許濤
(南風化工集團股份有限公司,山西運城 044000)
工業技術
高鎂鹵水生產輕質碳酸鈣的應用研究
許濤
(南風化工集團股份有限公司,山西運城 044000)
以運城鹽湖高鎂鹵水為原料,通過鹵水石灰法聯產氫氧化鎂和碳酸鈣,其最佳工藝條件為:石灰的消化溫度為50~60℃、消化時間為30min、水量為石灰質量的4~5倍;加料速度控制在80 mL/min以下;攪拌轉速控制在80 r/min以下;反應時間為40 min。此工藝簡單可行,最關鍵是利用灘田日曬處理低濃度的氯化鈉母液,設備投資少,生產成本低,整個工藝流程較原鹵水石灰法生產氫氧化鎂和氯化鈣更合理,較一般工業輕質碳酸鈣生產工藝更簡單,是一條值得推廣的生產輕質碳酸鈣的工藝路線。
鹵水;石灰法;輕質碳酸鈣
運城鹽湖屬內陸硫酸型鹽湖,鹵水屬 Na+、 Mg2+∥Cl-、SO2-4—H2O四元交互體系,經過多年的硫酸鈉的提取開發,鹽湖中鎂離子不斷富集,不僅造成鎂資源浪費,而且影響硫酸鈉產品質量。為平衡開采鹽湖資源,2000年南風化工集團硫化堿分公司已上馬一套“鹵水硫氫化物法聯產氫氧化鎂和氯化鋇”工程,工程試車后,生產運行良好,但生產成本較高。為降低生產成本,提高產品的市場競爭力,南風集團技術中心前兩年開始研究鹵水石灰法生產氫氧化鎂的工藝,工藝路線基本可行,氫氧化鎂質量也好。但由于鹽湖高鎂鹵水中鎂離子含量較一般鹵水高,達90 g/L以上,鎂離子含量高,所需的石灰乳量就大,與石灰乳反應后,造成母液體積大、濃度低(僅1.116 g/cm3左右),而且高鎂鹵水中還含有少量的氯化鈉,每生產1 t氫氧化鎂,蒸發出0.07 t的氯化鈉,所以反應完的母液其實是氯化鈉和氯化鈣的混合液,根據NaCl-CaCl2-H2O系統的溶解度數據對母液進行分離,通過兩次蒸發分別得到氯化鈉和二水氯化鈣產品[1]。由于蒸發含有氯離子的溶液,蒸發器材質必須用價格昂貴的鈦材,而且低濃度溶液蒸發兩次,勢必造成設備投資大、生產成本高,這樣由于高鎂鹵水的鎂離子含量高和含有少量氯化鈉的特殊性,使得鹵水石灰法生產氫氧化鎂就失去了低成本的優越性。
綜合考慮以上因素,筆者提出將母液中的氯化鈣通過與純堿反應,一方面生產出純度較高、市場銷量很好的輕質碳酸鈣,另一方面母液為單一的氯化鈉溶液,由于濃度很低,可將其排放至鹽湖單獨存放,利用夏天灘田自然日曬進行蒸發,這樣不僅省掉了大額蒸發器設備投資,而且降低了占生產成本很高的蒸發能耗,使鹵水石灰法生產氫氧化鎂的工藝路線更完善,更適合運城鹽湖的高鎂鹵水的綜合開發利用。
鹵水為運城鹽湖的高鎂鹵水,其組成為: ρ(Mg2+)=94 g/L,ρ(SO2-4)=38 g/L,ρ(Cl-)= 260 g/L;石灰由臨汾土門鎮的石灰石煅燒而成,其組成為:w(CaO)=96.16%,w(MgO)=0.87%,w(Fe)=0.087%,w(SiO2)=0.55%;純堿為運城豐喜純堿廠生產的優級品,其w(Na2CO3)≥99%。

圖1 生產輕質碳酸鈣的工藝流程圖
圖1為生產輕質碳酸鈣的工藝流程圖。以運城鹽湖的高鎂鹵水為原料,先用氯化鈣與高鎂鹵水反應,除去其中的硫酸根,得到硫酸鈣產品[2],離心分離后得到的母液Ⅰ與消化好的石灰進行反應,再經過濾、洗滌后,得到純度較高的氫氧化鎂,母液Ⅱ與純堿進行反應,經過濾、洗滌、干燥、粉碎過篩后得到輕質碳酸鈣產品,母液Ⅲ由于濃度較低,直接排入鹽湖進行自然蒸發得到產品氯化鈉。
4.1 原料石灰的選擇
石灰法生產氫氧化鎂和碳酸鈣,石灰中的雜質含量直接影響著產品的質量,要得到質量好的氫氧化鎂和碳酸鈣,石灰的選擇至關重要。山西臨汾一帶的石灰由于鐵含量[w(Fe)<0.01%]和其他雜質離子含量較低,用它做原料得到的產品白度和純度較好。
4.2 石灰的消化
消化除雜是石灰法生產碳酸鈣很重要的一步,消化的目的是除去石灰中不能參加反應的雜質[3],通過實驗確定消化條件:溫度為50~60℃、時間為30 min、水量為石灰質量的4~5倍,消化完過孔徑為75μm的篩網,這樣得到的石灰乳滿足實驗要求。
4.3 加料速度的選擇
在生產中要控制結晶產品的晶粒大小、控制產品質量,就必須控制加料速度。分別取加料速度為40、80、120、150 mL/min進行實驗,結果見表1。從表1可看出,加料速度控制在80 mL/min以下,產品質量就較好。加料速度直接影響成核速率。加料太快,體系溶液的過飽和度很大,此時,晶核的形成速率遠遠大于其生長速率,易得到小顆粒沉淀,給分離帶來困難;加料速度慢時,體系溶液的過飽和度小,晶核的生長速率大于成核速率,這樣晶核容易長大,形成大顆粒,在離心分離時夾帶的母液量就少,容易洗滌,得到的產品質量好。

表1 加料速度對碳酸鈣質量的影響
4.4 攪拌轉速的選擇
對溶液進行攪拌,可改善溶液中各組分的傳質過程,使結晶成核速率加快,對均相成核來說,在過飽和溶液中發生震動或攪拌,成核速度明顯增加。控制其他條件不變,轉速分別控制在50、80、120、200 r/min進行實驗。結果顯示,轉速低的明顯比轉速高的產品易過濾、易洗滌、純度高,這主要因為,攪拌速度越慢,固體晶?;ハ嘟佑|頻率減少,成核速率越慢,這樣產生的晶粒就大而少,所以控制轉速即可控制成核速率,控制晶體的碰撞次數和劇烈程度,從而達到增大產品粒度與提高產品質量的目的。在實際生產中,轉速控制在80 r/min左右時,產品的粒度和質量較為理想。
4.5 反應時間的選擇
反應時間對產品質量的影響主要體現在兩個方面:一是反應是否完全,它影響產品數量、母液量及母液組成;二是影響產品的生成速度和晶體顆粒的生長時間。控制其他條件不變,反應時間為20、40、60 min進行實驗,結果見表2。從表2可以看出,反應時間達40 min以上時,Ca2+轉化率和產品質量變化就不是很明顯,這就說明此時反應已經很充分了。所以反應時間選取40 min。

表2 反應時間對Ca2+轉化率的影響
根據所定的工藝路線進行了一系列的實驗,碳酸鈣產品檢測結果見表3,氯化鈉產品檢測結果見表4。產品碳酸鈣質量達工業沉淀碳酸鈣優級品標準[4],灘曬氯化鈉質量也達工業鹽一級標準。

表3 碳酸鈣產品檢測結果(執行標準HG/T 2226—2000)

表4 氯化鈉產品檢測結果(GB/T 5462—2003日曬工業鹽)
每生產1 t氫氧化鎂,可生產1.54 t的輕質碳酸鈣、1.88 t的氯化鈉和0.3 t的硫酸鈣,擬建年產1萬t氫氧化鎂的生產線,預算項目投資1 000萬元。氫氧化鎂的生產成本為5 024.82元/t,氫氧化鎂的售價為4 000元/t,碳酸鈣售價為3 000元/t,氯化鈉售價為300元/t,硫酸鈣售價為150元/t。每年的銷售收入為9 229萬元,年生產成本為5 024.82萬元,稅后利潤為3 153.14萬元,經濟效益相當可觀。
以運城鹽湖高鎂鹵水為原料,通過鹵水石灰法聯產氫氧化鎂和碳酸鈣,工藝簡單可行,最關鍵是利用灘田日曬處理低濃度的氯化鈉母液,不但省掉昂貴的蒸發器設備投資,節約蒸發能耗,大大降低生產成本,而且使整個工藝流程較原鹵水石灰法生產氫氧化鎂和氯化鈣更完善、更合理,較一般工業輕質碳酸鈣生產工序更簡單,是一條值得推廣的生產輕質碳酸鈣的工藝路線。
[1] 王蘭君.石灰法生產氫氧化鎂工藝研究[J].鹽業與化工,2010 (10):19-20.
[2] 張開仕,曾風春.液體氯化鈣脫除芒硝型鹵水中SO2-4的工藝研究[J].中國井礦鹽,2004,35(3):7-9.
[3] 姚文貴,馬鴻文,姜曉謙,等.白云巖酸解法制備輕質氧化鎂和碳酸鈣實驗研究[J].現代地質,2011(1):151-156.
[4] 輕質碳酸鈣生產新工藝、新技術與產品質量控制標準全書[M].北京:中國知識出版社,2006.
TQ132.32
B
1006-4990(2012)01-0040-03
2011-08-04
許濤(1970— ),男,碩士,高級工程師,主要從事鹽湖資源與無機化工產品研究開發工作,已發表論文多篇。
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