劉鐵斌,耿新國,吳 銳,李洪廣,蔣立敬
(中國石化撫順石油化工研究院,遼寧 撫順113001)
石油化工
渣油加氫與催化裂化深度聯合工藝技術研究
劉鐵斌,耿新國,吳 銳,李洪廣,蔣立敬
(中國石化撫順石油化工研究院,遼寧 撫順113001)
S-RHTa渣油固定床加氫處理技術為各煉廠加工含硫劣質渣油提供強有力的技術支持。為滿足當前以及未來劣質渣油加工的需要,FRIPP開發出一種新的渣油加氫處理和催化裂化組合工藝技術即渣油加氫與催化裂化深度聯合工藝技術,該工藝過程靈活、簡單,主要生產高價值液化氣、汽油產品,同時降低設備投資和裝置操作能耗。
S-RHTa;渣油加氫;催化劑;催化裂化;工藝
中國石化開發的 S-RHTa渣油固定床加氫處理技術使劣質渣油中的硫、金屬等雜質含量及殘炭值大幅降低,氫含量增加,其性質得到明顯改善[1]。渣油催化裂化(簡稱 FCC)是渣油深度加工,提高煉油廠經濟效益的有效方法[2,3]。渣油固定床加氫處理工藝技術成熟,作為催化裂化原料加氫預處理技術已經在工業上得到成功應用。
常規的渣油加氫處理與催化裂化組合工藝是渣油進行加氫處理后,加氫生成油分離出石腦油和柴油餾分,重組分加氫常渣作為下游重油催化裂化進料,進行催化裂化反應,產物為干氣、液化氣、汽油、柴油和焦炭,回煉油進行催化回煉或循環回渣油加氫裝置與渣油加氫處理原料混合進行加氫處理,催化油漿外甩或部分催化回煉或循環回渣油加氫裝置。
眾所周知,催化裂化重餾分(包括回煉油,油漿以及催化裂化柴油重組分)富含稠環芳烴,是催化裂化原料中的非理想組分且難于裂化,在催化裂化裝置中循環裂解,不僅降低了催化裂化裝置生產效率,增加焦炭產量和再生器燒焦負荷,而且嚴重影響催化裂化汽油和液化氣產品產量和產品質量[4,6]。另外,在渣油經加氫處理過程中,由于加氫裂化率較低,加氫生成油若進行分餾得到的石腦油、柴油產率有限,通常小于 10%(m),且該柴油餾分仍不能滿足高質量柴油產品的要求。催化裂化柴油中硫等雜質含量較高,安定性差,還需要進一步加氫處理才可作為合格的柴油產品。
為充分發揮渣油加氫和催化裂化兩套裝置在煉廠重油轉化中的核心作用,進一步提高清潔油品產率和質量,中國石化撫順石油化工研究院(FRIPP)開發出了SFI渣油加氫處理和催化裂化深度組合技術。通過渣油加氫與催化裂化兩套裝置深度組合,可以實現渣油深度轉化,生產更多的高價值汽油和液化氣產品,取得更好的經濟效益。
在SFI工藝過程中,渣油加氫不設分餾系統,渣油加氫生成油直接進入催化裂化裝置,催化裂化反應流出物分離出干氣、液化氣、催化裂化汽油和(或)催化裂化輕柴油餾分,可靈活調節柴汽比,催化裂化重餾分循環會渣油加氫裝置與渣油原料混合進行加氫反應。SFI工藝過程簡單,生產高價值汽油、液化氣和柴油產品,降低設備投資和裝置操作能耗,使得企業收益大幅提高,其原則流程圖見圖1。

圖1. SFI工藝流程圖Fig.1 Flow chart of SFI
2.1 試驗裝置
試驗在固定床渣油加氫中試裝置上進行,該裝置采用兩個反應器串聯工藝流程,主要包括高低壓分離器,硫化氫洗滌塔、汽提塔和氫氣循環系統。裝置的自動化程度高,工藝參數控制精確平穩。試驗數據重復性好,能與工業裝置的實際運轉結果較好的吻合。
催化裂化裝置為高低并列式提升管催化裂化裝置,處理量為0.3~1.2 kg/h,催化劑填裝量為1.2~2.2 kg,該裝置運轉平穩,重復性好,可以模擬工業提升管催化裂化裝置進行反應-再生連續循環操作。
2.2 催化劑
試驗所用的渣油加氫處理催化劑為撫順石油化工研究院開發的 FZC系列減壓渣油加氫處理催化劑,包括脫硫、脫氮、脫金屬和保護劑四大類不同功能的催化劑。
催化裂化評價試驗所用催化劑組成為:95%LB O-16降烯烴催化劑和5%LBO-A提高辛烷值助劑。
2.3 試驗原料油
試驗所用原料油 A為典型的中東減渣和直餾蠟油組成,原料油B減渣比例與A一致,采用催化裂化柴油,回煉油以及油漿(以下統稱催化裂化重餾分)替代部分直餾蠟油,主要性質見表1~表3。
從表1數據可以看出,渣油原料A粘度大,金屬等雜質含量與殘炭值高,加工難度較大。從加入催化裂化重餾分替代部分直餾蠟油后,原料B的密度略有增加,硫和金屬等雜質含量都有不同程度的降低,油品性質得到改善,特別是粘度降低至98.4 mm2/s這將有利于受擴散控制的渣油加氫反應的進行。從表2數據可以看出盡管催化裂化回煉油和油漿的密度較大在1 000 kg·m-3左右,而且油漿的殘炭值高達 8.55%(m),但催化裂化各餾分從粘度及雜質含量來看,可以替代直餾蠟油以作為渣油加氫原料的稀釋油。

表1 渣油加氫原料的主要性質Table1 Main properties of residue hydrotreating feedstock

表2 渣油加氫稀釋油的主要性質Table2 Main properties of dilution oil of residue hydrotreating feedstock
另外從表2可以看出,催化裂化柴油、回煉油和油漿稠環芳烴含量高,對于催化裂化裝置來說是非理想組分,在催化裂化裝置內直接回煉,對增產汽油和液化氣貢獻有限。但是,若將它們循環到渣油加氫處理裝置,則不僅可以作為低粘度稀釋油,改善渣油加氫裝置實際運行效果,而且部分加氫后的稠環芳烴可以起著供氫劑的作用,促進大分子的瀝青質和膠質進行加氫轉化反應。另外,在渣油加氫裝置高溫、高壓運行條件下,催化裂化柴油、回煉油和/或油漿中的稠環芳烴具有很強的反應性,極易在加氫催化劑活性中心上發生加氫飽和反應,生成部分芳環加氫飽和的環烷并芳烴,成為理想的催化裂化裝置進料。
3.1 摻煉催化裂化重餾分對渣油加氫反應的影響
分別以A和B為原料進行渣油加氫反應,以考察摻煉稀釋油對渣油加氫反應的影響。渣油加氫反應條件為見表3,加氫生成油性質見表4。

表3 渣油加氫反應主要工藝條件Table3 Main operating conditions of residue hydrotreating

表4 加氫生成油主要性質Table4 Main properties of hydrotreated products
由表4數據可以看出,B試驗摻煉催化裂化重餾分后,同A加氫生成油性質有了一定的改善,硫、氮、以及金屬等雜質含量都有一定的降低,而且加氫生成油殘炭值得到了明顯的降低,其裂化性能得到改善。表明渣油加氫裝置摻煉加工催化裂化重餾分在技術是可行的,有利于渣油加氫反應的進行,同時可節省高價值的餾分油作為渣油原料的稀釋油,有利于提高煉油企業經濟效益。
3.2 催化裂化試驗及產品分布
催化裂化評價試驗是在處理量1.0 kg/h的小型提升管流化催化裂化試驗裝置上進行的。將A試驗渣油加氫生成油進行實沸點切割,達到加氫石腦油、加氫柴油以及加氫常渣,再分別將A試驗加氫常渣,B試驗加氫生成油全部進行催化裂化試驗。催化裂化試驗條件為:反應溫度505 ℃,劑油比7∶1。考慮渣油加氫和催化裂化聯合裝置中的液體收率,經過計算得到以下產品分布,詳見表5。
由表5數據可以看出,A試驗代表了現有渣油加氫催化裂化組合工藝的結果,B試驗代表了 SFI組合工藝的結果。可以看出B試驗的液化氣產率較A試驗高1.31個百分點,B試驗的催化汽油產率較A試驗催化汽油(包括加氫石腦油)產率高出3.91個百分點,B試驗的催化柴油產率較A試驗催化柴油(包括加氫柴油)產率低0.89個百分點,B試驗的催化重油和焦炭產率均較A試驗有一定的降低,能夠看出采用SFI聯合工藝使得總體的產品分布明顯改善和液體收率有了明顯的提升,尤其是高價值的液化氣和催化汽油的收率大幅提高,達到了工藝的設計預期。

表5 渣油加氫與催化裂化聯合裝置產品分布(質量分數)Table 5 Product distribution of residue hydrotreating and FCC process %
(1)渣油加氫與催化裂化組合工藝是經濟合理的渣油輕質化方案,是煉油企業重油深度加工,增加輕油收率,提高經濟效益和環境效益的有效方法。為了進一步發揮裝置的特點和提高企業效益FRIPP提出SFI組合工藝。
(2)SFI組合工藝過程簡單,生產高價值汽油、液化氣和(或)柴油產品,降低設備投資和裝置操作能耗,提高了渣油加氫工藝技術的競爭力,無論是企業新建裝置還是擴能改造,都能使得企業收益大幅提高。
(3)渣油摻煉催化裂化重餾分有利于渣油加氫反應的進行,加氫生成油性質較好,有利于改善催化裂化產品分布和產品性質。
[1] 蔣立敬,胡長祿,劉紀端,等.S-RHT渣油固定床加氫處理技術工業應用研發[J].中國石化撫順石化院技術專輯(2)渣油加氫處理技術,2004,12:87-112.
[2] 韓崇仁.發展渣油加氫-催化裂化組合工藝增產清潔運輸燃料[J].當代石油化工,2005,13(6):8-14.
[3] 候祥麟.中國煉油技術[M].北京:中國石化出版社,1991:125-128.
[4] 撫順石油化工研究院. 重芳烴及催化循環油加氫裂化制取輕芳烴工藝研究—報告之一[R].1996-02.
[5]韓照明.一種延長重、渣油加氫處理催化劑使用壽命的方法:CN,1609170A[P].2003.
[6] 撫順石油化工研究院. 重芳烴及催化循環油加氫裂化制取輕芳烴工藝研究—報告之二[R].1996-02.
Study on the Integrate Process of Residue Hydrotreating and FCC
LIU Tie-bin, GENG Xin-guo, WU Rui, LI Hong-guang, JIANG Li-jing
(Sinopec Fushun Research Institute of Petroleum and Petrochemicals, Liaoning Fushun 113001, China)
S-RHTaresidue hydrotreating process has provided technical support for refineries to process heavy residue. To meet requirement of processing heavy residue in present and future, FRIPP has developed the integrate process of residue hydrotreating and FCC. In the process, main products are liquefied gas and gasoline, which both are valuable in the market. The process is flexible and simple. Hence it can reduce the equipment investment and energy consumption for the refineries.
S-RHTa; Residue hydrotreating; Catalyst; Fluid catalytic cracking; Process
TE 624
A
1671-0460(2012)06-0582-03
2011-12-05
劉鐵斌(1978-),男,遼寧沈陽人,工程師,碩士研究生,2004年畢業于遼寧石油化工大學化學工藝專業,研究方向:從事渣油加氫工藝技術研究。E-mail:liutiebin.fshy@sinopec.com,電話:024-56440117。