導(dǎo)流罩、篩管和混配器等組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。在原電泵管柱的基礎(chǔ)上,在離心泵上端接入了自主研制的井下開關(guān)閥,用以實現(xiàn)正注水;在電機(jī)外側(cè)安裝了導(dǎo)流罩,并在導(dǎo)流罩下端依次連接混配器、特制篩管、絲堵等,用以提高摻稀混合效果。

圖1 電泵井采油注水一體化管柱及井下開關(guān)閥
塔河油田由于其油藏及原油特性,與常規(guī)油藏相比,要求電泵管柱在生產(chǎn)過程中必須能夠進(jìn)行摻稀生產(chǎn)、注水替油及正循環(huán)洗井3種工藝。研制的新型采油注水一體化管柱可在不動管柱的情況完成以上工藝。
1.2.1 摻稀生產(chǎn)
在進(jìn)行摻稀生產(chǎn)時,井下開關(guān)閥處于上下連通狀態(tài),如圖1b所示。稀油從油套環(huán)空摻入,并與原油一同從篩管進(jìn)入,依次通過混配器和加長型導(dǎo)流罩,進(jìn)入離心泵,實現(xiàn)摻稀混配和稠油舉升。
其中特制篩管長度為9~15m,可保證在摻稀壓力出現(xiàn)波動的情況下,始終保持稠油與稀油之間的接觸面在篩管長度范圍內(nèi),避免了原管柱中離心泵在壓力出現(xiàn)波動時,全部吸入稠油或全部吸入稀油的情況發(fā)生。篩管上部的混配器[5]則可對吸入的稠油和稀油進(jìn)一步進(jìn)行攪拌,提高混合效果,最大程度地降低原油入泵黏度。同時,導(dǎo)流罩減小了電機(jī)周圍流體的過流面積,提高了流體速度,相比原電泵管柱,電機(jī)散熱效果更好,保證了電機(jī)的正常運(yùn)行[6]。
1.2.2 注水替油
在地層能量發(fā)生虧空需要注水時,一體化管柱可采用正注水的方式,即從油管內(nèi)進(jìn)行注水。實施步驟:首先從井口向油管內(nèi)投入專用堵塞器,在堵塞器到位后,再通過油管柱向油管注水;由于堵塞器關(guān)閉了井下開關(guān)閥的向下通道,在注水壓力達(dá)到開關(guān)閥的啟動壓力后,彈簧被壓縮,關(guān)閉套向下移動,閥體上的注水孔打開,使得油管與環(huán)空聯(lián)通,實現(xiàn)正注水,如圖1c所示。
由于新型電泵井一體化管柱采用油管內(nèi)注水,與原管柱從環(huán)空注水相比,注水壓力得到大幅提高,由原來的井口最大壓力15MPa可提高到30MPa以上,更大限度地滿足了底層對注水壓力的要求。另一方面,從管柱內(nèi)進(jìn)行注水還可避開注入水與電纜的接觸,減少注入水對電纜的損壞,提高電纜使用壽命。
1.2.3 正循環(huán)洗井
生產(chǎn)過程中,在發(fā)生稠油上返造成堵泵的情況時,需進(jìn)行正循環(huán)洗井。一體化管柱僅在注水時投入堵塞器,在注水完成后即從管柱中打撈出來,上下通道暢通,可進(jìn)行正循環(huán)洗井作業(yè)。
在調(diào)研分析國內(nèi)外相關(guān)井下工具的基礎(chǔ)上[7-10],自主研制了適用于電潛泵稠油開采的井下開關(guān)閥。井下開關(guān)閥主要由殼體和閥心總成2部分組成。殼體由上下接頭、閥體、密封等組成;閥心總成由堵塞器、關(guān)閉套、彈簧、調(diào)節(jié)螺母等組成,結(jié)構(gòu)如圖2所示。相關(guān)參數(shù)如表1所示,可滿足現(xiàn)場應(yīng)用要求。

圖2 井下開關(guān)閥結(jié)構(gòu)

表1 井下開關(guān)閥參數(shù)
井下開關(guān)閥具有5個特點:
1) 可根據(jù)需要,通過投撈堵塞器選擇性地控制油管柱上、下通道和旁通道,實現(xiàn)1趟管柱完成摻稀生產(chǎn)、正注水及正循環(huán)洗井3種工藝。
2) 堵塞器可直接從井口投入,免去了下鋼絲繩,施工工藝簡單可靠。
3) 調(diào)節(jié)螺母可調(diào)節(jié)彈簧預(yù)緊力,改變井下開關(guān)閥的啟動壓力,適用于不同油井工況。
4) 堵塞器前端設(shè)計了橡膠頭,避免堵塞器下落的沖擊力對關(guān)閉套密封錐面造成損傷。
5) 在進(jìn)行正注水時,堵塞器關(guān)閉了向下通道,阻止注水進(jìn)入離心泵,避免葉輪反轉(zhuǎn)損壞電泵。
混配器是一種提高液體混合效果的井下工具,其結(jié)構(gòu)特點為:中心軸上帶有可轉(zhuǎn)動的葉片,葉片可由井筒內(nèi)流體帶動旋轉(zhuǎn),從而攪拌流體,達(dá)到提高混合效果的目的。流體通過混配器后,混合效果如圖3所示。
由圖3可以看出:在稠油與稀油按照0.4︰0.6比例從混配器左邊摻入后,經(jīng)葉片攪拌,稀油體積分?jǐn)?shù)發(fā)生變化,稀油體積分?jǐn)?shù)由原來的60%增大到70%以上,改善了稀油與稠油的混合效果。

圖3 混配器內(nèi)軸向稀油體積分?jǐn)?shù)云圖
一體化管柱中,篩管[11]按照特定開孔方式和比例設(shè)計,可提高摻稀混合效果、防止因摻稀壓力波動造成稠油入泵。其總長度一般在15~30m,可根據(jù)油井情況下入不同長度篩管。數(shù)值模擬分析結(jié)果如圖4所示。

圖4 篩管稠油稀油體積分?jǐn)?shù)云圖
圖4 中井筒下部深色區(qū)域代表稠油,上部環(huán)空中淺色區(qū)域代表稀油。由圖4可以看出:未安裝篩管時(如圖4a),油管柱中的顏色深度雖有所變淺,但整體變化不大,說明在混合油中稀油所占的體積分?jǐn)?shù)小,稀油與稠油的混合效果較差;安裝篩管后(如圖4b),油管柱中混合物顏色從下至上逐漸變淺,說明稀油體積分?jǐn)?shù)逐漸增加,管柱中稀油體積分?jǐn)?shù)最終達(dá)到65%左右。
以上分析表明:在相同條件下,安裝篩管后管柱中稠油稀油混合效果明顯提高,更有利于降低井筒中稠油黏度。
在對各個關(guān)鍵工具進(jìn)行地面試驗和模擬分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用。使用過程中,未發(fā)生因原油入泵黏度過高引起的故障停機(jī),檢泵周期也由原來的平均379d提高到435d,提高了油井生產(chǎn)效率。注水時,堵塞器投撈順利,實現(xiàn)正注水,且井口壓力有所提高,滿足了注水壓力需要,一體化管柱取得了良好的應(yīng)用效果。
1) 電泵井采油注水一體化管柱實現(xiàn)了在不動管柱的情況下,完成摻稀生產(chǎn)、注水替油、正循環(huán)洗井等工藝,滿足稠油井的實際生產(chǎn)需要。
2) 通過自主研制的井下開關(guān)閥實現(xiàn)了電泵管柱正注水,注水壓力由原來的最高15MPa提高到24MPa以上,滿足了地層對注水壓力不斷增加的要求。同時,正注水避開了注入水對電機(jī)電纜的損壞,增加了電泵機(jī)組的使用壽命,延長了檢泵周期,提高稠油井生產(chǎn)效率。
3) 混配器和特制篩管提高了油井摻稀混配效果,降低了原油入泵黏度,減少了故障停機(jī)次數(shù),延長電泵使用壽命。
4) 該一體化管柱在應(yīng)用過程中也存在一些問題,例如在稠油環(huán)境下,井下開關(guān)閥中關(guān)閉套移動比較困難,造成啟動壓力較地面試驗有所增加等,需要在今后的工作中做進(jìn)一步研究與改進(jìn),以提高應(yīng)用效果。
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