摘 要:通過介紹ACS800變頻器與西門子S7-200PLC在軋鋼廠成品跨行車卷揚上改造上的成功應用案例,對變頻控制柜設計及變頻器關鍵參數設置、主要電氣元件選擇、制動參數計算和PLC部分程序進行了充分說明。
關鍵詞:卷揚 變頻器 PLC 制動
中圖分類號:U463 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)01(a)-0120-01
1 變頻控制柜設計
變頻柜組成:變頻柜由電源進線空開、接觸器、變頻器、輸出電抗器、制動電阻、可編程控制器PLC、中間繼電器和儀表等通過電氣連接組成。
變頻器容量計算:P>=K1KPm/ηcosφ
式中:cosφ為電動機功率因數,約0.75;
η為電動機的效率,約0.85;
K為電流波形的修正系數,PWM方式取1.05~1.10;
Pm為負載所需要的電機軸輸出功率,kW;
K1為容量補償系數,取1.1~1.2;
P為所需變頻器的容量,kV·A;
卷揚電機型號為YZR225M1—6,37 kW,根據公式計算可得變頻器容量為70 kV·A。
變頻器選型。
選用ABB公司的ACS800系列變頻器,變頻器型號:ACS800-04-0070-3+D150+P901,帶直接轉矩控制DTC。
輸入:上升、下降、速度編碼1檔、速度編碼2檔、速度編碼3檔、復位。
輸出:抱閘、故障、輸出電壓、輸出電流。
PLC選型。
輸入點11點:上升、下降、速度1檔、速度2檔、速度3檔、速度4檔、凸輪控制器零位、故障復位、上升限位、變頻器故障、主電源接通。
輸出點7點:上升、下降、速度編碼1檔、速度編碼2檔、速度編碼3檔、主接觸器吸合、故障復位。
出于性價比的考慮,選用S7-200系列CPU224可編程控制器,14點輸入,10點輸出,已能滿足要求。
電源進線空開選擇:為了避免斷路器的非正常跳閘,斷路器的容量選用變頻器額定電流的1.3倍,電磁脫扣整定值為斷路器額定值的5倍,以便在過電流或短路事故時自動切斷電源。
進線接觸器選擇:容量按變頻器額定電流選用,選170 A。
輸出電抗器選擇:選用與電機額定電流相等(72 A),電感量為0.059 mH的輸出電抗器。
中間繼電器選擇:選用OMRON的微型繼電器MY4NJ—DC24V。
2 變頻器設置
關鍵參數設置。
電機額定電壓380 V;電機額定電流71.9 A;電機額定頻率50 Hz;電機額定轉速37 kW。
直接轉矩控制DTC;識別時,應解開負載,只帶電機進行優化識別。
1檔的恒速值700 r/rpm;2檔的恒速值750 r/rpm;3檔的恒速值850 r/rpm;4檔的恒速值950 r/rpm。
恒定速度的選擇和取值DI3,4,5;速度1檔,速度2檔,速度3檔,速度4檔。
選擇直流勵磁功能=(起動轉矩大)CNST/DC/MAIN,3;電機啟動時預勵磁時間500 ms。
加速時間(從0速到給定最大速度)0.65 s;減速時間(從給定最大速度到0速)1.2 s。
速度控制的比例增量31。速度控制的積分時間0.2 s。
加速時間(從0轉矩到給定最大轉矩) 1.0 s。減速時間(從給定最大轉矩到0轉矩) 1.4 s。
制動電阻的電阻值80 hm;定義電阻器的熱時間常數60 s;最大連續制動功率值50 kW。
直流電壓>極限電壓且電機給變頻器供電時工作AS GENERATOR。
制動器打開的延時時間0.1 s;制動器閉合的延時時間0.2 s。
定義制動器開始閉合時的速度值設定450 rpm。
電機制動器釋放點上的起動轉矩160%;停止時電機保持勵磁重起時間55 s。
3 制動參數計算
3.1 制動電壓選擇
制動單元的電壓選擇范圍從630 V到800 V都有進口變頻器的參數選擇可以適應于不同電壓范圍,在國內使用時,必須按國內的電網特點進行選擇。
(1)制動電壓必須足夠高,不能因為電網電壓升高喊而使制動單元誤動作。
(2)制動電壓應該足夠低,盡量使變頻器工作在額定電壓附近,對設備安全運行有最大保證。
3.2 制動力矩計算
要有足夠的制動力矩才能產生需要的制動效果,制動力矩太小,變頻器仍然會過壓跳閘。制動力矩越大,制動能力越強,制動性能越好。但是制動力矩要求越大,設備投資也會越大。制動力矩精確計算困難,一般進行估算就能滿足工程要求。按100%制動力矩設計,可以滿足90%以上的負載。對電梯、提升機、吊車,按100%;開卷和卷起設備,120%計算。
3.3 制動電流計算
I=P(制動電流安培數)=電機千瓦數。
即每千瓦電動機需要1 A制動電流就可以有100%制動力矩。
3.4 制動電阻計算和選擇
制動電阻R=700(制動電壓)/P(電機功率)
電阻功率Q=電動機功率P×制動頻度Kc
3.5 制動單元安全極限
流過制動單元的電流值為700/R,這個電流不可以大于制動單元允許的最大電流。
綜合計算,制動電阻最終選用8 Ω,50 kW。
4 PLC部分程序功能
主鉤上升/正反速度1程序:
LD 主鉤上升輸入:I0.0
A 正反轉速度1:I0.2
LD 主令零位:I1.0
O 上限位:I1.2
NOT
LPS
A M21.0;正轉上升命令觸發中間變量M21.0。
= M21.0
LPP
ALD
O M21.0
= M21.0
= M10.0
TOF T33, 2;T33,從上升到零位時,延時20MS時間作為下降沿用。
TON T35, 12;上升切換下降或下降切換上升時延時120MS復位對方置位信號。
主鉤上升到零位時切換延時程序:
LD 主令零位:I1.0
A T33
ED
TOF T37, 200;T37定時器中的時間必與變頻器說明書中42.09參數時間相對應,時間不應用超過45S-60S。
S M20.1, 2
5 結語
16 t行車卷揚變頻改造后,系統可靠性大大提高了,而且滿足了生產快節奏的要求。運行以來,故障率明顯降低,電機壽命得到了顯著延長。實踐證明改造是成功的,值得進一步推廣。
參考文獻
[1]張建平,陳舜乾.變頻調速系統在50/10t橋式起重機上的應用[J].設備管理與維修,2006(4):24.
[2]牛廣君.PLC、定子調壓裝置及變頻器在行車上的應用[J].科技資訊,2011(28).