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嵩縣東灣選廠優化工藝設備研究

2012-11-17 09:20:32劉亞博丁彥同王天堯
采礦技術 2012年1期
關鍵詞:工藝流程工藝設備

劉亞博,丁彥同,王天堯

(嵩縣金牛有限責任公司, 河南洛陽市 471435)

嵩縣東灣選廠優化工藝設備研究

劉亞博,丁彥同,王天堯

(嵩縣金牛有限責任公司, 河南洛陽市 471435)

針對東灣選廠工藝流程及設備存在的問題,分別對磨礦、浮選、排污、再選工藝進行改造,同時對該廠供料系統、除塵系統及配電站進行革新,效果明顯,年新增處理礦量能力11460t,新增黃金產量65kg,有效地緩解了生產的壓力,也使得選礦回收率提高了0.7個百分點,每年可創造經濟效益650余萬元,實現了經濟效益最大化。

磨礦工藝;浮選工藝;技術改造;供料系統;除塵系統

0 前 言

金牛公司東灣選廠位于嵩縣大章鄉任嶺村境內,1995年3月開工建設,同年10月投入生產運營,設計日處理礦石能力100t/d。經過數十年的發展,到目前為止,日處理礦量提升到330t/d,選礦工藝流程也由全泥氰化-鋅粉置換轉變為原礦浮選加浮選尾礦氰化活性炭吸附工藝。在生產過程中,雖然對工藝及設備進行過多次改造,但仍沒有達到要求,為此專門成立了工藝設備技術改革小組,對現行工藝設備中存在的問題進行了一系列的探索、改造,經過近一年的努力,取得了多項革新成果,獲得了顯著的經濟效益。

東灣選廠2006年以前為兩段全閉路的磨礦工藝流程,日處理礦量270t/d,原礦磨礦后進入浮選工藝流程進行浮選,浮選尾礦進入炭吸附工藝流程,最終廢棄物排入尾礦庫。生產中受到設備陳舊、科技含量低、工藝落后等諸多因素困擾,為此主要從工藝和設備兩方面進行了探索及研究。

1 生產工藝技術改造

1.1 磨礦工藝

2006年6月份以前的磨礦工藝流程為兩段全閉路,如圖1所示。一段磨礦為ZQMYΦ2130球磨機,經FG1.5m分級機一次分級后,進入HCΦ300旋流器進行控制分級,旋流器溢流進入浮選工藝流程,旋流器沉砂進入二段MQZΦ1535球磨機再磨。

入選品位的不斷下滑導致了較大的壓力,要獲得理想的生產效益,唯有提高日處理礦量能力,為此決定新增加1臺二段磨礦磨機,將原來做為二磨的球磨機恢復為一段磨礦,形成2個系列二段磨礦的工藝格局,如圖2所示。

圖1 原磨礦工藝流程

圖2 磨礦工藝改造后流程

改造目的是在增加1臺磨機的情況下,將處理礦量能力提高60t/d。改造前,一段磨礦濃度75%,分級機溢流濃度29%,細度60%-200目,二段磨礦濃度70%,旋流器溢流濃度28%,細度74%-200目。經過改造,日處理礦量330t/d,2個系列一段磨礦濃度平均75%,分級機溢流濃度平均29%,細度60%-200目,二段磨礦濃度70%,旋流器濃度28%,細度76%-200目。從上述數據看,改造前后的工藝技術指標沒有發生太大的變化,但年新增處理礦量能力11460t,新增黃金產量65kg,其它副產品若干,有效地緩解了生產的壓力。

1.2 浮選尾礦工藝

由于日處礦量能力增加,使礦漿的有效浸出時間及活性炭吸附時間降低,排放尾礦中尾渣和尾液品位持續跑高,經跟蹤檢測,排放的尾液品位達到0.066g/m3,尾渣品位0.8g/t,貴金屬流失嚴重,經濟損失較大。

改造前,浮選尾礦的各項數據為:礦量270t/d,浸出濃度40%,共有JJCA型Φ4.5×5m浸出槽8座,其中第一槽為預浸槽,則單槽容積V單為71.5 m3,總容積V總為572m3,礦漿容積為508.85m3;單位時間浸出槽礦漿為21.20m3/h,浸出時間與吸附時間分別為26.98,23.61h。

改造后,礦量增加至330t/d,在原數據不變的情況下有:礦漿容積621.92m3,單位時間通過礦漿25.91m3/h,浸出時間縮短了4.9h,為22.08h,吸附時間縮短了4.29h,為19.32h。

以上分析證明,原系統勉強能滿足生產,而改造后浸出與吸附時間明顯不足,須延長浸出吸附時間。為此,啟用閑置的XFCA浸出系統(以下稱氰Ⅱ)。

啟用的氰Ⅱ系統,礦漿分流約1/3(110t),浸出濃度40%,氰Ⅱ共有Φ3.5×4m浸出槽7個,將第一槽做為預浸槽,計算得單槽容積50.87m3,總容積356.09m3,礦漿體積207.31m3;單位時間通過能力為8.64m3/h,浸出時間與吸附時間分別為41.21,35.33h。

分流1/3礦量后,氰Ⅰ系統的有效數據為:礦漿體積V單=414.62m3,單位時間通過礦漿17.28 m3/h,浸出時間33.10h,吸附時間28.96h。

將以上數據列為表1,可以看出,浸出和吸附時間均有明顯的變化,根據實際生產中的跟蹤取樣,改造后排放尾礦中尾液品位氰Ⅰ為0.02g/m3,氰Ⅱ為0.01g/m3,尾渣品位氰Ⅰ氰Ⅱ均為0.4g/t,選礦回收率提高了約0.7個百分點。

1.3 排污工藝

由于礦量的增加,原濃密機已滿足不了生產的需要,脫藥效果差,環保形勢嚴峻。為有效治理外排尾礦,防止造成環境污染,經過一系列試驗及考察、論證,決定采用堿氰法對含氰廢棄物進行排放再處理。

表1 改造前后浸出時間與吸附時間對比

浮尾系統最終排液量約為472m3,其中1/3(約157m3的尾液澄清水)可返回生產系統再利用,CN-含量在0.2‰左右。

試驗中,漂白粉用量為0.5~3.5kg/t,處理時間為1~4h,最終經數據比較認為在3kg/t用量中處理2h時效果較為理想。使用2臺Φ3.5×4m浸出槽作為漂白粉反應攪拌槽。為了獲得漂白粉穩定的添加量,又安裝了1臺漂白粉給藥機。系統啟動后,具體數據為:單槽容積50.87m3,總容積101.74 m3,礦漿體積為621.92m3,單位時間通過礦漿25.91m3/h,漂白粉與礦漿攪拌處理時間為3.93h。

在浸出槽中漂白粉的有效反應時間約為試驗時的2倍,加上排放到尾礦庫后自然降解的時間,效果應該更好。從跟蹤情況看,CN-含量由原來的0.2‰降低到微量,取得了較好的效果。

1.4 再磨工藝改造

為了切實做到廢水回收再利用,節約成本、降低消耗、利于環保,作者又對工藝進行了改造,新增1臺GMQΦ2145球磨機替代MQZΦ1535二磨球磨機,新建1座NZS-Ф18m濃密機進行濃縮脫水,以達到尾礦廢水全部回收利用的目的,同時進一步提高磨礦細度、優化炭浸作業條件、降低炭的磨損,減少不必要的經濟損失。改造后工藝流程見圖3。

在磨礦工藝后,礦漿直接進入浮選工藝流程,浮選尾礦進入NZS-Ф18m濃密機,濃縮脫藥后溢流水用于一段磨礦,底流濃度達到70%~75%后進入Ф2145球磨機再磨,二段磨礦由LP100旋流器泵送入HCФ300旋流器控制分級,沉砂返回二段磨機再磨,旋流器溢流進入Ф15m濃密機和Ф12m濃密機后到浮選尾礦炭吸附工藝,在二段磨礦磨機內加入氰化鈉進行磨前預浸,延長了浸出時間,尾礦含氰廢水返回后可在這個工藝中利用,這樣既解決了含氰污水的回收再利用,節約水資源、保護環境,同時進一步完善了工藝條件,優化了炭浸作業條件,降低了貴重金屬流失量,實現了一舉多得。

圖3 再磨工藝改造后流程

2 設備技術革新改造

2.1 磨礦供料系統

原設備由于陳舊、配件難購、故障率高、維修量大等缺點,不能滿足生產的需要,因此需要對設備進行更新。經過考察,GZ-2電磁振動給礦機適合工藝要求。該機水平產量為10t/h,10°產量為14 t/h,同時由于采用電磁振動的原理,該機體積小、能耗低、結構簡單、維修簡便。為了獲得準確的處理礦量,自行制做了自動測礦量裝置,為準確、可靠檢測礦量提供了科學保障。

改造前后效果比較見表2,從表2可以看出,改造后該機150W的功率比原機功率降低了10倍,節能降耗;改造后,每天僅電費一項就可以節約21.06元/臺;減少了維修量,維修費用幾乎為0,節支明顯;降低了故障停車時間;供料均衡,效果顯著。

表2 供料系統改造前后效果對比

2.2 除塵系統

除塵設備為建廠時安裝,雖經多次改造,但效果較差。生產作業時車間到處塵灰飛揚,給職工的身心健康及設備的正常運轉帶來較大的影響。

由于更新改造牽涉到整套除塵設備的更換,考慮只改造其核心部分,達到革新的目的。改造除了考慮設備的實用性,還考慮到原設備的空間位置狹小、車間內濕度較高等不利因素。考慮到潮濕,將風機懸空架裝;考慮到通暢,采用圓筒形結構設備;考慮到風壓,采用了1臺JK255-4-5.5kW軸流式局部通風機,該機風量2.1~3.7m3/s,全壓1000~1820MPa。改造完畢后投入使用,由于工作場所比較封閉,因此除塵效果較好。隨后又對另一臺除塵器進行了技改,由于場所較開放,除塵效果沒有第一臺好。

改造效果見表3,從表3可以看出,操作環境的改變減少了開車時間,生產效率隨之提高,且開車時間的縮短,節約了電能,降低了噸礦成本,經濟效益較為明顯。此改造適宜于較封閉的場所使用。改造后充分改善了職工的操作環境,最大程度上防止了職業病的發生,并提高了設備運行的安全程度,且降低了生產成本,節約了維修費用。

表3 除塵系統改造前后效果對比

2.3 配電站無功功率補償改造

東灣選廠初建時,總裝機容量為S7-500kVA電力變壓器1臺,設備總功率480kW,隨著歷年的技改,目前為止,設備功率為1522.95kW,開機功率達到1302.45kW,裝機容量1400kVA,主供電設備為S7-800kVA、S9-500kVA、S7-100kVA電力變壓器各1臺。

500kVA變電器主要的供電對象為3個車間的數十臺設備,總功率為252.5kW,這些車間的負荷全部為感性負荷,感性無功功率耗能大,平均有功功率P為190kW,功率因數為0.67。在一定的有功功率下,功率因數越小,所需要的無功功率就越大,因此變壓器的容量和供電線路也越大,這樣不僅增加供電投資、降低設備利用率,也增加了線路網損。

因此需要對系統進行無功功率補償,選用電力電容器并聯集中補償法,電容補償柜安裝在變壓器的二次側。電容補償柜運行后,功率因數提高到0.9~0.95,達到了功率因數規定的標準,裝設電容器組的容量Qc為119.7kVA。

在實際的生產中,500kVA變壓器裝設200 kVA容量的電容器組,投入150kVA電容器組,運行功率因數提高明顯,二次側電壓有較大幅度的提高,效果顯著。電能表的讀數從每天2640kWh降低到2580kWh,電流從400A降低到320A,由此每天可節約電能180kWh,按0.7元/kWh,則每天可節約費用126元。

通過無功功率補償裝置的投運,無功功率補償因數得以提高,減少了視在功率,總電流隨之減少,供電系統的電能損耗和電壓損失相應降低,既節約了電能又提高了電壓質量,避免選用較大容量的設備和導線,而且以較小的投入收到了較高的回報,節約了能源,經濟效益明顯。

3 結 論

通過對工藝、設備的技術革新改造,使選廠的選礦回收率提高了0.7個百分點,每年可創造經濟效益650余萬元。事實上,隨著礦產資源性質的不斷變化,資源的優化配置工作也在不斷的變化著,金牛公司在這方面正進行著積極有益的探索。

[1]中國地質科學院鄭州綜合利用研究所.嵩縣金牛公司二選廠原礦浮選及金精礦氰化浸出試驗研究[R].鄭州:中國地質科學院鄭州綜合利用研究所,2003.

[2]孫傳堯,敖 寧,劉耀青.復雜難處理礦選礦理論與實踐[M].北京:冶金工業出版社,2009:33-37.

[3]牛福生,劉瑞芹.選礦知識600問[M].北京:冶金工業出版社,2008:78-83.

[4]黃振卿.簡明黃金實用手冊[M].沈陽:東北師范大學出版社,1991:103-107.

[5]黃禮煌.金銀提取技術[M].北京:冶金工業出版社,2005:59-64.

2011-11-11)

劉亞博(1983-),男,河南嵩縣人,助理工程師,研究方向:礦山設備及選礦技術,Email:bb6108@163.com。

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