周黎民,黃鵬程
(南車株洲電機有限公司,湖南株洲 412000)
單繞組變極電機一般用于異步電機拖動的風機、水泵負載的轉速調節。對于葉片不能調節角度的風機、水泵來說,如果不必連續平滑調速(如火力發電廠的循環水泵),一般分為夏季和冬季兩個運行工況。這種情況下采用單繞組變極調速是一種有效的節能手段。
單繞組變極電機設計中,一般采用路計算進行,由于繞組經常采用非正規接法,不能和60°、120°相帶的繞組一樣進行計算,而是通過對繞組進行計算,得出繞組的短距系數、分布系數及諧波漏磁導系數等參數,再進行等效計算。這種方法在小型電機設計中偏差不是很大,可通過樣機修正。但是在大型高壓電機設計中,由于槽漏抗等誤差積累,各種性能計算可能造成比較大的誤差。南車株洲電機有限公司在YKKL1 250-12/900-14 1 250 kW/900 kW 10 kV單繞組變極異步電機的研制過程中,采用電磁場有限元仿真的方法,進行計算仿真,取得了較好的效果。
對電機進行建模,由于單繞組變極電機繞組接法沒有周期性,故采用了電機全模型進行仿真,如圖1所示。

圖1 電機全模型
按照接線原理圖連接電機模型繞組,以便對電機的運行情況進行仿真。如圖2所示。電機采用3Y/3Y+Y的接法,當連接 U1、V1、W1端子時,電機為14p,連接 U2、V2、W2 端子時,電機為12p。

圖2 電機模型繞組
由于12極時,電機繞組接法為60°相帶正規接法。這種情況下,電機傳統計算一般誤差不大。針對14極連接情況下,電機采用非正規接法,采用傳統計算時,電機的漏抗,諧波漏磁導系數等都和正規接法的電機有一定的不同,采用傳統等效計算方法進行分析時誤差會變大。
使用Maxwell v12軟件進行電磁場有限元分析結果如下文所述。
14極磁場分布圖如圖3所示。從圖3可看出電機磁場構成了14p對稱磁場。

圖3 14極磁場分布圖
由于14p時電機是非正規接法繞組,存在較大的繞組磁勢諧波。傳統計算時,一般是對電機繞組磁勢諧波進行分析,得到諧波含量的比例,根據經驗進行判斷,避免出現因諧波造成比較大的附加損耗的情況,不能做到定量計算。采用有限元分析,除了可以考慮到繞組磁勢各次諧波的影響,還可以考慮定、轉子齒槽配合引起的諧波,更全面的分析諧波對電機性能的影響。經過仿真計算得到了電機鐵耗和氣隙諧波磁場引起的渦流損耗,結果曲線如圖4所示。

圖4 損耗曲線
由計算可知,鐵耗為25.4 kW,氣隙諧波引起的導條損耗為2.8 kW。
由于非正規接法的繞組諧波含量較豐富,易產生附加轉矩對異步電機的起動性能造成影響,一般計算是根據繞組磁勢諧波的分析結果運用經驗進行判斷,很難進行定量分析。通過有限元仿真計算,可以對整個起動過程進行模擬,判斷電機起動是否正常。仿真結果如圖5~圖7所示。

圖5 起動電流波形

圖6 起動轉矩波形
由圖可知,起動電流約556 A,起動轉矩約22 753 N·m。
考慮了負載轉動慣量的情況下對電機的起動過程進行仿真,電機可以正常起動,起動時間為1.4 s。
對電機在900 kW的額定工況下的工作情況(額定轉速、額定電流和功率因數)進行了仿真,結果如圖8、圖9所示。
根據仿真結果可知:電機額定轉速為427.2 r/min,額定電流為 78.4 A,額定功率因數為 0.72。

圖7 轉速與起動時間關系

圖8 額定轉速下轉速波動

圖9 額定電流下電流波形
將上述仿真計算、傳統計算方法試驗的結果進行比較,結果如表1所示。
采用電磁場有限元仿真的計算方法可以對采用非正規接法的單繞組變極電機的繞組諧波進行損耗定量的分析,對電機的起動性能和起動過程進行仿真,相對于傳統計算方法的定性分析結果更加準確。

表1 仿真計算與傳統計算方法試驗結果比較
傳統計算方法的電機性能計算結果和有限元仿真計算結果比較接近,但起動轉矩和起動電流差別較大,這是由于起動計算時,傳統計算未能考慮到非正規繞組各次諧波的影響,而有限元仿真綜合考慮了各方面因素。
通過以上分析可知,在單繞組變極電機電磁設計中,使用有限元電磁場分析和傳統計算相結合的設計方法是有效的,傳統計算方法的優勢是有成熟的計算程序,可以快速地進行大量方案篩選。通過電磁場仿真對其進行進一步計算,可以避免傳統計算中對非正規接法產生的磁勢諧波造成的損耗不能進行定量分析的缺陷。
[1]許實章.交流電機的繞組理論[M].北京:機械工業出版社,1985.
[2]黃弟耀.電機繞組接線圖集[M].北京:中國水利水電出版社,1998.
[3]濮紹文.三相鼠籠式單繞組多速電動機[M].2版.上海:上海科學技術出版社,1976.
[4]伍慶體,黃弟耀.單繞組繞線式變極調速高壓異步電動機的研制[J].電工技術,1999(6):25-27.