張全貴,楊建寧(石家莊金隅旭成混凝土有限公司,高工)
編者按:預拌混凝土的出現解決了現場攪拌混凝土的不足,但在應用的過程中也產生了一些問題,如混凝土的早期開裂問題一直是大家關注的重點,也是解決的難點,尤其是表面系數大的板、墻以及大體積混凝土施工工藝不良等原因造成的混凝土開裂問題,引發了很多不必要的糾紛。因此,找出混凝土早期開裂的原因,從而采取相應的防治措施是解決問題的關鍵。本期特別策劃請專家及現場工作人員結合實際施工案例,就混凝土早期開裂分析其成因并給出相應防治措施,希望能給廣大從業人員提供參考。
隨著商品混凝土在工程建設中的應用越來越廣泛,建筑結構長墻體幾乎全部采用商品混凝土泵送澆筑,由于長墻體具有體積大、結構厚、鋼筋密的特點,使長墻體的結構溫度形變條件復雜,早期極易出現裂縫,并基本都是貫穿性豎向裂縫,不僅會影響建筑結構整體的外觀,而且對結構的正常使用、耐久性等造成很大的影響。筆者從事商品混凝土及外加劑研究應用16年,在同行業碰到了許多類似問題,通過不斷學習及總結分析,積累了一些經驗,現通過兩個失敗和成功的相關案列與同行共勉。
華孚沉淀池長墻體工程為華民藥業 7-ACA 改擴建項目工程的一部分,于 2011 年 8 月開始施工,至 2012 年 2 月施工完畢。每個沉淀池長 60 米、寬 40 米、高 6 米、底部厚度 0.5米、頂部厚度 0.3 米,連墻體總長度為 120 米,設計單位建議混凝土摻加 FEA-100 型膨脹劑。
為了從原材料方面杜絕長墻體裂縫的出現,我們嚴格控制原材料的質量。選用 P·O42.5 普通硅酸鹽水泥,用部分粉煤灰和礦粉替代水泥,以降低水泥水化熱溫升。粉煤灰為Ⅰ級粉煤灰,礦粉為 S95 級礦粉。砂子采用常規中砂,石子選用 5~20mm 粒徑的連續級配、級配良好的碎石。摻加適量的萘系高效減水劑以減少混凝土用水量,摻加 7% 的 FEA-100型膨脹劑以滿足補償收縮。混凝土膨脹劑檢驗報告見表 1。
沉淀池工程采用強度等級為 C35P8 的預拌混凝土,配合比根據《配合比設計規程》設計,并根據生產經驗進行了一定調整。C35P8 預拌混凝土配合比見表 2。

表 1 混凝土膨脹劑檢驗報告

表 2 沉淀池工程 C35P8 混凝土配合比 kg/m3
按照 C35P8 配合比進行混凝土試配試驗,混凝土的出機狀態良好,和易性滿足混凝土泵送要求,并留置混凝土試件進行抗壓強度、抗滲等級、限制膨脹率的測定。試驗結果為:混凝土 28d 的試塊抗壓強度均值為 42.6MPa,抗滲等級大于 P8,28d 限制膨脹率 0.022%~0.025%。
為了保證我公司生產的混凝土滿足沉淀池工程的要求,對于出廠的混凝土,我公司進行了開盤鑒定和試件留置工作,并保證做到車車檢驗,保證混凝土工作性滿足泵送要求,另外,施工單位在白天對河北華孚沉淀池長墻體工程進行澆筑時,我公司對當天的溫度進行了測量,白天平均氣溫在32℃,中午最高溫度達到 36℃。混凝土到達工地后整個澆筑過程非常順利,沒有出現斷車、堵泵的現象。
2011 年 9 月河北華孚安裝工程有限公司向我公司提出沉淀池壁出現裂縫,我公司對此高度重視,當天下午,我公司總工程師、副總工程師、攪拌站站長及“北京冶建工程裂縫處理中心”王工程師對沉淀池實體長墻體進行了現場考察。到達現場后發現,沉淀池墻體多處出現垂直豎向裂縫,裂縫寬度在 0.2~0.4mm 之間,現場目測裂縫長度達約 2000 延米。

圖 1 水池長墻豎向裂縫

圖 2 水池長墻豎向裂縫修補
我公司立即對混凝土生產情況進行了了解,查看了混凝土配合比及原材料計量、檢驗試驗情況,整個過程均未出現異常,數據正確,各項原材料檢驗指標正常,并對同時間段澆筑的建筑結構進行調查,發現其他建筑工程均無裂縫出現。
引起墻體裂縫的原因主要分為五類:收縮引起的裂縫、設計因素引起的裂縫、施工工藝因素引起的裂縫、材料因素引起的裂縫、溫度變化引起的裂縫。由此可見,墻體裂縫的產生是受多方面因素影響的。據我公司總工程師、副總工程師、攪拌站站長和“北京冶建工程裂縫處理中心”王工程師現場觀察后分析,本工程長墻體產生裂縫可能是兩方面原因引起的:
一方面是溫度裂縫。混凝土澆筑當天白天溫度在 32℃左右,混凝土澆筑后,在硬化過程中,水泥水化產生大量的水化熱,大量的水化熱積聚在混凝土內部而不易散發,導致內部溫度急劇上升,使內部混凝土產生顯著的體積膨脹,在通常溫度范圍內,混凝土溫度每上升 1℃,每米膨脹 0.01mm,而晚上墻體表面混凝土隨著氣溫降低,濕水養護而冷卻收縮,內部膨脹與外部收縮,相互制約,產生很大拉應力,當外部混凝土所受拉應力超過混凝土當時的極限抗拉強度時,混凝土表面就會產生裂縫。
另一方面是墻體過長造成的內部約束產生的收縮裂縫。長度大的混凝土墻,墻端與墻中收縮變形的相互約束。另外,經觀察研究,凡矩形、方形、梯形等直線段比較多的平面形狀,墻體產生裂縫的較多,而曲線、弧線和折線較多的建筑物墻體裂縫卻極少。因為直線是兩點的最短距離,直線墻收縮變形的內約束較大,直線方向無伸展的余地。而曲線、弧線、折線有一定的伸展余地,內約束力比直線墻小。而混凝土是一種抗彎拉強度較低的復合材料,因此,長墻體混凝土受到自身內部約束特別容易出現裂縫,尤其是早期混凝土容易開裂。
為了不影響長墻體結構的安全性,施工單位邀請“北京冶建工程裂縫處理中心”的專業人員來處理長墻體的裂縫。“北京冶建工程裂縫處理中心”的工作人員針對裂縫出具了修補方案并對裂縫進行清理,采用自動低壓灌漿技術將配制好的 AB—灌漿樹脂注入裂縫中,注膠完畢后待樹脂固化用砂輪機對表面封縫膠進行處理,并進行貯水高度為 5.5 米的閉水試驗,7d 后觀察使用情況滿足工程使用要求,而且得到施工單位的肯定。
河北電力輸變運行維護試驗室地下室工程也是一個長墻體工程,墻體長 120 米、寬 80 米、高 5 米、墻體厚度為 0.3米。這一工程的混凝土體積與河北華孚沉淀池長墻體工程類似,均為大體積、大跨度長墻,但技術難度更大。
為了防止河北華孚沉淀池長墻體裂縫現象的再次出現,我們對原材料的要求更加嚴格。嚴格控制水泥、礦粉、粉煤灰、砂、石、外加劑的各種檢驗指標,外加劑采用聚羧酸高性能減水劑,并摻入一定量的聚丙烯纖維。
地下室長墻體工程采用強度等級為 C30P8 的預拌混凝土,配合比根據《配合比設計規程》設計,在滿足工程設計和施工工藝要求的前提下,盡量減少單位體積混凝土的水泥用量,使用水化熱較低的水泥品種,以降低水泥水化熱引起的溫升值;其次,用粗砂替代 50% 的中砂,選用 5~10mm和 5~20mm 的粗骨料,優良的二級配并嚴格控制砂、石的空隙率,以減少混凝土養護硬化過程中的收縮,降低收縮當量溫差;第三,為了進一步增加混凝土的抗拉強度,摻加了適量的聚丙烯纖維;第四,由于長墻養護難度大,配合比技術路線決定不摻加任何膨脹劑,外加劑由萘系高效減水劑改為聚羧酸高性能減水劑。配合比見表 3。

表 3 地下室長墻體工程用 C30P8 混凝土配合比kg/m3
按照 C30P8 配合比進行混凝土試配試驗,混凝土的出機狀態良好,和易性滿足混凝土泵送要求,并留置混凝土試件進行抗壓強度、抗滲和收縮率的測定。混凝土 28d 的試塊抗壓強度均值為 39.5MPa,抗滲等級大于 P8,28d 收縮率0.011%~0.013%。
為了保證此工程能夠順利完成,我公司與施工單位進行了技術交流會,決定澆筑時間安排在夜間。我公司保證混凝土工作性滿足長墻體工程泵送的要求,對于出廠的混凝土我們要進行開盤鑒定和試塊留置工作,并保證做到車車檢驗。施工單位也承諾對澆筑的混凝土進行合理的振搗,及時抹平墻面,加強對長墻體實體的早期養護,控制拆模時間。
我公司澆筑的河北電力輸變運行維護試驗室地下室墻體工程能夠順利完成,后期也沒有出現任何質量問題是施工單位與我公司共同努力的結果。

圖 2 河北電力地下室長墻實體
我公司在生產河北電力地下室墻體工程所用的混凝土時,對混凝土配合比進行調整,保證混凝土的工作性,提高澆筑長墻體體的整體均勻性,顯著減少裂縫出現的概率,從而達到控制裂縫的生成。在混凝土中摻加聚丙烯纖維后,能明顯提高基體的抗拉強度,阻止基體中原有缺陷(微裂縫)的擴展,并延緩新裂縫的出現,聚丙烯纖維的亂向分布形式大大有助于削弱混凝土塑性收縮時的應力,收縮的能量被分散到每立方米上千萬條具有高抗拉強度而彈性模量相對較低的纖維單絲上,從而極為有效地增強混凝土的韌性,抑制微細裂縫的產生和發展。
施工方對鋼筋分布的合理設計以及鋼筋綁扎時的規范操作是順利完成施工的基礎,在施工時混凝土澆筑高度控制在0.8 米以下,對澆筑混凝土進行合理振搗,澆筑完后,在混凝土表面水基本收干前后、混凝土初凝前后、混凝土終凝前三個時間段用木抹子對混凝土表面進行磨平搓毛,先后采取噴霧、塑料薄膜覆蓋以及灑水等措施對混凝土長墻體進行及時的保濕處理。此時雖處于 6 月份晝夜溫差較大時段,但由于施工方的有效養護,使混凝土長墻體在后期固化過程中沒有出現混凝土內外溫差較大的現象,這就有效控制了混凝土長墻體裂縫的出現。
通過對河北華孚沉淀池長墻體工程和河北電力地下室墻體工程的澆筑,我們總結了一些經驗教訓:
(1)在生產長墻體工程所用混凝土時,必須嚴格控制原材料的質量,尤其是控制砂石的粒徑、級配從而提高泵送混凝土的和易性,減小混凝土的收縮。控制砂石中泥塊、云母等有害物質的含量,防止有害物質延緩混凝土的硬化時間,降低混凝土強度;
(2)對混凝土的配合比進行優化,通過不斷優化配比,使混凝土的和易性更加滿足泵送需求;
(3)嚴格控制預拌混凝土的生產過程,必須做到每車必檢,并保證出機混凝土能夠及時運輸到施工地點;
(4)關于膨脹劑的使用,雖然試驗結果表明膨脹劑可以提高混凝土抗拉強度,但實際施工時的養護條件由于多方面原因很難達到要求,從而使混凝土墻體補償收縮失去應有效果;
(5)與萘系高效減水劑相比,聚羧酸高性能減水劑減水效率高,能夠最大程度的減少用水量,保塑性能更高,混凝土坍落度的經時損失小,抑制混凝土泌水離析的作用相對較好;
(6)要勇于創新使用新材料,聚丙烯纖維在混凝土中的主要作用是限制在外力作用下水泥基料中裂縫的擴展,在受荷(拉、彎)初期,水泥基料與纖維共同承受外力,而水泥基料是外力的主要承受者,當基料發生開裂后,橫跨裂縫的纖維將成為外力的主要承受者。與普通混凝土相比,纖維混凝土具有較高的抗拉與抗彎極限強度,尤以韌性提高的幅度為大;
(7)加強與施工方的溝通,提醒施工方對工程結構設計、鋼筋配制和模板設計的合理化,并監督施工方對澆筑混凝土時的合理振搗和養護,尤其要注意澆筑混凝土的時間安排和早期養護,避免混凝土因早期失水過快造成干縮裂縫。
長墻體鋼筋混凝土結構產生裂縫的原因涉及眾多因素并貫穿于設計、施工的全過程,因此,在泵送混凝土施工前和施工中采取各種有效的措施來預防裂縫的出現和發展,保證建筑物和構件的安全、穩定。預拌混凝土作為一種商品形式,提供給施工方的僅僅是半成品,在生產預拌混凝土時,我們嚴格控制混凝土原材料的質量、配合比及混凝土出機的和易性,在我們保證質量的前提下,尚需施工單位相互配合,加強對商品混凝土的認識,嚴格按規范進行施工操作,才能更好的防止混凝土裂縫的產生,混凝土只要好好打,裂縫是可以控制的。