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YL-16000型煙機(jī)發(fā)電實踐分析

2012-10-13 08:03:18孫立峰趙志飛華北石化公司
石油石化節(jié)能 2012年9期
關(guān)鍵詞:煙氣

孫立峰 趙志飛(華北石化公司)

YL-16000型煙機(jī)發(fā)電實踐分析

孫立峰 趙志飛(華北石化公司)

通過介紹YL-16000型煙氣能量回收機(jī)組性能指標(biāo)及操作參數(shù),計算比較煙機(jī)組實際運行情況與設(shè)計工況,分析了機(jī)組在實際運行中存在的主要問題,有針對性地實施了處理措施,改變操作習(xí)慣,提高了煙機(jī)效率,最終實現(xiàn)煙機(jī)發(fā)電,取得了顯著的節(jié)能效果。

煙機(jī) 功率平衡 發(fā)電

催化裂化裝置是煉油行業(yè)的核心裝置,而煙氣能量回收機(jī)組(簡稱煙機(jī)組)是催化裂化裝置的核心設(shè)備。煙機(jī)是利用再生煙氣所含有的壓力能和熱能膨脹作功,驅(qū)動主風(fēng)機(jī)為再生器輸送燒焦用風(fēng)以滿足生產(chǎn)需要,功率不足或剩余部分由異步電動機(jī)/發(fā)電機(jī)平衡,從而達(dá)到回收能量降低催化裂化裝置電耗目的。

本裝置煙機(jī)組采用煙機(jī)、主風(fēng)機(jī)、齒輪箱和電機(jī)/發(fā)電動機(jī)組成的三機(jī)組配置。煙機(jī)組技術(shù)性能參數(shù)見表1。

表1 煙機(jī)組技術(shù)性能參數(shù)

從表1數(shù)據(jù)看,機(jī)組在設(shè)計條件下具備一定的發(fā)電能力,但煙機(jī)組在前幾個運行周期中均沒有實現(xiàn)發(fā)電,電動機(jī)耗電功率約1000kW,煙機(jī)能量回收率(煙機(jī)功率/主風(fēng)機(jī)功率)約為93%,與設(shè)計相差較大。

1 煙機(jī)組功率平衡及分析

1.1 數(shù)據(jù)核算

取2011年1月4日和2月2日機(jī)組運行數(shù)據(jù)對該機(jī)組進(jìn)行核算,數(shù)據(jù)見表2。

表2 機(jī)組運行數(shù)據(jù)

主風(fēng)機(jī)軸功率:

式中:

Ne——主風(fēng)機(jī)功率,kW;

V1——主風(fēng)入口流量,m3/min;

P1、P2——主風(fēng)入口、出口壓力,105Pa;T1、T2——主風(fēng)入口、出口溫度,K;

K——絕熱指數(shù):取K=1.4;

M——多變指數(shù);

ηpol——主風(fēng)機(jī)多變效率;

η機(jī)——為主風(fēng)機(jī)機(jī)械效率,取98%;

煙機(jī)功率的計算公式:

式中:

Ne——煙機(jī)功率,kW;

V1——煙機(jī)入口流量,m3/min;

P1、P2——煙機(jī)入口、出口壓力,105Pa;

T1、T2——煙機(jī)入口、出口溫度,K;

K——絕熱指數(shù):取K=1.308;

ηpol——煙機(jī)絕熱效率;

η機(jī)——煙機(jī)機(jī)械效率,取98%;

電動機(jī)/發(fā)電機(jī)功耗:

電動機(jī)輸入到機(jī)組系統(tǒng)功率:功率表讀數(shù)為96.81%。機(jī)組系統(tǒng)輸入發(fā)電機(jī)功率:功率表讀數(shù)為96.81%。

由式(1)~(5)[1][2]計算結(jié)果匯總到表2,2009年余熱鍋爐進(jìn)行改造,煙機(jī)背壓由10kPa(表)降到5 kPa(表),對煙機(jī)回收功率有利。該工況下主風(fēng)機(jī)多變效率為88.0%,煙機(jī)絕熱效率為67.2%,煙機(jī)功率回收率為95%。從計算結(jié)果看,主風(fēng)機(jī)多變效率接近設(shè)計要求,但因進(jìn)入煙機(jī)煙氣比例、煙機(jī)絕熱效率均較設(shè)計值要低,造成煙機(jī)功率回收率比設(shè)計值低。

1.2 煙機(jī)功率回收率低原因分析

1)煙氣量的損失。與設(shè)計值比較,經(jīng)過煙機(jī)的煙氣比例偏低。2010年多次進(jìn)行煙機(jī)發(fā)電試驗,在雙動滑閥全關(guān)情況下煙機(jī)仍無法在發(fā)電工況穩(wěn)定運行,為避開臨界工況不得不開大雙動滑閥,讓部分煙氣走旁路。

2)煙機(jī)效率偏低。因煙道噴水,煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽偏大及煙機(jī)葉片磨損等因素,煙機(jī)效率偏低。

3)操作習(xí)慣使得機(jī)組沒在最佳工況運行。以前通過控制煙氣氧含量來控制主風(fēng)量,煙機(jī)做功與風(fēng)機(jī)耗功沒有在最佳匹配點運行,造成整個煙機(jī)組系統(tǒng)電耗較高。

2 優(yōu)化操作條件實現(xiàn)煙機(jī)發(fā)電

2011年根據(jù)生產(chǎn)計劃裝置全年負(fù)荷率在95%以上,給實現(xiàn)煙機(jī)發(fā)電提供了可能,因此工區(qū)在2011年4月份檢修時就做了部分工作,力爭實現(xiàn)煙機(jī)發(fā)電。

2.1 減少煙氣旁路跑損

減少煙氣旁路跑損就是要減少經(jīng)過雙動滑閥及臨界噴嘴的煙氣量。減少經(jīng)過雙動滑閥的煙氣量,就必須解決雙動滑閥定零點問題。一般認(rèn)為檢修調(diào)校雙動滑閥時處于冷態(tài),為防止溫度升高后卡澀,兩閥板之間會留有2cm間隙,但具資料報道當(dāng)溫度升高導(dǎo)致設(shè)備、管線膨脹,閥板零點時會在原有基礎(chǔ)上增加0.4~0.6cm間隙〔3〕,而造成更多的煙氣量損失。針對這一情況,本次檢修調(diào)校時兩閥板之間留有1cm間隙,等正常生產(chǎn)時將雙動滑閥投入室內(nèi)手動控制,每次0.2個閥位關(guān)閉滑閥,直至滑閥關(guān)不動后,再后退0.5個閥位,做為滑閥實際控制零點。目前雙動滑閥工藝上按0~0.5%控制,總計減少泄露煙氣量60~80Nm3/min。另外本裝置安裝有兩個臨界噴嘴,孔板直徑90mm,在本次檢修中對其中一個進(jìn)行了整體更換,將孔板直徑改為65 mm。裝置開工后通過與90mm噴嘴切換比較,再生壓力增加5kPa,電動機(jī)功耗降低100kW,通過計算經(jīng)臨界噴嘴跑損煙氣量減少約50Nm3/min,煙氣泄露率由2.8%降到1.5%。一般資料報道要求三旋煙氣泄露量為3%~5%,但也有部分資料報道在泄露率1%~5%范圍內(nèi)三旋效率變化不大[2],實際上不同類型三旋及裝置最佳泄露率是不同的。通過比較切換前后在線監(jiān)測煙氣催化劑顆粒濃度其值變化不大,仍小于160mg/m3,說明本裝置三旋在此泄露率下工作正常。

2.2 通過監(jiān)測煙氣顆粒濃度保持煙機(jī)熱效率

前幾個運行周期中均出現(xiàn)外取熱蒸發(fā)管泄露情況,泄露初期因參數(shù)變化不明顯無法及時發(fā)現(xiàn),但其對煙氣中催化劑濃度增加影響較大,等確認(rèn)管束泄露及采取措施時,其對煙機(jī)造成的影響已無法挽回。從前煙機(jī)檢修時發(fā)現(xiàn)煙機(jī)動葉頂存在磨損現(xiàn)象,最深達(dá)1.5mm,而減少煙機(jī)入口催化劑粉塵濃度是解決動葉磨損最好的辦法。

2.3 減少煙風(fēng)系統(tǒng)溫降、壓降

由于裝置布局原因,從除氧器來的放空蒸汽冬天在主風(fēng)機(jī)過濾器上結(jié)霜,增加了主風(fēng)入口過濾器壓降,主風(fēng)機(jī)功耗增加,本次檢修把除氧器放空蒸汽引至系統(tǒng)回收使用,既解決了結(jié)霜問題也回收了乏汽。通過比較,改造前后過濾器壓差降低了0.14 kPa,降低了主風(fēng)機(jī)功耗。

本裝置煙氣的溫度降為40~50℃,較大(國內(nèi)平均為25.7℃)[4]。因小型加劑原因,造成再生器稀相溫度波動較大,無法徹底避免煙道噴水,噴汽。本周期嚴(yán)格考核在滿足煙機(jī)入口溫度的前提下,使用煙道噴汽、噴水情況,以減少再生煙氣的溫降損失,同時也減少煙機(jī)積垢和后路的露點腐蝕問題。另外對三旋出口至煙機(jī)入口的煙道保溫進(jìn)行了更換。采取以上措施后,煙氣溫降降至30℃,增加了煙機(jī)回收功率。

2.4 通過改變操作習(xí)慣探索煙機(jī)做功與風(fēng)機(jī)耗功的最佳匹配點

煙機(jī)能量回收率與煙機(jī)回收功率和主風(fēng)機(jī)消耗功率有關(guān),以前為了降低主風(fēng)機(jī)電耗,操作上控制煙氣氧含量≯2,雖然主風(fēng)機(jī)耗功減少了,但煙機(jī)回收功同樣降低。通過比較機(jī)組性能曲線,軸流主風(fēng)機(jī)效率約為90%,在較寬工作范圍內(nèi)效率變化不大,而煙機(jī)在一定范圍內(nèi)隨煙氣流量與入口壓力增加增長較快,但煙機(jī)從單位煙氣中所能回收功率有一最大值,而主風(fēng)機(jī)所需功率則隨再生壓力增高而持續(xù)增大[5]。因此,理論上必然存在一個最佳的配合點,使煙機(jī)功率回收率最大。

在滿足燒焦用風(fēng)與設(shè)備安全前提下,直接對電動機(jī)功率進(jìn)行控制,是找出最佳匹配點的方法。因為本裝置為完全再生,在主風(fēng)量調(diào)整上方便了很多,將雙動滑閥關(guān)至最小,使煙氣盡可能多f通過煙機(jī)從而做功,緩慢提升主風(fēng)量,開大煙機(jī)碟閥,等碟閥全開后隨主風(fēng)量提高再生壓力隨之提高,在調(diào)節(jié)過程中觀察電動機(jī)電流有功,若電動機(jī)有功一直走高則反向調(diào)節(jié),降低主風(fēng)量來查找最佳運行點,通過以上方法可以找出使煙機(jī)功率回收率最大點。機(jī)組運行最佳匹配點隨氣溫、濕度、裝置負(fù)荷率等因素變化而變化。裝置負(fù)荷率在95%時在不同溫度下電動機(jī)功率-主風(fēng)量關(guān)系見圖1。在外界條件變化時,需要重新尋找主風(fēng)機(jī)-煙機(jī)運行的最佳匹配點。

圖1 不同溫度下主風(fēng)機(jī)流量與電動機(jī)功率關(guān)系

經(jīng)過努力,裝置煙機(jī)組在2011年12月實現(xiàn)發(fā)電。取2012年2月14日的運行數(shù)據(jù)對其進(jìn)行功率平衡,可以看出流經(jīng)煙機(jī)的煙氣流量增加了4%,煙機(jī)絕熱效率增加到72%,煙機(jī)功率回收率由95%增加到111%。2011年12月-2012年4月煙機(jī)最大發(fā)電功率達(dá)2000kW,平均為830kW煙機(jī),共持續(xù)發(fā)電230×104kWh,按工業(yè)用電0.8元/kWh,整個冬季煙機(jī)節(jié)能增加效益184萬元,若考與之前為用電狀態(tài)相比,則增加效益更為明顯。

3 結(jié)論及展望

通過計算為煙機(jī)回收功率優(yōu)化找出方向,在檢修中做出實施,在管理中注意細(xì)節(jié),改變操作思路,不斷優(yōu)化工藝參數(shù),摸索出機(jī)組的最佳操作性能區(qū)間,最終實現(xiàn)煙機(jī)持續(xù)發(fā)電,取得了顯著節(jié)電效果。今后,裝置在適當(dāng)降低煙機(jī)流通面積來提高再生系統(tǒng)壓力及煙機(jī)絕熱效率,改進(jìn)小型加劑以杜絕煙道噴水,進(jìn)一步降低煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽量等方面還有待于進(jìn)一步的優(yōu)化,以實現(xiàn)更高水平的煙機(jī)功率回收率。

[1]曹漢昌,郝希仁,張韓.催化裂化工藝計算與技術(shù)分析[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000(10):470-480.

[2]西安交通大學(xué)透平壓縮機(jī)教研室,離心式壓縮機(jī)原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1980:30-32.

[3]王伯亮,方明,夏樹人,等,影響催化煙機(jī)能量回收的因素分析與應(yīng)對措施[J].通用機(jī)械,2005(8):84.

[4]催化裂化裝置優(yōu)化運行調(diào)研組,化裂化裝置優(yōu)化運行調(diào)研報告[R],2006(3):136.

[5]石油工業(yè)部第二煉油設(shè)計研究院,催化裂化工藝設(shè)計(1版)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1983:964-998.

10.3969/j.issn.2095-1493.2012.09.019

2012-05-12)

孫立峰,工程師,畢業(yè)于河北工業(yè)大學(xué)(化學(xué)工程與工藝專業(yè)),從事催化裂化裝置技術(shù)管理工作,E-mail:hb_slf@petrochina. con.cn,地址:河北省任丘市華北石化公司,062552。

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