楊勇楠(大慶油田有限責任公司第三采油廠)
抽油機井沉沒度與能耗關系的研究和試驗
楊勇楠(大慶油田有限責任公司第三采油廠)
通過對合理沉沒度與能耗問題的提出,計算出符合條件井的舉升高度、噸液百米耗電、系統效率,并將其擬合為一口井;根據所有井的平均噸液百米耗電、平均系統效率和平均沉沒度繪制出曲線,從而得出理論上合理的沉沒度值。再將選出的井控制沉沒度并繪制成曲線,進而得出合理沉沒度區間。通過試驗可知沉沒度在200~250 m區間的平均噸液百米耗電較低并且平均系統效率較高,是較為合理的沉沒度范圍。
沉沒度 系統效率 噸液百米耗電
降低抽油機井能耗是降低采油成本、提高油田開發效益的有效途徑。要想充分發揮油層潛力,又要達到節能降耗的目的,必須將沉沒度控制在合理的范圍內。
目前,大慶油田第三采油廠抽油機井沉沒度小于150 m的有433口,占抽油機井開井數的26.11%,沉沒度大于600 m的有468口,占28.23%。沉沒度過高,會造成抽油機的系統效率偏低,同時抑制薄差油層潛力的發揮;沉沒度偏低,氣影響嚴重會降低泵效,同時還存在液擊現象,加劇抽油桿的振動彎曲,造成抽油機井偏磨、桿斷的發生。
系統效率和噸液百米耗電是衡量抽油機井能耗情況的重要技術指標,也是反映抽油機井設計和管理水平高低的一項重要指標[1]。
系統效率:

式中:
Q——油井實際日產液量,m3/d;
H——實際舉升高度,m;
ρm——油水兩項混合液密度,103k g/m3;
___g——重力加速度,m/s2。
P有功——有功功率,k W。
機采井實際舉升高度:

由上述公式可以看出:
1)抽油機井系統效率隨抽油泵實際舉升高度的增加而提高,對于泵掛深度一定的油井,若沉沒度大,抽油泵實際舉升高度降低,系統效率降低[2]。
2)沉沒度小,實際舉升高度雖然增大,但泵的吸入壓力變小,泵效降低,產量下降,系統效率降低。
因此,要想提高系統效率,生產中要保證油井在合理的沉沒度范圍內工作。在滿足泵沉沒壓力的條件下,盡量提高實際舉升高度,即降低液面,但
式中:
H——實際舉升高度,m;
Hd——油井動液面深度,m;
Po——井口油壓,MPa;
Pc——井口套壓,MPa。
油井動液面深度:式中:

Hd——油井動液面深度,m;
L——油井泵掛深度,m;
Hm——油井沉沒度,m。整理得出系統效率公式:

需強調的是,動液面并非愈深愈好。因為,當泵深一定時,隨著實際舉升高度的增加,泵的沉沒度逐漸變小,泵的吸入壓力變小,會導致泵效下降,因此生產中要保證油井合理沉沒度。
噸液耗電:

式中:
X——噸液百米耗電,k W h/102m.t
W——噸液耗電,k W h/t;
Q——油井實際日產液量,m3/d;
H——實際舉升高度,m。
由上述公式可以看出:抽油機噸液百米耗電與抽油機井有功功率、舉升高度及產液量有一定比例關系[3]。
式中:
W——噸液耗電,k W h/t;
Q——油井實際日產液量,m3/d;
P有功——有功功率,k W。
噸液百米耗電:

選井原則:首先將滿足下列條件的抽油機井作為試驗對象。
1)機型是CY J10-4.2-53H B;
2)泵徑是70mm整筒泵;
3)桿徑是22mm;
4)管徑是62mm;
5)沖速5~7次。
理論計算:滿足上述條件的抽油機井共有70口。將這些井現場同步量油、測試液面、有功功率、功率因數、油壓和套壓,計算出這些井的實際舉升高度、噸液百米耗電、系統效率。將以上抽油機井以沉沒度50m為間隔,劃分為17個區間,一直到液面在井口為止。再分別求出每個區間所有井的平均噸液百米耗電、平均系統效率和平均沉沒度。見表1。

表1 各沉沒度區間系統能耗與沉沒度數據統計表
根據各個沉沒度區間的平均噸液百米耗電、平均系統效率和平均沉沒度的值擬合成曲線,來分析抽油機井能耗隨沉沒度的變化特征。見圖1。

由圖1可見,隨著沉沒度的增加,噸液百米耗電先減少而后增加,在沉沒度為100~350m處的平均噸液百米耗電較低,而系統效率隨著沉沒度增加而先增大后減小,在200~500m處的平均系統效率較高。
沉沒度在100~500m范圍內都是較為合理的范圍,但既使噸液百米耗電較低又使系統效率較高的沉沒度范圍在200~350m處,是能耗最低系統效率最高的沉沒度最佳范圍。
選擇B1-10-457抽油機井做試驗井,進行單井測試。抽油機井泵況好、沉沒度低、有變頻控制器、產量高,有利于試驗效果的觀察與分析。

表2 B 1-10-457井沉沒度與能耗關系試驗統計表
微調變頻器頻率,盡量使沉沒度變化在50m左右,在不同的沉沒度下測量產液、液面、有功功率、功率因數、油壓、套壓,計算出噸液百米耗電、系統效率,用噸液百米耗電、系統效率見表2和沉沒度擬合成曲線(見圖2)來分析抽油機井能耗隨沉沒度的變化特征。
由曲線擬合圖2可以看出,B1-10-457井沉沒度在150~250m左右時系統效率較高,沉沒度在150~250m左右時噸液百米耗電較低,B1-10-457井合理沉沒度范圍是150~250m,在200m左右的系統效率最高噸液百米耗電最低,最佳沉沒度是200m。

1)沉沒度由低向高,噸液百米耗電先隨著沉沒度的增加而減少,在100~300m處出現拐點,然后隨著沉沒度的增加而增加。
2)系統效率先隨著沉沒度的增加而增加,在100~350m處出現拐點,然后隨著沉沒度的增加而減少,在液面到井口處系統效率為零。
3)每口單井的系統效率和噸液百米耗電的拐點位置不完全相同,但基本在平均拐點附近,符合平均規律。
4)沉沒度在200~250m處的平均噸液百米耗電較低并且平均系統效率較高,是較為合理的沉沒度范圍。
[1]竇宏恩.提高有桿抽油系統效率的新理論與新技術[J].石油機械,2001,5:45-47.
[2]葉連波,劉玉梅.提高機采井系統效率的理論與措施[J].油氣井測試,2004,4:15-17,106-107.
[3]葉鵬,盛國富,陸秀霞,等.抽油機井系統效率計算新方法及影響因素分析[J].國外油田工程,2004,12:44-46.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.05.007
楊勇楠,2007年7月畢業于東北石油大學,主要從事聚驅采出動態分析,E-mail:edgar1@163.com,地址:黑龍江省大慶油田第三采油廠工程技術大隊三采室,163311。
2012-02-16)