王紅亮 徐秀玲 趙國濤
(①中捷機床有限公司,遼寧沈陽110141;②沈陽工程學院,遼寧沈陽 110041)
菲迪亞C系列數控系統機床是一種高精度、高效率的自動化設備。該系列機床具有兩套測量反饋系統[1],一套是由伺服電動機及編碼器構成的半閉環系統,實現對速度控制;另一套由光柵尺構成的全閉環系統,實現對位置的控制。
在數控機床的制造及使用周期中,兩種測量反饋系統經常需要進行手動切換實現位置控制,切換時不僅需要單獨運行BRUCO軟件,進行驅動部分參數的設置,而且還要在用戶操作界面下設置軸參數,激活相應的補償數據,進行數控系統的初始化[2]。以上手動切換過程繁瑣,極易出錯,通常要求具有豐富經驗的調試、維護人員進行操作[3]。為了提高工作效率,實現測量系統簡單、可靠的切換,本文通過對菲迪亞C系列數控系統界面開發技術及測量系統切換機制的研究,利用菲迪亞系統的用戶接口功能,在系統界面上集成可視化的操作軟鍵,結合AUCOL編程語言,開發出測量反饋系統的自動切換功能,并成功應用于GMC820u五軸數控機床。
菲迪亞C系列產品是基于PC的數控系統。其數控系統由用戶界面和CNC控制兩部分組成。用戶界面運行在WindowsXP操作系統環境下,CNC控制部分通過菲迪亞的CPU5控制板實現程序運行、軸控制等功能,是現代的開放型結構,其控制原理[1]如圖1。

菲迪亞C系列產品控制核心為CPU5板,通過PCI插槽安裝在工控機的主板上,實現數控系統所有的功能,其中FFB1控制板為系統的通訊接口,經高速現場總線,與數字驅動單元進行通訊,接收來自CPU5板的控制指令,完成系統對坐標軸的位置、速度控制。數字驅動單元反饋接口如圖2所示。數控系統的位置控制有兩種實現方式,一種是通過伺服電動機上的編碼器反饋,經接口X51實現位置和速度控制,構成位置半閉環伺服系統;另一種由光柵尺直接進行位置反饋,經直接位置反饋接口X55實現位置控制,構成位置全閉環伺服系統。通過設置不同的驅動參數、軸參數(表1),實現全閉環和半閉環的切換。

為了實現數控系統對機床運動部件的精準控制,完成對測量反饋系統切換后,需要利用數控系統本身所具有的反向間隙誤差補償、絲桿螺距誤差補償功能,對各個坐標軸的位置精度進行補償,保證機床的加工精度。使用補償指令如下:

補償格式:N..X..R..E..

例如:N20 X 120.R.15 E.25

表1 切換參數
測量反饋系統的自動切換功能需要兩個獨立的按鍵分別實現全閉環、半閉環的切換控制。由于菲迪亞系統提供的用戶自定義鍵數量有限,所以需要通過界面開發擴展用戶按鍵,滿足功能開發的需求。
菲迪亞C系列產品提供3種界面開發形式:
(1)用戶軟鍵擴展
通過系統操作界面選項菜單,實現用戶自定義鍵的擴展。可在操作界面定義100個用戶化軟鍵。
(2)用戶化界面
通過系統提供的編程語言,建立CUSTOM.VID文件,形成用戶化的按鍵及界面。但需要外購編程手冊。
(3)VSKP軟件擴展按鍵
通過菲迪亞提供的VSKP軟件擴展用戶化特色軟鍵。用戶可更改按鍵界面,形成自己的界面風格,但需要按其提供的編程格式編寫配置文件。
基于滿足功能開發需求,減少額外編程工作量,本文采用第一種方法,即通過在系統初始化文件(Fidia.ini)內的[WS]區域下增加“CustomVertKey=CUSTOM”實現用戶軟鍵擴展,界面如圖3所示。
當按下“CUSTOM”軟鍵后,會打開一組空白水平軟鍵,通過“Custom keys”定義用戶化的特色軟鍵,即按鍵“X LINE”、“Y LINE”、“Z LINE”、“X MOTOR”、“Y MOTOR”、“Z MOTOR”、“A LINE”。
X、Y、Z、A—分別表示坐標軸;
LINE—表示全閉環;
MOTOR—表示半閉環。
通過擴展的用戶軟鍵,利用AUCOL編程語言提供的WRITEP更改參數指令以及NCBLK塊執行指令,開發全閉環與半閉環參數及補償數據自動切換。
每個水平軟鍵有兩個內存位,MDSKnn和MDLKnn,當按下圖3所示用戶擴展按鍵時,系統會通過兩個內存位實現與AUCOL編程語言的交互。本文以X坐標軸為例,實現測量系統的自動切換。

(1)全閉環、半閉環自動轉換
使用AUCOL編程語言,在編寫的PLC程序內增加子進程,通過處理兩個內存位,利用WRITEP寫參數指令實現全閉環、半閉環驅動參數、軸參數的更改及生效。主要指令如下:

(2)補償數據切換
在plcblk.set文件內增加補償數據,格式如下:

以上補償數據,可以根據實際補償需要進行任意擴展。對補償數據進行更改及生效的子進程如下:

通過對菲迪亞界面開發及測量系統切換機制的研究,實現了按鍵操作完成測量反饋系統的自動切換。該功能在GMC820u五軸機床[4]的實際應用,能有效地保證機床的穩定運行[5-6]。在安裝、調試及維修過程中,不僅操作方便、實用性強,而且極大縮短了切換操作時間,提高了工作效率。
[1]Fidia S.p.A.Fidia C Class software installation[Z].San Mauro Torinese Italy,2010(6).
[2]李吉,田亞鈴,趙健,等.基于FIDIA系統的高速銑NURS插補技術研究[J].制造技術與機床,2010(10):78 -80.
[3]胡乾坤,張慧賢.基于CATIA的FIDIA數控系統5軸后置處理器的研究[J].制造技術與機床,2009(6):49-51.
[4]ISO230-1:1996機床檢驗通則 第1部分:在無負荷或精加工條件下機床的幾何精度[S].
[5]ISO10791-2:2001加工中心試驗條件第二部分:帶有垂直軸或垂直旋轉軸普通端頭機械的幾何試驗[S].
[6]沈陽機床有限公司.產品檢驗合格證[Z].2005.