摘 要:澀北氣田作為國內四大主力氣田之一,已成為西氣東輸的重要氣源地,現擁有三甘醇脫水裝置17座。三甘醇脫水裝置良好的脫水性能為氣田的生產提供了有力保障,成為氣田生產的核心設備。隨著氣田的進一步開發(fā),部分脫水裝置出現了三甘醇損耗超標等問題,這些問題給氣田的生產帶來一定困難。通過對脫水裝置各單元運行參數以及脫水后水露點等進行現場測試,進一步摸索了脫水裝置的工作情況,并優(yōu)化運行參數、完善工藝,確保脫水裝置平穩(wěn)、經濟運行。
關鍵詞:三甘醇;裝置指標;天然氣;澀北氣田
澀北氣田在十幾年的生產運行中,三甘醇脫水裝置脫水深度基本能夠滿足生產要求,三甘醇損耗量、燃氣量損耗、裝置故障率低都在經濟運行范圍內。但由于地層水、整體運行壓力等原因,三甘醇脫水裝置出現脫水后天然氣露點不合格、重沸器火筒變形或者穿孔、換熱盤管腐蝕、三甘醇損耗率超標等現象,經過深入分析,對以上問題有一定的認識。
1 三甘醇再生流程
貧三甘醇經套管式氣液換熱器與出塔后的天然氣換熱,貧三甘醇由塔頂部進入吸收塔,由上而下與由下而上的濕天然氣充分接觸,吸收濕天然氣中的部分水分。吸收水分后成為富液的三甘醇溶液在塔底部流出,經甘醇循環(huán)泵進入精餾柱換熱盤管,被蒸汽加熱后進入閃蒸罐,閃蒸分離出溶解在富液中的烴氣體。
甘醇由閃蒸罐底部流出,依次進入TEG機械過濾器和TEG活性炭過濾器。通過TEG機械過濾器除去富甘醇中5μm 以上的固體雜質;通過TEG活性炭過濾器吸附掉富液中的部分重烴及三甘醇再生時的降解物質。過濾器均設有旁通管路,在過濾器更換濾芯時,裝置通過旁通管路繼續(xù)運行。
經過濾后富甘醇進入三甘醇貧-富TEG換熱器,與熱貧甘醇換熱升溫后進入精餾柱。在精餾柱中,通過精餾段、塔頂回流及塔底重沸的綜合作用,使富甘醇中的水分及很小部分烴類分離出塔,塔底重沸溫度為180~188℃。
在重沸器和緩沖罐之間設置有汽提柱,重沸器中的貧甘醇經貧液汽提柱,溢流至三甘醇緩沖罐。在通入汽提氣前,汽提柱內液相(甘醇)和氣相(水蒸汽)之間存在兩相平衡。在通入汽提氣后,大大降低了水蒸汽的分壓,貧甘醇中的水進一步蒸發(fā)出來以滿足新的平衡,從而導致貧甘醇濃度進一步提升。
2 脫水裝置參數評價
2.1 吸收塔
吸收塔壓力在4.0~5.5Mpa、差壓在0.08~0.12 Mpa、溫度在17~28 ℃,主要原因是澀北氣田是集中脫水工藝,各集氣站的外輸氣經過集氣干線匯集到脫水站進行集中脫水。
2.2 重沸器
TEG重沸器采用負壓爐加熱再生工藝,通過火管加熱三甘醇富液至190 ℃左右來蒸發(fā)掉其中的水份,達到再生目的。由于澀北氣田地處高原,平均海拔2750米,因此,重沸器溫度設置值為180~188℃。在日常生產中發(fā)現,溫度設定在這個范圍,脫水裝置運行平穩(wěn),故障率低,燃氣消耗少,露點合格。
檢修中發(fā)現TEG重沸器內部嚴重結焦,U型火筒附著很厚的鹽結晶等物質,火筒變形、穿孔。
3 脫水裝置主要指標
3.1 干氣的水露點
水露點是評價脫水裝置運行效果的主要指標。普帕克系列橇裝式脫水裝置脫水后干氣水露點在-7~-21℃,平均為-16℃,基本能夠達到設計要求;馬龍尼橇裝式脫水裝置脫水后干氣水露點在0~-18℃,平均為-10℃,達不到設計要求。
3.2 三甘醇損耗率
4 結論
4.1 進入脫水系統(tǒng)的天然氣預處理深度不夠,天然氣中的氣態(tài)水、雜質很多,導致:a.天然氣中的礦化度高;b.無機鹽易于甘醇發(fā)生反應生成結晶醇;c.無機鹽和泥沙在重沸器等設備的表面附著;d.甘醇被污染發(fā)泡、密度增大、黏度降低、PH值增高。
4.2 由于火筒周圍附著了很厚的鹽結晶和泥沙,造成火筒的熱效率低,大火長時間的灼燒,造成火筒變形或穿孔。
4.3 重沸器溫度控制不當,三甘醇分解成乙二醇等,或者發(fā)生脫水縮合反應生成高聚物等。
5 建議
5.1 在橇裝式脫水裝置的運行管理中,進行適當調節(jié),優(yōu)化脫水裝置運行:a.根據配產及時調節(jié)加熱爐的狀況,保持吸收塔溫度在20~28℃;b.根據處理氣量的大小及時調整泵次;c.根據三甘醇循環(huán)量、再生情況,及時再生溫度、汽提氣量。
5.2 加強天然氣進吸收塔前的預處理。
5.3 及時更換過濾器濾芯,加強溶液過濾,并監(jiān)測溶液發(fā)泡趨勢,保證裝置平穩(wěn)運行。
5.4 定期檢測溶液pH值,當pH值不在7.3~8.5之間時加入弱酸性物質進行調節(jié)。
5.5 保證脫水裝置在設計處理氣量范圍內運行,以減少三甘醇損耗,保證水露點合格。
5.6 對三甘醇脫水裝置進行定期除鹽。
5.7 三甘醇脫水裝置增設減壓蒸餾分離裝置,提高三甘醇的利用率。
參考文獻
[1]張書成,李亞萍.進口天然氣橇裝式脫水裝置運行評價及參數優(yōu)化[J].天然氣工業(yè),2006,26(9).
[2]郭彬,何戰(zhàn)友.三甘醇失效原因分析及回收研究[J].天然氣工業(yè),2006,26(9).