李偉鋒
(中國石化集團華北石油局井下作業公司,河南 鄭州450042)
大牛地氣田D66井區位于陜西省和內蒙古自治區交界處。地層為沙漠、鹼灘和草地,地形相對高差30m左右,海拔一般為1300~1400m,主要含氣目的層為上古生界,埋深在2400~2900m,平均埋深2900m。地層平緩,地層傾角1°左右,年平均氣溫7.2℃。
大牛地氣田自開發以來,D66井區的固井質量一直較為穩定。2011年5、6月間出現了較為明顯的波動,經甲方驗收有5口良好井(D66-182、D66-187、D66-186、D66-197、D66-213)和 2 口 合 格 井(D66-180、D66-189)。從聲幅測井曲線顯示的結果來看,造成固井質量下降的直接原因是發生了氣竄。針對出現的質量問題,通過多次技術分析,從工程、地質和固井幾個方面進行了對比分析,制定了相應的技術措施,在后續固井施工中,取得了較好的效果。
隨著D66井區開發、生產規模不斷擴大,造成地下原始壓力體系發生了改變,縱向剖面上形成多壓力層系,層間壓力各異,層內壓力不平衡,水泥漿很難滿足各層壓力需求,極易發生油氣水竄。而且,隨著井網加密、井距縮小和壓裂規模的擴大,相鄰井開采層位壓力傳遞敏感,層間相互干擾嚴重,使得地層中流體相對活躍,在水泥漿凝固過程中很容易侵入井筒,污染水泥漿,破壞水泥環的正常膠結進程,影響膠結質量。
D66-180、D66-182 井 距 D66-120 井 分 別 為754m、479m;D66-187井距D66-28井626m,該井僅盒1層無阻流量就達7.5萬方,臨井D66-115僅太2層無阻流量為45.7萬方。
D66-180、D66-182、D66-197、D66-186、D66-187、D66-213位于盒3段和太2段砂體發育有利區邊緣,厚度大,且都位于一個等值曲線上,氣層多而厚且全烴值高(表1)。D66-180、D66-182、D66-197都集中在D66-120井周圍且距離很近。查閱資料發現D66-120井壓裂加砂量94m3,該井山2氣層產量3.8萬方/天,太2氣層產量4.8萬方/天(全井試采無阻流量為14.8萬方),而以上井發生氣竄的層位就出現在山2和太2層。分析認為:由于井間距小,D66-120井大型壓裂后可能使得地層中流體相對活躍致使影響固井質量。
“提速提效”后,部分鉆井隊在上部井段(0~2300m)甚至全井采用性能較差的鉆井液和雙泵大排量打鉆措施,加之目的層井段煤層厚且多,鉆井液沖蝕嚴重,井眼條件差,井徑不規則,形成大肚子和狗腿井眼,導致井眼擴大率較大(如圖1),頂替效率降低而形成竄槽現象,影響了封固質量(如圖2)。

表1 D66-180井氣層表

圖2 D66-180固井質量測井截圖
由D66-180井的綜合曲線可以看出,該井目的層段井徑不規則,目的層段的眼擴大率在6.5%,而氣層段的井眼擴大率16%,按該井水泥漿性能和氣層段的井徑算得紊流臨界排量為50.6L/s,而現場施工實際最大替漿排量則為41.0L/s,未能達到紊流,頂替效率低而導致氣竄。
流變學和水動力學證明在偏心環空中水泥漿頂替過程極易發生竄槽,窄邊間隙小,液體流動阻力大,流速小,易滯留鉆井液,反之寬邊間隙大,液體流動阻力小,流速高,水泥漿易發生竄槽。因此,套管居中問題直接關系到固井質量的好壞。由于有些鉆井隊為了趕進度、搶時間,簡化下套管的技術要求,扶正器少安裝且安裝不規范、位置不合理或不安裝,特別是在大肚子井眼、狗腿井眼和定向井的造斜段,如不注意扶正器的合理加放,會導致套管的居中度偏低,為固井質量留下隱患。
2011年3~4月份,在D66井區出現多口井固井漏失問題后,為了防漏,我們對頂替工藝進行了微調:降低了替漿排量和井口大泵替漿壓力,這樣井漏減少了,但致使紊流接觸時間很短或根本達不到設計要求的紊流頂替,造成頂替效率降低而形成竄槽現象,影響了封固質量。
實施降本增效后,各鉆井隊鉆井液性能差異較大,個別井鉆井液失水過大,泥餅厚。同時,在泥餅附近還會形成一個具有很稠的、流動性差的鉆井液區域,使頂替效率下降,而且由于厚泥餅大大減小了套管外的環形流動面積,在注水泥時也能造成堵塞。測井結果表明,鉆井液濾餅較厚的井段水泥膠結均較差。
通井及固井前循環鉆井液時間過短,固井前鉆井液性能調整不到位,為了降低鉆井液粘度直接加水降粘,導致不能消除鉆井液在窄間隙、井壁上的滯留范圍,有效降低泥餅厚度,從而大大降低了頂替效率,影響固井質量。
D66-180、D66-182、D66-213井固井前鉆井液性能見表2。

表2 固井前鉆井液性能對比表
為了有效地遏制住D66井區固井質量下滑,根據以上分析,針對存在的問題,主要從漿體結構設計、設計優化和現場施工工藝控制等方面入手解決影響D66井區固井質量下滑問題。
在繼續應用本工區成熟配方的基礎上,進行下列微調:
(1)漿體結構設計:漿體結構依次按照低密度、過渡漿、尾漿逐漸增稠的方式進行調整。每罐低密度水泥必須做六速試驗,現場施工時控制低密度水泥漿的密度和稠度,按照由低到高的順序注入。
(2)調整低密度水泥漿可泵時間在240min以上,控制低密度與尾漿稠化時間差在170~190min左右,初始稠度不大于18Bc。
(3)盡可能縮短尾漿初終凝過渡時間,實現地層流體侵入界面前水泥漿快速膠結,且具有強觸變性。尾漿可泵時間控制在55~65min,稠化時間控制在65~75min,同時提高尾漿稠度,初始稠度控制在20~30Bc之間(表3),同時嚴格控制密度為1.75g/cm3過渡漿的稠化時間。
(4)每次大樣試驗后,化驗室必須計算水泥漿的流性指數及稠度系數(井徑按5%擴大率算),為設計漿體結構提供依據。
(5)加強對混灰站的監控力度,化驗室必須派人與混灰人員一起監督混灰,杜絕不按要求進行混配添加材料和藥品的行為。
(1)由于目前采用的前置液為清水,為避免低密度水泥漿遇水后分層嚴重,將前置液從7.0m3降到6.0m3。
(2)低密度水泥漿控制在1.30~1.35g/cm3之間,并根據稠度確定密度,防止低密度提前稠化影響壓力傳遞。
(3)尾漿的附加量從8%降到5%,其余全部設計成過渡漿,在規范允許的條件下通過適當減少尾漿封固段長來提高壓穩系數。
(4)采用“紊流-塞流”復合頂替模式:井口壓力在11MPa以內采用40~55L/s的紊流排量替漿,尾漿出套管后采用塞流方式頂替;控制注替時間,力爭實現“即時稠化”,即尾漿到位后在最短時間內稠化形成較強的膠凝結構,使自由水和水泥沉降減少到最低程度,減少和防止氣竄發生。
優化后的固井施工設計較以前更合理:適當減少了低密度水泥漿遇水分層的影響,壓穩系數也提高較多,且基本實現了“即時稠化”,增強了抗竄阻力。
(1)駐井期間,技術員要詳細了解井況(漏失、氣侵、坍塌掉塊和其它井內事故等)、設備情況(泥漿泵、循環系統)以及油氣顯示情況,特別是影響井徑的因素;要坐崗觀察前500m套管下放,以及浮鞋、浮箍、扶正器連接、安放,督促現場灌漿,出現異常情況必須在場并做好相關記錄。
(2)套管到位后,以不低于30~35 L/s的排量進行循環,且要打開振動篩,確保井眼清潔。
(3)注低密度水泥漿排量根據設備性能提高到1.3~1.5m3/min,確保前置液經過目的層時能有效沖刷井壁。
(4)在替漿壓力不超過11MPa的前提下,控制紊流排量在40~55L/s,時間在8min以上,不必降低排量,以保證有效沖刷井壁(表4)。
(5)必須確保配漿水、替漿水干凈、足量,替漿罐相對獨立,便于計量。
漿體結構優化、設計優化和現場施工工藝控制等技術措施實施后,D66井區固井施工中漏失井明顯減少,固井質量全部優質(表5),且非目的層的封固質量也明顯提高(圖3、圖4)。其他井區如D12井區也根據實際情況對固井措施進行類似調整,調整后的固井質量也全部優質。

表3 水泥漿微調前性能后對比表

表4 調整前后替漿排量及井口壓力控制對比表

表5 調整后部分井固井資料統計

圖3 D66-224井非目的層部分(最上部井口部分)固井質量測井截圖

圖4 是D66-220井非目的層部分固井質量測井截圖
(1)合理設計水泥漿柱結構,使水泥漿液柱壓力增大、壓穩系數提高,能防止固井后發生氣竄。
(2)良好的水泥漿性能是保證固井質量的關鍵,微調后的水泥漿體系適合于D66井區固井作業。
(3)采取綜合措施提高頂替效率能大幅度提高封固質量。
(4)及時發現研究問題,迅速采取應變措施,確保了D66井區固井質量優質率100%。
(略)