劉巖
中國石油大慶油田有限責任公司 第九采油廠工程技術大隊 (黑龍江 大慶 163853)
超短半徑側鉆水平井技術在外圍油田的應用
劉巖
中國石油大慶油田有限責任公司 第九采油廠工程技術大隊 (黑龍江 大慶 163853)
利用大修設備對超短半徑側鉆水平井技術,對最初的懸掛篩管完井方式進行改進,用較簡單、經濟的方法實現完井管柱對鉆遇泥巖段的有效封堵,解決泥巖水化產物造成的斜后泥巖層、坍塌和后續生產頻繁卡泵問題,取得了較好的應用效果。
超短半徑 側鉆水平井 柔性鉆桿 導向篩管
側鉆水平井是側鉆井與水平井的技術集成,要求井眼的方位、井斜在側鉆點與入靶點之間的有限垂深內完成,最短曲率半徑已小于60m,超短半徑側鉆水平井技術是鉆井領域最新發展技術之一,其最短曲率半徑達到了2.87~3.2m,可以達到較高的中靶精度,有效提高砂巖鉆遇率。2008~2010年共試驗完成11口井,取得了一定效果,但現場試驗也遇到許多問題,鉆研、施工部門積極協作,解決一些難題。
2.1 技術原理
在套管完井的直井中開窗側鉆,采用柔性鉆具與常規鉆井設備相結合,通過不同的鉆具組合及對鉆壓、鉆速、排量的控制,在油層中使柔性鉆具轉彎造斜,鉆進4.5~5.5m后,鉆具成90°彎曲,曲率半徑為2.87~3.2m,完成由垂向到徑向的轉向,目前,中國石油大慶油田第九采油廠試驗造斜后鉆出的水平段最長達到23m。
2.2 技術特點
(1)曲率半徑小,僅為2.87~3.2m,可滿足小規模砂體的水平井鉆井。
(2)可以多油層開窗,6m地層開2個窗口,10m地層開5個窗口,滿足多層、薄互儲層的水平井鉆井。
(3)水平井段鉆井費用少。在直井鉆井基礎上,側鉆水平井段位移20m,僅增加費用100萬元左右。
(4)施工周期短,操作方便。完成短水平段相關施工共1~2天,可用修井機作為動力設備。
3年來共應用油水井11口,其中稠油井2口,稀油井8口,水井1口。
3.1 鉆井情況
已施工的11口井中,全部達到水平段20m的設計要求,平均水平段長度達到22.3m,平均水平位移長度達到26.4m。
3.2 應用效果
在稠油井上應用2口井,側鉆初期平均日增液1.3t、日增油0.6t,與原直井相比,2口超短半徑側鉆井放噴及轉抽階段產液及產油上升明顯,平均周期累積增液603t,周期增油151t。在稀油井上共應用8口井,側鉆初期平均日增液4.7t、日增油1.9t,目前日增液1.9t、日增油0.1t,累計增油1 209t。
從效果上看,可以分為2類情況:①取得明顯增油效果的有6口井,側鉆初期平均日增液4.4t、日增油2.8t,目前日增液1.8t、日增油0.3t,已經累計增油1 199t。②取得明顯增液效果的有2口井,側鉆初期平均日增液1.0t,目前日增液3.9t,累計增液818t。
在水井上應用1口井,鉆前油壓16MPa,日注水量1.6m3,側鉆初期平均日增注23.5m3,目前日增注18.2m3,累計增注 7 879m3。
試驗效果表明:
(1)超短半徑側鉆能夠有效提高單井產量,初期平均單井日增液3.1倍,增油1.9倍;但個別井產量遞減快,需加強連通井注水補充能量。
(2)超短半徑側鉆能夠改善注水效果,措施初期注水壓力為14.0MPa左右,日注水27m3;半年后,注水壓力上升到16.0MPa,日注水2 327m3,注水壓力上升速度達到0.3MPa/月,視吸水指數由措施初期1.88m3/MPa下降到1.40m3/MPa。
(3)超短半徑側鉆能夠提高稠油蒸汽吞吐效果,從稠油應用情況看,與原直井相比,2口超短半徑側鉆井放噴及轉抽階段產液及產油上升明顯。
4.1 研究應用注水泥塞封固重新造斜技術
大64-70首次造斜角度只有15°,分析可能是油層比較軟,給予導向管的支撐力不夠,導致井斜無法達到設計要求。對水泥特性進行分析并得到鉆井研究所的技術支持,注水泥封固已側斜井眼,利用原開窗口后重新造斜,完成水平段23m的鉆進。
4.2 提高側鉆施工管理,防止井壁泥巖坍塌
新 90-82、大 84-70、古 149-100、大 64-70 4 口井造斜后發生井壁泥巖坍塌,其原因:一是工具工藝原因,施工時間加長,導致泥巖塌方;二是打開產層后不能連續施工,砂泥巖浸泡時間加長;三是工作液與儲層特性不適應。分析已完鉆的10口井,井壁坍塌井的平均施工周期為23天,而正常井的平均施工周期為18天,在提高側鉆施工管理上下功夫,研究施工工序的合理銜接,在新90-側平82井上進行連續施工試驗,開窗后經過33h的連續施工,順利完井。
4.3 首次在斜井上應用
由于斜井施工時管柱扭矩大,調整轉盤齒輪精度低,導斜器方位調整難度大,鉆進時對鉆桿扭矩要求高等問題,一直無法在斜井上實施。2011年對工程及地質方案進行優化,認為最大井斜達到20.4°的龍3-斜10井具備施工條件,該井僅用10天順利完井。
4.4 改善完井工藝,有效防止井壁坍塌
新90-82井造成卡泵的原因是井壁坍塌造成泥巖水化,為防止對后續的下泵生產造成影響,改進完井工藝:為封堵泥巖段,在外部包覆PVC密閉材料,在進入砂巖段1m處采用兩個Φ128mm皮碗,并在皮碗外側纏遇油水膨脹的密封材料;改用卡瓦封隔器;為防止地層出砂,將裸眼完井改為0.15~0.18mm(80-100目)外網篩管完井,改進后的完井工藝見圖1。

圖1 改進后的完井工藝
改進工藝已在大84-70、古149-100、大64-70、新90-側平82 4口井進行應用,目前平均有效期64天,生產情況較好,側鉆初期平均日增液3.7t、日增油1.3t,目前日增液1.8t、日增油0.4t,但時間較短。
(1)加深對儲層特性的認識,針對性采用鉆井液,防止塌方。
(2)開展隨鉆監測技術研究,開展導向鉆進,有效控制井眼軌跡。
(3)提高柔性鉆進系統強度,減少施工周期。
(4)目前泥巖段封隔技術應用時間短,效果需進一步觀察,研究有效的泥巖段封固技術。
(5)修井技術完善程度低,制約后續措施的實施,需要進一步完善配套技術。
(1)超短半徑側鉆能夠有效提高單井產量,從10口井的生產動態看,為直井產量的3~5倍,在砂體發育連片、儲層物性好、連通層注水能量充足的井層實施,能提高儲層動用程度。
(2)鉆井過程對設備、工具要求簡單,普通的修井機即可滿足施工要求。
(3)曲率半徑小,超短的靶前距,可達到較高的中靶精度,避開其它復雜層位及水層,提高砂巖鉆遇率。對受斷層距離近或目的層與水層間夾層小限制、壓裂措施風險大的井、砂體規模小的區塊,有較好的應用前景。
Ultrashort Radius Sidetrack Horizontal Well Drilling Technique is continuously improved using overhaul equipment.The well completion method of hanging screen liner was improved by using a simple and economic method,and completion pipe string effectively plugs the drilled mudstone,which solves the collapse of mudstone layer caused by shale hydration and the frequent stuck pump in follow-up production.The ultrashort radius sidetrack horizontal well drilling technique has achieved good application results.
ultrashort radius;sidetrack horizontal well;flexible drilling pipe;guide screen liner
劉巖(1967-),男,高級工程師,主要從事采油工藝措施管理、科研及新技術推廣,井下作業及大修監督工作。
路萍
2012-09-10▌