魏海濤,潘繼真,張 煜,唐海峰
(神華河北國華滄東發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 滄州 061113)
河北國華滄東發(fā)電有限責(zé)任公司二期工程循環(huán)水泵采用單級(jí)混流泵,配套三相異步電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)功率2 400 kW,轉(zhuǎn)速為375 r/min,循環(huán)水泵額定流量1 840 t/h,定子16極。轉(zhuǎn)子為鼠籠結(jié)構(gòu),水冷全封閉結(jié)構(gòu),上軸承為導(dǎo)向軸承組成,下軸承為滾柱軸承。32號(hào)循環(huán)水泵安裝投入商業(yè)運(yùn)行時(shí)間為2009年3月27日。設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖1,其中,H為管出入口方向,V為與管道垂直方向,A為軸向;位置1為上軸承;位置2為下軸承;上軸承為滑動(dòng)軸承,下軸承為滾動(dòng)軸承。
2009年12月28日14時(shí)55分,由于循環(huán)水泵電動(dòng)機(jī)上軸承冷卻水管道焊縫出現(xiàn)滲漏導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)內(nèi)部進(jìn)水,電動(dòng)機(jī)定子繞組燒毀后將電動(dòng)機(jī)整體返回上海電動(dòng)機(jī)廠進(jìn)行繞組更換,重新噴漆烘干后返回重新安裝。電動(dòng)機(jī)繞組燒毀前,電動(dòng)機(jī)上軸承圓周方向最大振幅鐵心不大于0.02 mm,電動(dòng)機(jī)繞組修復(fù)回裝后上軸承進(jìn)出口方向振幅最小值為0.046 mm,最大值達(dá)0.24 mm(3月10日)(該泵組驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)最大雙幅振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)值為0.12 mm),從振動(dòng)變化趨勢(shì)來看,電動(dòng)機(jī)振動(dòng)呈現(xiàn)波動(dòng)增大的現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅水泵運(yùn)行安全。

圖1 電動(dòng)機(jī)及其支座示意
2.2.1 幅值趨勢(shì)不穩(wěn)定
該電動(dòng)機(jī)在定子系統(tǒng)檢修后于2010年2月初投入運(yùn)行,水泵帶負(fù)荷試運(yùn)行,電動(dòng)機(jī)軸承振動(dòng)如表1。

表1 循環(huán)水泵帶負(fù)荷運(yùn)行電動(dòng)機(jī)軸承振動(dòng)情況 mm
2010年2月10-20日期間,上軸承順管道方向振幅逐步升至0.08~0.1 mm,繼續(xù)運(yùn)行至2010年2月28日,振幅升至0.15 mm左右,并維持約一周。在2010年3月1-10日,該方向振幅又出現(xiàn)一定程度下降,維持在0.06~0.08 mm,2010年3月12日,振幅又再次升至0.13~0.15 mm,2010年3月14日鐵心振幅達(dá)0.22 mm,超標(biāo)停機(jī)。
2.2.2 電動(dòng)機(jī)空負(fù)荷試運(yùn)行振動(dòng)幅值較大
該電動(dòng)機(jī)在2010年3月進(jìn)行3次空負(fù)荷試運(yùn)行,期間測(cè)量其在沿管道方向鐵心振幅達(dá)0.04~0.11 mm,處于偏高水平,振動(dòng)的幅值在歷次啟動(dòng)均有所不同,有時(shí)啟動(dòng)的鐵心振幅較高,有時(shí)較低,重復(fù)性較差。
2.2.3 空負(fù)荷振動(dòng)具有突變性
2010年3月電動(dòng)機(jī)2次空負(fù)荷試運(yùn)行中還有較為明顯的振幅突變現(xiàn)象,圖2為26日測(cè)得該泵電動(dòng)機(jī)單轉(zhuǎn)振動(dòng)圖譜情況,垂直于管道方向振幅0.03~0.04 mm,順管道方向振幅0.08~0.11 mm,振動(dòng)中主振頻率為二倍頻成分(2X),并且引起振動(dòng)波動(dòng)的也是二倍頻(2X)變化所致,后觀察電動(dòng)機(jī)打閘降速過程,由沿管道方向振動(dòng)Bode圖(圖2)可看出,打閘后沿管道方向鐵心振幅瞬間減小,通頻值從0.11 mm驟降至0.03 mm左右,而轉(zhuǎn)速只從375 r/min變化為360 r/min,幅度為10 r/min,并且在360 r/min時(shí)振幅0.03 mm,振動(dòng)的主振頻率為1X。

圖2 電動(dòng)機(jī)空負(fù)荷試運(yùn)行過程中上軸承順管道方向振動(dòng)Bode圖
由該電動(dòng)機(jī)總體的運(yùn)行趨勢(shì)(圖3)可以看出,該電動(dòng)機(jī)發(fā)生進(jìn)水事件前各工況下,上下軸承的振動(dòng)監(jiān)測(cè)值均保持在很低的水平,即使是相對(duì)較高的上軸承,徑向振動(dòng)的通頻值也在0.03~0.05 mm,軸向振幅值小于0.01 mm,而維修后出現(xiàn)的高鐵心振幅和發(fā)散現(xiàn)象,均為電動(dòng)機(jī)定子重新返廠修理和回裝的過程之后,因此,電動(dòng)機(jī)本體檢修和整體回裝是振動(dòng)異常的客觀原因。
在電動(dòng)機(jī)空負(fù)荷及連泵運(yùn)行即帶負(fù)荷空負(fù)荷均出現(xiàn)維持較長時(shí)間的鐵心振幅大幅波動(dòng)現(xiàn)象,根據(jù)振動(dòng)理論中線性系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的部件振幅與作用在部件上的激振力成正比,與其動(dòng)剛度成反比。

圖3 電動(dòng)機(jī)上軸承各方向修前振動(dòng)幅值趨勢(shì)
振幅的大小決定于作用在轉(zhuǎn)子系統(tǒng)上的激振力和支撐系統(tǒng)的動(dòng)剛度。該電動(dòng)機(jī)在安裝完畢后,其動(dòng)剛度即達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài),而其振幅的變化則主要取決于激振力大小和方向的變化。此設(shè)備實(shí)際情況是電動(dòng)機(jī)無論是單體運(yùn)行還是帶負(fù)荷運(yùn)行,其上軸承振幅均有不穩(wěn)定的情況存在,這表明在旋轉(zhuǎn)過程中存在有一定的力對(duì)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)產(chǎn)生作用,并且該作用力大小或方向不穩(wěn)定變化,從而導(dǎo)致了振動(dòng)狀態(tài)的不穩(wěn)定。
由于轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械振幅為一個(gè)矢量值,是各種不同激振力共同作用的結(jié)果,故采用頻譜分析的方法對(duì)其振動(dòng)成分進(jìn)行分析。圖4為2010年3月電動(dòng)機(jī)上軸承順管道方向的振動(dòng)頻譜,分別為帶負(fù)荷和空負(fù)荷的狀態(tài),對(duì)應(yīng)的通頻值約為0.12 mm和0.06 mm。

(a) 帶負(fù)荷狀態(tài) (b) 空負(fù)荷狀態(tài) (通頻值0.12 mm) (通頻值0.06 mm)圖4 電動(dòng)機(jī)上軸承順管道方向振動(dòng)頻譜
由圖4可以看出,其振動(dòng)成分較為簡單(由于儀器頻響范圍影響,圖4中39 r/min頻率項(xiàng)應(yīng)為虛假項(xiàng)),主要為一倍頻分量(1X)和二倍頻分量(2X)組成,其余頻率成分輕微,并且,無論是否帶負(fù)荷,均表現(xiàn)為2X為主的現(xiàn)象,即該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)主因?yàn)?X成分。
通過對(duì)其運(yùn)行期間的多次測(cè)量,發(fā)現(xiàn)空負(fù)荷運(yùn)行過程中,1X成分的峰值變化較小,基本均維持在0.025~0.035 mm,而2X分量峰值有所變化,峰值在0.04~0.085 mm,通頻值也同步波動(dòng)在0.05~0.1 mm帶負(fù)荷運(yùn)行過程中,1X有一定變化,波動(dòng)在0.04~0.06 mm,2X變化區(qū)間較大,0.05~0.1 mm,同期振動(dòng)通頻值0.08~0.15 mm,超出允許范圍。
1X和2X為其高通頻值的絕對(duì)主要成分,以上2種頻率項(xiàng)的產(chǎn)生根源主要有:轉(zhuǎn)子系統(tǒng)承受較大的不平衡激振力,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)或支撐系統(tǒng)存在剛性不對(duì)稱及不對(duì)稱熱變形和對(duì)中偏差等方面。
3.3.1 振動(dòng)組成中1X分量
對(duì)于1X分量,產(chǎn)生根源通常與轉(zhuǎn)子的殘余不平衡量及撓曲變形附加的不平衡量以及較大對(duì)中偏差等方面有關(guān),該電動(dòng)機(jī)帶負(fù)荷下1X分量峰值波動(dòng)約0.05 mm,與修前振動(dòng)組成中的1X分量峰值相差不大(圖5),而空負(fù)荷狀況下,1X峰值約0.03 mm,故顯示出電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的不平衡量很小,并且由于是空負(fù)荷,對(duì)中偏差的可能性更是不存在。

圖5 電動(dòng)機(jī)修前上軸承順管道方向振動(dòng)頻譜(對(duì)應(yīng)振動(dòng)通頻值約0.025 mm)
3.3.2 振動(dòng)組成中2X分量
2X成分是較1X對(duì)整體振幅影響更大的分量,并且其值較大、波動(dòng)不穩(wěn)定。2X分量產(chǎn)生原因主要有轉(zhuǎn)子系統(tǒng)自身剛性不對(duì)稱、支撐系統(tǒng)剛性不對(duì)稱以及對(duì)中不良。
由于在空負(fù)荷狀況下,該電動(dòng)機(jī)上軸承振動(dòng)通頻值達(dá)到0.04~0.09 mm,已屬較高水平,而此時(shí)與泵體未連接,對(duì)中偏差的可能性也不存在。
轉(zhuǎn)子系統(tǒng)在檢查各配合部件良好、籠條及繞組無松動(dòng)和開裂的情況下,未見明顯的裂紋等異常現(xiàn)象,不存在轉(zhuǎn)子系統(tǒng)剛性偏差的情況。
支撐系統(tǒng)方面包括電動(dòng)機(jī)自身整體的就位、電動(dòng)機(jī)上下軸承的安裝等方面,如其存在偏差和不對(duì)稱的情況,分別會(huì)產(chǎn)生接觸不良及軸瓦油膜厚度不同等情況,使設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,不同方向上對(duì)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生不對(duì)稱的約束力,從而表現(xiàn)為存在2X分量。
電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí),定子和轉(zhuǎn)子的磁場(chǎng)相互作用,當(dāng)定子三相磁場(chǎng)不對(duì)稱,定轉(zhuǎn)子間氣隙不均勻、回路電氣不平衡時(shí),將產(chǎn)生較大的電磁力不平衡,也表現(xiàn)為不同方向上對(duì)轉(zhuǎn)子的限制力不同,引起電動(dòng)機(jī)異常振動(dòng),而在頻譜上會(huì)呈現(xiàn)出為2X異常偏高的現(xiàn)象。定子電磁振動(dòng)和靜態(tài)氣隙不均勻的振動(dòng)頻率為電源頻率的二倍,電動(dòng)機(jī)負(fù)載增加時(shí),振動(dòng)隨之增加。
對(duì)于該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)主因?yàn)?X分量,其產(chǎn)生的根源在于支撐系統(tǒng)剛性不對(duì)稱以及電磁力作用兩方面。由于電動(dòng)機(jī)空負(fù)荷試運(yùn)行過程中,停電瞬間,在轉(zhuǎn)速輕微下降約10 r/min時(shí)刻,振幅由0.1 mm迅速降低至約0.03 mm,故電磁影響振動(dòng)的可能性更明顯。
根據(jù)以上分析,確定了消振的重點(diǎn)是對(duì)電動(dòng)機(jī)及其轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)剛性狀況以及電動(dòng)機(jī)定子方面進(jìn)行檢查,主要的檢查工作有:電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)水平度及接觸狀況;電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子推力頭是否存在松動(dòng);電動(dòng)機(jī)上下軸承的同心度;電動(dòng)機(jī)上導(dǎo)瓦徑向間隙調(diào)整及絕緣墊塊狀況;電動(dòng)機(jī)定子鐵心內(nèi)圓橢圓度及槽楔松動(dòng)狀況;電動(dòng)機(jī)定轉(zhuǎn)子空氣間隙;電動(dòng)機(jī)定子繞組絕緣及直阻狀況。
檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)支撐系統(tǒng)包括電動(dòng)機(jī)本體水平度及其與基礎(chǔ)接觸狀況良好,上下軸承徑向間隙和同心度均勻,定子系統(tǒng)中絕緣和直阻偏差在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但空氣間隙偏差較高(約10%),槽楔緊力也有超差點(diǎn)存在,后在電動(dòng)機(jī)改雙速過程中對(duì)定子系統(tǒng)進(jìn)行了重新布線和槽楔的固定安裝,啟動(dòng)試運(yùn)帶負(fù)荷狀況下,其上、下軸承各向振幅均在0.06 mm以下,空負(fù)荷試運(yùn)狀態(tài)小于0.03 mm,并且振動(dòng)組成中2X分量峰值明顯降低,峰值約0.02 mm,而1X峰值0.03~0.04 mm,較修前持平。經(jīng)長時(shí)間運(yùn)行觀察,其振動(dòng)狀況維持平穩(wěn)水平,無明顯波動(dòng)現(xiàn)象,至此,該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)異常的情況徹底得到了治理。
大型立式水泵驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的故障現(xiàn)象中,振動(dòng)問題較為常見,需要認(rèn)真查找振動(dòng)的根源。以上案例宏觀上只表現(xiàn)為徑向振幅大,但卻是由于電動(dòng)機(jī)定子、轉(zhuǎn)子氣隙不均和定子槽楔緊力存在偏差,引起運(yùn)行過程中轉(zhuǎn)子受力不對(duì)稱激發(fā)的振動(dòng),只有通過細(xì)致的振動(dòng)現(xiàn)象觀察和有針對(duì)性的頻譜分析,才能找到振動(dòng)的真正原因,并采取恰當(dāng)?shù)奶幚泶胧瑫r(shí)也說明現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)測(cè)試與頻譜分析是解決振動(dòng)有效的辦法。
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[1] 沈慶根,鄭水英.設(shè)備故障診斷[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.